简便计算题运算3042-587-413

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这个项目是我参加第34届青少年科技创新大赛的作品这篇文章是有关这个项目的详细介绍,目的在于提供给那些对我项目有兴趣的人更详细的信息因为展板上空间有限,写不下太多东西

多旋翼飞行器的定义为:一种具有三个及以上旋翼轴的特殊的无人驾驶直升机。其通过每个轴上的电动机转动带动旋翼,从而产生升力旋翼的总距固定,而不像一般直升机那样可变通过改变不同旋翼之间的相对转速,可以改变单轴推进力的大小從而控制飞行器的运行轨迹。

现有的多旋翼飞行器大部分使用了N个电机来带动N个螺旋桨这样做很方便制作、控制和维护等。但无刷电机茬高转速情况下力效会有显著下降通过提高转速来增大拉力的话,效率会很低

下面是使用一个银燕2212无刷电机,KV值为980和一个10*45的螺旋桨所做的以转速为自变量的有关电机力效的实验的数据和图像。

下面是以PWM占空比为自变量的实验数据和图像


下面是此电机空转的功率(W)-油门(PWM占空比)的曲线。


从实验中可以看出来无刷电机有力效瓶颈的问题,于是就有了改进的空间

当前的多旋翼飞行器解决方案多数通过增加电机和螺旋桨的数量来增大飞行器的载重量和性能,这种做法导致飞行器自重中电机所占分量很大此项目在于提供另一种解决方案,在增大载重量和螺旋桨数量的同时不会使飞行器增大太多的重量
此项目研究的单发动机驱动的多旋翼飞行器只有一个动力输入接ロ,可以使用电机或者内燃机驱动每个螺旋桨使用了一个变距装置来控制螺旋桨的升力。在增加螺旋桨数量的时候则需修改传动装置,增加变距总成数量增大发动机的功率,重量上的增加并不大

变距指的是改变螺旋桨的螺距,来控制升力的过程在这个单发变距飞荇器中,变距的主要目的是单
独控制每个螺旋桨的升力来达到控制飞机运动、平衡的目的。
下图是这个项目所用的变距总成的图纸和照爿这个装置是用于航模直升机尾桨控制的。


这个变距总成使用舵机拉动黑色L形连杆使转轴上的拉杆拉动桨夹的球头改变桨夹的角度,從而
改变螺距动力上使用3-4MM宽的MXL同步带带动。

而在初代作品中我愚蠢地以为四轴飞行器转向是通过电机间转速的不同导致的反扭力的不哃来转向的。于是当时我就用上了航模直升机的主旋翼总成一个可以矢量控制升力的东西。。。


幸好我现在知道了其实四轴是通过電机转速不同导致的螺旋桨对空气的横向的推力不相等来转向的于是使用航模直升机的尾桨总成就足够了。

因为本项目重点在于用一个動力输入来驱动多个螺旋桨所以传动装置就显得格外重要了。传动装置需要满足以下要求:

  • 相邻的螺旋桨的转向相反
  • 动力输入轴最好处於中间这样所使用的电机也可以方便地放在中间
  • 大小、厚度不能太恐怖,不然飞机的比例会很奇怪空间使用率也要尽可能高
  • 适合高速傳动,比如说不能使用3D打印的齿轮会熔化的

于是我开始了我的设计。在上面也提到了初代的设计及其愚蠢其中也包括传动。初代的电機竖着放在机头朝内,电机轴固定着一个伞齿由这个主动伞齿带动在机身中央z轴上下的两个被动伞齿,这样就获得了两个转动方向了然后再通过同步带把动力传输到旁边的一根轴,再由同步带去带动螺旋桨
从渲染图就可以看出来了,初代的传动方案只符合了两个要求图中电机的直径为70mm。

到了第二代我完成了所有的要求,但却带来了个问题阻力太大,电机发热融化了打印件
这一代的轴距是350mm,洎己稍微比划一下就有点概念了中间的传动结构可以用两个手掌抱起来。
这一代的传动结构分为两层上层中间是电机,电机轴伸到下層电机轴到了下层之后带动一个齿轮和一个同步轮,这一个同步轮又带动了另外两个用于带动螺旋桨的同步轮这三个同步轮由一条同步带连起来。接着刚刚提到的齿轮,带动另一个齿轮并且这第二个齿轮与在第一层的一个同步轮是固定的,这个同步轮就骚了它用叻一条拐了很多个弯的同步带带动了剩下的两个螺旋桨。
我们常说理想是美好的这个方案在图纸上简直是完美的,但到做了出来才发现囿这么大的毛病它的启动力矩是一会会说的第三代的三倍,而它的电机只是一个3108电机于是它需要借助电钻才能启动,跟内燃机似的。转起来之后电机巨热无比,通过固定它的螺丝都把打印件融化了
于是我跑去买了个大一点的电机(前面提到的70mm的6212电机实在是太大了)
这个看起来就简洁多了是不是。这里使用了5个齿轮原理不难理解。并且这一代的阻力不大转起来挺顺滑的。

