数控车床编程×轴运行时抖动

滚珠丝杠故障实例2——机床反向间隙过大引起Z轴剧烈抖动
核心提示:故障原因分析及排除:THK卧式五轴数控加工中心,出现Z轴剧烈抖动,同时伴有445号报警(软连接报警),调出 故障原因分析及排除:THK卧式五轴数控加工中心,出现Z轴剧烈抖
动,同时伴有445号报警(软连接报警),调出机床Z轴监控画面,发现报警时
FBA、ALD、EXP三信号依次为1、0、0。该机床采用FANUC 18i系统,通过查
找相关FANUC ai系列伺服电动机维护手册,故障原因有:位置检测元件脉冲A/
B相未被使用,即光栅尺信号存在故障;存在较大反向间隙;电动机编码器故障。
而机床Z轴抖动,应与机床传动副、润滑、导轨有无研伤,两导轨是否平行,伺
服增益等因素相关。
检测Z轴导轨及润滑良好,调整机床伺服增益,机床故障依旧。单方向运动Z
轴,机床不出现报警但抖动依然存在;反方向运动时,机床抖动和445号报警同时
出现,可以断定报警是因机床反向间隙过大引起的。用百分表检查机床Z轴反向
间隙为O.lmm。
机床反向间隙大的因素有:电动机与丝杠之间的联轴器异常或有间隙;电动机
丝杠轴头或其他相关部件磨损或有油污造成打滑;电动机或丝杠侧的压紧力不足或
不均匀造成打滑;丝杠螺母或丝杠支撑轴承处有间隙。排查后发现,丝杠螺母与丝
杠之间存在较大间隙。将丝杠螺母与机床床身脱开,单独往复运行丝杠螺母,发现
单方向运行Z轴到正方向最大行程处(此时可以露出Z轴丝杠另一端支撑),
然后关闭机床。先拆电动机侧丝杠副支撑,后拆另一侧辅助支撑。松开丝母安装螺
钉,将滚珠丝杠副从Z轴电动机侧取出。丝杠螺母一端密封塑料圈变形脱落,滚
珠丝杠螺距之间有细小电镀层粉末。打开双螺母连接件,将螺母旋出,内部共有
172个滚珠,可以直接观察到大量滚珠严重磨损。每个螺母上有三个轨道,轨道上
的导向槽磨损变形,滚珠通过导向槽时出现卡死现象。丝杠副不能继续使用,只好
安装丝杠副时,制作一个类似丝杠螺母(无内螺纹)的检具,将其安装到螺母
安装架上,用一个与机床V形导轨一致的V形铁,将千分表固定在V形铁座上,
千分表触及检具上母线,沿机床导轨移动,检查丝杠螺母安装架与机床Z轴导轨
的垂直度。
先安装滚珠丝杠固定端(即电动机端)支撑,通过调整轴承预紧力调整垫片的
薄厚尺寸,给轴承适当的预负荷,确保无轴向窜动。然后安装工作台侧丝杠副辅助
支撑,通过给锁紧螺母加力,对丝杠副进行预紧拉伸。该丝杠副预紧拉伸负荷为
5000N,用来消除反向间隙。
调整丝杠座同心度,将丝杠螺母与安装架相连,转动丝杠,将立柱尽可能移到
靠近工作台处。用一个与机床V形导轨一致的V形铁,将千分表固定在V形铁座
上,沿机床导轨移动,使丝杠与导轨在垂直面及水平面内的平行度为o.02mm以
内(全长1250mm)。调整好后,重新绞销孔定位。
装配完后,需要校对Z轴定位精度及数控系统补偿值。
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数控车床故障,用手轮移动托板(X、Z轴)都出现很剧烈的抖动
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今天公司一台台湾生产的车床出现点故障,现象是用手轮移动托板(X、Z轴)都出现很剧烈的抖动,但是显示器上的XZ按钮移动托板就不会出现抖动,而且不管是快速还是慢速都非常平稳,我观察到手轮每转一小格是进给1mm时会抖动,把每转一格进给量改为0.1mm或者0.01mm时进给都很平稳。这个床子是精车车床,今天没有得到领导的批准就没有打开丝杆防护罩。望各位高手指点!小弟在此谢过!
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怎么没有人回答
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帮顶一下吧。
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看看手轮加减速的参数设置有没有问题
该用户从未签到
看看手轮加减速的参数设置有没有问题
飞虎119 发表于
高手一出手便知有没有。
yixiaogang
既然你的机床在显示器上的XZ按钮移动时没有抖动,
手轮模式下在0.1mm和 0.01mm脉冲移动时能正常移动,没有振动,
这说明你的手轮应该是没有问题的。
看一下手轮加减速参数是不是设置得过小了。
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手轮加减速参数&&什么系统
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手轮设置到梅格1MM机床抖动是比较正常的....因为你手摇的时候不是很均匀...
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数控机床抖动故障分析案例
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&&从​机​械​、​电​气​等​方​面​对​数​控​机​床​抖​动​故​障​进​行​了​实​例​分​析​、​判​断​,​并​提​出​了​一​些​解​决​方​法​。
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CK5263 Z轴抖动故障。先是考虑伺服系统有故障,但更换伺服驱动装置和速度环等元件均告失效。由于驱动电动机有很多保护环节,暂不考虑其有故障,进而怀疑机械传动有问题。通过检查润滑、轴承、导轨、导向块等均良好。且用手转动滚珠丝杠,立柱移动也轻松自如。滚珠丝杠螺母与立柱连接良好,滚珠丝杠螺母副也无轴向间隙。预紧力适度,进而怀疑在位置环发生故障时,由于撞车时速度很快,滚珠丝杠承受的轴向力很大,可能引起滚珠丝杠弯曲。速时由于转矩和轴向力都不大,所以影响不大,而高速时由于转矩和轴向力都较大,加剧了滚珠丝杠的弯曲,使阻力大增,以致使Z轴不稳定,引起抖动。 故障处理:换上滚珠丝杠备件后试车,故障消除。经检测,原滚珠丝杠的弯曲超过了0.& 15 mm/m。CK5263数控双柱立式最大加工直径:6300mm,最大工件高度(H):4000mm,工作台直径:5700mm,最大工件重量(W):100t,工作台转速级数:无级,工作台转速范围:0.32-32r/min,工作台最大扭矩:150KN&m,,垂直刀架最大切削力:63KN,左刀架最大切削力:--KN,右刀架最大切削力:---KN,左右垂直刀架水平行程:-50-3400mm,左右垂直刀架垂直行程:2000mm右刀架进给级数:无级,右刀架进给范围:0.10-500mm/min,右刀架快速移动速度:4000mm/min,左刀架快速移动速度4000mm/min,左刀架进给范围(数控轴):0.1-500mm/min左右刀架最大回转角度:--&,刀杆截面尺寸:280*280mm,滑枕截面:-mm,横梁行程:3000mm,横梁升降速度:410mm/min,横梁升降电机功率:30kW,主电机功率:90kW,机床总功率:190kW,机床尺寸(长x宽x高):*7800mm,机床重量(约):215t,数控系统&& :SIEMENS。
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数控机床运行中主轴的异常及处理方法
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