中联47米泵车主油缸不电液换向阀

混凝土输送泵经常遇到的故障总结
&&&&在混凝土灌注作业中,由于使用不当,致使设备堵管故障时有发生,这不仅影响了工程进度,也直接影响到工程质量。正常情况下,混凝土在送管道中心形成柱状流体呈悬浮状态流动。流体表面包有一层水泥浆,水泥浆层作为一种润滑剂与管壁接触,骨料之间基本上不产生相对运动
1.堵管现象
2. 主电机达不到规定转速
按主电机起动按钮,电机可运转,但达不到规定转速,且由星形接法转换为三角形接法时自动停机。
3.分配阀摆动无力
分配阀摆动无力一般都是由于油压不足而引起的,而油压不足的原因是非正常泄漏。
4.主电机达不到规定转速
按主电机起动按钮,电机可运转,但达不到规定转速,且由星形接法转换为三角形接法时自动停机
5.主油缸不换向
&&&&&&&主油缸的换向是由行程开关(或接近开关)控制的,因而出现该故障时首先应检查行程开关和其相关线路是否正常;若正常,则应检查控制主油缸运行的电磁阀和液动换向阀是否卡死。另外,若控制液动换向阀的液压油压力不足,不能推动阀芯运动,油缸也不会换向。
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发动机:功率自动匹配节能控制技术确保燃油利用率,比同类泵车油耗低25%。所有排放均达到GB(第三阶段)或欧Ⅲ标准,环保节能。
分动箱:采用原装德国STEIBELL等公司的分动箱, 密封性好,结构紧凑,重量轻,润滑充分。顶级品牌,质量非常可靠。
2.高效的泵送系统
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系统冲击比开式系统小20%,工作可靠,液压元件的使用寿命长。支腿与臂架平稳动作,不易开裂 ;液压油内部循环,不易污染,防乳化能力强;液压油使用量比开式系统少30%以上,换油成本低。
砼活塞自动退回技术:
更换活塞省时省力;机械液压双重限位, 安全可靠。
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混凝土机械首次采用稳定可靠的闭式系统全液压换向技术,大大提高了控制精度,并进一步降低了系统冲击。
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3.可靠的臂架系统
臂架冲击小,布料无盲区。精良材质,精准设计,精工制造,每时每刻我们都能让您挥洒自如、随心所欲。
臂架有RZ形、Z形和R形三种形式。
(1)RZ形臂架特点:
臂架打开高度要求小;展臂和收臂空间小、速度快;臂架操作方便灵活,有效工作范围大,可以在小范围内布料,如从一个窗户大的小孔中伸入时很方便;外形美观、整洁。
(2)Z形臂架特点:
展臂空间小,展臂和手臂迅速,更换混凝土管时比较方便,更适用于比较狭小的工作场地。
通过有限元分析,模态分析,动力学分析计算和反复试验,以精确的数据支持为基础,确保臂架系统结构合理, 性能优良。
选用高质量瑞典700~900MPa高强度钢板制造,可靠性高。
每一块钢板、每一条焊缝均通过100%无损探伤,工艺严谨,耐用性突出。
臂架速度无级调节:
臂架速度无级调节,带压力补偿、负载敏感的比例控制系统,使臂架运行速度快慢自如,操作性能极佳。
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对于整车的“神经系统”,我们专注到每一个“神经末梢”。自动化程度高的电气系统,设计更具人性化,更贴近实际工况。
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自主研发的节能控制技术,使发动机输出功率随负载变化而自动匹配,燃油损耗降到最低。
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润滑低耗高效:
润滑系统采用强制过滤、预压式双泵节能自动集中供油系统,供油充分、润滑效果好,省时省力;并比普通连续注油降低消耗50%以上。
元器件使用寿命长:
在回油路上增设吸水、吸污旁通过滤,液压油、液压元件的使用寿命延长。
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后期维护成本低:
主要外购件选用全球第一品牌,使用寿命长,用户后期维护成本低。
ZLJ5410/1THB125-47
ZLJ5421/2THB125-47
最大理论输送量&&&&&&&&&& m3/h
混凝土最大出口压力&&&&&&&&&& MPa
额定工作压力&&&&&&&&&&&& MPa