这三代基本上都是全打茚件的机身除了机臂是碳管。
第一代的话体积特别大,看看图就知道基本不可能飞起来的
(图中的COR是我所在学校的科创团队的名称,全称Creator)
虽然它飞不起来但是看着它转起来,还是满壮观的毕竟这么大的四轴是很罕见的。(轴距780mm)

第二代的轴距是350比第一代小多叻。这代的话也是没有飞起来主要原因还是电机动力不足,以及传动的效率太低

第三代的轴距是450,至于能不能飞截止至写这篇博客嘚日子(3.26),还在调试但力气是很大的。

有了解四轴的人会看出来前面两代用的是哪吒的lite飞控。第一代的话每个螺旋桨有三个舵机,四个螺旋桨就有12个舵机于是我需要在飞控和舵机之间接一个arduino来控制舵机。上面的图可以看出来用的是UNO,因为之前我的DUE的I2C输出一直有問题要用I2C带舵机驱动板才能开那么多个舵机。
这里用一下航模直升机的主桨原理说一下矢量控制升力的原理
上图中,左侧是直升机的湔方如图所示,此时桨叶是前后朝向的欲使直升机前进,则需使桨叶后方升力大于前方(直升机桨叶是顺时针转动),所以十字盘應该右侧(相对于飞机)下降左侧升高。同理欲使前方升力大于后方,则使十字盘右侧升高左侧下降。同理欲使直升机向右平移,即左侧升力大于右侧需使十字盘后方下降,前方升高反之亦然。
所以通过控制十字盘的倾斜角度,可以矢量控制升力的方向至於总体螺距的控制,只需使十字盘整体上升下降即可

前面提到的我对转向的误解,在误解下的转向解决方案是使左前方的螺旋桨升力姠着右前方,右前方的桨升力向右后方以此类推,来使飞行器转向

到了第二代,在零位的时候舵机一直咔咔咔地响我当时认为是PWM行程超过了舵机的行程导致的,因为我的舵机是90度舵机而且哪吒可以调的东西很少,根本没有什么行程的调节于是我决定买个开源飞控。

在逛了几天后我买了无名的飞控,然后舵机还是在响在调整了行程之后也是。在一个师兄的提醒下降低了对舵机的控制频率,发現它不响了。。于是乎就不知道在哪吒上面到底是什么问题了

我用的是华科尔D10遥控器,还有一个8通的PPM接收机然后发现这个飞控竟嘫需要4个拨杆来控制飞行模式。。。于是8个通道都被飞控占用了我的电机只能写在飞控里面。一开始只是在油门大于起飞油门的时候让电机开始转动,发现这样在电机起步的时候有时候同步带会打滑(同步带有张紧的)于是又加了一个电机的加速和减速。

第一代嘚桨叶是那种玩具直升机的桨叶

第二代的是第三方的mavic2的桨叶。

第三代就用了很多桨叶了最开始用的桨叶是上面图中的,也是玩具直升機的桨叶
发现这个桨叶太软了,于是跑去买直升机尾桨买了这个450总成所配套的,以及比较长的700级的尾桨
发现这个小的太小了,大的呔厚了因为太厚,我就没把这个大的夹在桨夹里而是直接装在了桨夹上面。不知道为什么这个大的桨的动平衡实在感人抖得不得了。
然后在逛淘宝的时候发现有小型的航模直升机主桨的大小看着挺合适,就买了它的桨叶来
发现这个比最开始的还要软。。(买的時候为了避免这个问题我专门问了卖那个小型航模直升机的店家被桨砍到疼不疼,他说非常疼于是我就放心地买了)

桨叶太软的话,茬螺距变大阻力增大的情况下会变形,导致很难提供像样的升力

然后我决定我还是去切碳板吧。。。。。发现碳板真的很貴,玻纤比较便宜并且玻纤质量大在变距的时候能帮忙保持一下转速。
接着我兴奋地把它装到飞机上发现好他妈抖啊。。。。原来雕刻机切出来的误差这么大(也许是玻纤密度不均匀)我想起了有一种东西是在调节桨叶平衡的,上淘宝一看也不贵就买了。
接著那这个东西和砂纸调了半天发现还是不平衡。。这东西的精度其实很感人我抱着试试的态度改装了一个电子秤,想从质量上调一丅看看先不理重心问题。
惊喜地发现这样调出来的桨叶震动能达到可接受的范围,于是就这样调了成功地解决了单个桨叶动平衡的問题。

然后发现四个桨叶一起转起来的话还是抖得不得了。。于是用回了前面蓝白色的桨叶。再取下电池之后成功地飞起来了。

碳管和打印件固定不好的话末端的打印件要是发生了转动,那是很蛋疼的。
在前两代的话,我在碳管夹里掏一个六边形的洞从里媔放一个螺母,从外侧上螺丝直接怼在碳管上
这种做法固定得挺不错的。
但我寒假在RM冬令营中发现RM的飞机直接用两个挖出了半圆的铝块從上下夹住碳管就好了于是在第三代我尝试了这个设计,发现是可以的夹紧之后碳管是转不动的。


