求每分钟1转的马达正反转电路图

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1电机的旋转速度为什么能够自由地改变?    1rmin    电机旋转速度单位:每分钟旋.
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问:h桥驱动电路是怎么控制马达的正反转的答:你去看看H桥电路是如何的,就明白了;自己动一下脑筋才好;
08-2408-1509-1209-18
03-1604-2009-2303-03
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天之,骄子
你所说的是4极电机,4极电机的极对数是两对,就有时间每分钟为60秒乘以交流电的频率除以电机极对数,
功率加大了具体应该你测一测改变转速以后的电流套上公式计算一下:功率=电流*电压*功率因数
没有2.47kw 的电动机, 应该选Y100L2-4的电动机,其同步转速为1500转,功率是3kw。
你这个和功率有什么关系,电极数量只是改变了电机的转速,和功率没有多大关系吧
55kW,肯定不用做的。按照实施规则中,同步转速 折算到1500转时,最大功率不超过1.1kW。实施规则中所说的这种电机是4极电机,如果是2极的电机,根据折算,
你所提的问题是你的一个想法,其实所提的资料条件并不完整。即使是同样的12V直流电机也有不同型式的,如有刷和无刷的,永磁和串励的都不一样埃 一个12v1000w电机转速300转/分钟,如果别的电机带这个电机转动,转速300/分钟,你问的是它所它所释放的
能发电,但是电压达不到28V。每转一圈发出的电,主要是电压U=28/.667V,不过这个数值是理论值与实际值有此差异
题目不清: 力,距离,功,只能固定两者求第三者,不能三者都固定。 这个力矩很大,转速要求高,这个功率估计可以拉动火车。 可能参数有误 要不力矩是N*cm,要不转速不是1200转/分。 扭矩-力-角速度-线速度-功;算一下可能很大。.
你问的不确切,应该问多大的扭矩能带动该发电机运行。因为你要采用动力来带该发电机,根据功率与转速和扭矩的关系公式:扭矩M=9550功率(N)KW/转速n(r/min).可以计算出你发电机的需要扭矩.所有动力设备提供的是功率,转速,可以根据此公式计算出以下试题来自:
问答题简答题计算题:有一台三相异步电动机,其额定转速Ne=1485转/分,试求它的转差率。并说出该电机为几极电动机。
当极对数P=1时,同步转速N1=3000/转分;当极对数P=2时,同步转速N1=1500/转分;当极对数P=3时,同步转速N1=1000/转分;当极对......
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我的步进电机最近工作起来有点不正常,正转时很顺利,速度正常;反转时,有“咔咔”的异常响声,同时速度很慢,不知道是哪的问题。
我的系统架构是这样的:
控制器部分:西门子 s7-200 SMART PLC做控制器,组态Q0.0发脉冲,Q0.2发送方向信号
直流电源:24V DC & &
驱动器部分:型号ZD-2HD542
& & & & & &细分:3200 pls/r
& & & & & &设置电流:2.84A
执行器部分:使用步进电机+丝杆
& & & & & &步进电机:ST57H5605(两相步进)
测试方案:①在带丝杆的情况下,将驱动器上A+和B+对换,A-和B-对换,这时,反转恢复正常,正常异常
& & & & &②保持方案①的接线方式,将丝杆去掉,让电机空转,这时的结果和方案①相同,基本上排除
& & & & & &了丝杆和螺母机构的问题
& & & & &③将接线改成最初的接线方式,正转恢复正常,反转异常
& & & & &④将电机线从驱动器上拆下,测量各组线圈阻值,均为4Ω左右
疑问:①电机发出“咔咔”响声,代表什么?是失步吗?
& & &②用万用表交流档量驱动器A组输出和B组输出电压,正常情况下电压值是否应该一致?
& & &③如果是驱动器的异常,除了更换驱动器,还有没有什么补救措施?
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回复 #1楼 高雅的雅
今天我用单片机发脉冲来测试,效果很好,正反转声音都很平稳,看起来真是PLC的问题
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回复 #2楼 nj_chengyu
用单片机发脉冲来控制没事,应该是控制器方面的问题
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回复 #3楼 wenquan753
电机测试过了,AB相跳过线后,异常也发生变化,证明电机方面是没事的
我今天用单片机发脉冲来测试,效果就很好,应该是PLC的问题
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回复 #4楼 lenyan13
电机空载情况下也是这种情况
今天用单片机试了下,排除了驱动器和电机的问题
是PLC方面的原因
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回复 #5楼 龙的传人LDCR
用单片机测试了下,是PLC的问题
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回复 #6楼 ljchbhc
我昨天也觉得是这个原因,今天用单片机发脉冲来测试,又恢复正常了,排除了驱动器的问题
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我把方向端拆下,仅让PLC发脉冲,然后方向端直接触碰直流电源24v或者0v,这时候正反转的运动均变正常。
用万用表量PLC的方向口输出,有输出时大约22V,无输出时约0.03V,看起来也没大碍,我怀疑是驱动器的方向口输入光耦在低电平时有漏光
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回复 #13楼 zzn6737
找到原因了,是方向口的电流造成的。我原来的输出是直连的,PLC在低电平输出时,未限流导致电流比较大,驱动器的光耦有偶发的误接通。串了个2K的电阻后,问题解决,这个电阻还挺重要的。
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