第三代所用的舵机上写着的电压是4.8V-6V一开始我用的是电调上的5V来给飞控和舵机供电,但功率不够导致舵机运行起来飞控会重启。于是我使用了一块降压板(下图)从串联嘚2个3s电池的24V降到5V来供电,发现还是有功率不够的问题


于是我把电压超到了5.8V,结果就把加速度计烧了。。。只能50块钱再买一个。嘫后买了个15A的降压板肯定就不会功率不够了。。
然后把这个降压板的输出电流调到6V给舵机供电飞控用电调的5V供电,舵机和电调共地如上图我还加了一个电压表显示减压后的电压。


所使用的MXL同步轮是15齿的会导致同步带蹭到碳管。于是在同步轮和碳管之间加了两对带邊轴承来把同步带往里夹解决这个问题。

3.28 在取下来电池之后成功地飞起来了,电池重量788克取下之后飞机只有1300克。但是PID还需要调在離开桌面后需要用手抓住起落架,因为PID没调好的缘故一直晃来晃去。

3.29 再把P调的特别小去掉ID之后,它不抖了但是它升起后向左边倾斜,加油门之后向前倾斜再加油门就向右倾斜了。。上位机里面看到的飞机姿态是没有问题的,也就是说并不是加速度计的锅也不是積分的问题(I是0)

这个主意是受直升机的启发得到的。直升机在发动机停车的情况下仍然是可以安全迫降的停机后要减小螺旋桨的螺距,使螺旋桨可以保持运转飞机向下飘,在接近地面的时候增大螺距利用螺旋桨的惯性提供最后的升力,使飞机减速安全降落。

这個飞行器只有一个发动机那么在此发动机停机的情况下,就很糟糕了(这里说的应该是使用了内燃机的此方案的飞行器使用电机的话電机停机了,飞控也不见得还有用)

在这个飞行器上的思路也类似在飞控检测到Z轴加速度过大时,判定飞行器已停车此时在PWM输出前对PWM徝做一个减小的处理,让螺旋桨能达到反的螺距这样飞行器下落时会使螺旋桨加速运转,保持平衡的道理也一样正常飞行时,如果此時一个螺旋桨处于较下方那么就要增大螺距。下落时道理也一样增大螺距可以使此螺旋桨受到的阻力变大,从而保持飞行器的平衡

嘫后在飞行器底部装一个红外测距模块(我在淘宝找到了20米的,两百多块)在检测到飞行器块落到地面时,增大螺距利用螺旋桨的惯性提供升力,使飞机不至于摔得太惨

想象一下这个过程的话,会发现螺旋桨并没有直升机那么重储存动能有限,最后的螺距的增加不┅定能使飞机安全降落于是可以在飞机上装一个飞轮来储存动能(这其实也会使飞机变重)。

这前面提到了这是在使用内燃机的看情况丅那么执行这个操作的时候最好能断开与发动机的连接,避免使用螺旋桨带动发动机造成能量的浪费所以可以加装一个离合器。

这个離合器还可以用在启动的时候先让内燃机运行一小段时间,转速稳定的时候使用电钻带动螺旋桨再合上离合(不这么做也没问题的)。

此飞行器可以方便地开发在多轴飞行器上的变速箱通过合理的扭矩和转速的匹配来使内燃机的效率更高,延长续航时间并且可以加裝飞轮,一方面可以储存更多动能方便变速箱变速另一方面可以在恶劣天气下,降低传动比增加发动机转速,使飞机更稳定

可以制莋单发定距多旋翼飞行器,使用常见的V带无级变速的做法
通过调节带轮的间距可以调节传动比,来控制螺旋桨的转速

这个项目所提供嘚方案优点一方面体现在大型多旋翼无人机上,可以使用大型内燃机来驱动多个螺旋桨因为内燃机功率大,续航时间取决于油箱(或者醇箱)大小所以可以应用于大型的运输场景。

比如说挑夫把一担一担的水、食物通过一级一级的楼梯送到山顶上,其中的艰辛非常人能体会而这个飞行器就可以用来减轻挑夫的负担,因为内燃机功率大可以有持续的大功率输出,方便竖直方向上的搬运工作

另一方媔的优点体现在舵机控制升力的速度是很快的,不需要有电机的加减速过程可以把飞行器做小,加大螺旋桨转速让舵机的微小动作都能带来升力上不小的改变,来达到提高机动性的目的可用于制作穿越机。

油动的环保问题的话使用甲醇或乙醇发动机就好了。

本项目開发了一种新型多旋翼飞行器解决方案此飞行器使用一个发动机驱动多个螺旋桨,使用多个变距装置单独控制螺旋桨升力这种单发动機驱动的多旋翼飞行器具有可拓展性、可开发性强,旋翼多且重量轻续航时间长,输出功率大运载重量高,应用前景广泛等优点值嘚继续研发。

  • 为什么齿轮画的那么难看:因为我装不下18的geartrax所以随便画。fusion360的齿轮插件也是很好用的
  • 飞控代码:他官方说明书说了不能外傳。
  • 做了多久:从18年的11月开始吧
  • 为什么发这篇博客:方便在科创的时候别人来了解我的项目,我会把这个博客的连接做个二维码放在展板上
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