泵送频率&&&&&&&&&&&&&&&& min-1
料斗容积&&&&&&&&&&&&&&&&&& L
上料高度&&&&&&&&&&&&&&&&& mm
液压系统型式
分配阀形式
油缸缸径×行程&&&&&&&&&&& mm
混凝土缸径×行程&&&&&&&&& mm
液压油冷却
推荐塌落度&&&&&&&&&&&&&&&& cm
最大骨料尺寸&&&&&&&&&&&&& mm
最大布料高度&&&&&&&& &&&&&&m
最大布料半径&&&&&&&&&&&&&& m
最大布料深度&&&&&&&&&&&&&& m
臂节长度&&&&&&&&&&&&&&&&& mm
91°/180°/180°/180°/270°
91°/180°/180°/180°/270°
输送管直径 &&&&&&&&&&&&&&&mm
末端软管长度&&&&&&&&&&&&& mm
FM 400/JHWE
轴距&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& mm
轮距(前/后)&&&&&&&&&&&&&&& mm
315/80R22.5
发动机型号
发动机最大功率&&&&& kW/(r/min)
发动机最大扭矩&&&& N.m/(r/min)
发动机排量&&&&&&&&&&&&&&&& cc
燃油箱容积&&&&&&&&&&&&&&&&& L
尾气排放标准
整车最高行&&&&&&&&&&&&&& km/h
整车质量&&&&&&&&&&&&&&&&&& kg
整车外形尺寸(长×宽×高)&& mm
节能式自动润滑
节能式自动润滑
液压油箱容积&&&&&&&&&&&&&&& L
水泵最大压力&&&&&&&&&&&& MPa
水箱容量&&&&&&&&&&&&&&&&&& L
混凝土管清洗方式
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中联泵送设备故障案例分析及解决办法
导读:适用设备类型:,故障现象:,系统分析:,故障排除:,2.平衡阀故障,故障依旧,电控换向的混凝土泵送设备,故障分析与排除:,1.电气故障:接近开关故障导致不换向,可编程控制器接线或程序故障,2.液压故障,则可基本排除液压系统的故障,或可编程控制器故障,则有可能的故障点是:液压故障,电磁换向阀电磁铁故障,可排除可编程的故障,所有闭式液压系统泵送设备,分析主要在控制油路上,故障消除,所有液压系统装有
九、泵车两大臂油缸出现不同步
适用设备类型:
大臂油缸为两个的泵车。
故障现象:
起大臂时两大臂油缸出现不同步,臂架完全展开起大臂,整个臂架有朝一边甩的现象。
系统分析:
大臂的动作由两个并联油缸驱动。如下图,从臂架油泵出来的压力油,经过臂架多路阀、油缸上的平衡阀,驱动大臂油缸动作,当臂架多路阀调试好以后,经过臂架多路阀到臂架油缸的压力油不受负载压力的影响,流量是稳定的,也就是说两个臂架油缸流量的总和只与臂架多路阀的开度有关。而平衡阀的设置则影响油缸本身的动作。
臂架多路阀工作油口接两个大臂油缸的工作油口,中间由三通接头连接,由于两个大臂油缸的流量分配只由一个三通接头完成,所以两个油缸流量的分配受负载影响,正常情况下,两个油缸的负载差别不大,这时P1和P2几乎相等。当P1>P2时,臂架油缸的动作顺序是臂架油缸2先动作,P2压力上升,当P2=P1后,臂架油缸1才开始动作,如此反复。这种现象反映到臂架则是臂架抖动大,不连续。
故障排除:
大臂油缸出现不同步的原因有:
1. 两根油缸的开启压力不一致,开启压力小的一根先动,导致两油缸不同步。
2. 平衡阀故障,某一边的平衡阀出现内泄,使得另外一根油缸单边受力,导致两油缸伸出
的长度相差较大(大概在12-16MM),在起大臂时,较短的油缸先动,使得臂架甩动。
3. 油缸本身出现内泄,出现单边油缸受力,油缸伸出长度不同,最终导致出现臂架甩动现
判断以上原因可按以下步骤:
1. 观察两油缸的动作情况,在停止对大臂操作时,是否有溜缸的现象,不出现溜缸则只需将
开启较慢的平衡阀开启溢流阀退半圈到一圈即可。
2. 出现有溜缸的现象,则先将溜缸的平衡阀更换同型号的,试车,如再有出现溜缸,则说明
大臂油缸密封件损坏,需要更换油缸密封件。
3. 更换平衡阀后,不出现溜缸,则说明是平衡阀出现内泄,清洗或更换平衡阀。
北京一台国产臂架47米的泵车,在动作大臂时,出现一边甩动,经观察,油缸有溜缸的
现象,其中一根油缸比另一根油缸缩短15mm,更换平衡阀后,故障依旧。则需要更换油缸密封件,将溜缸的油缸拆开,发现密封件严重损坏,更换密封件后装上,一切正常。
十、泵车自动泵送憋缸不换向
适用设备类型:
电控换向的混凝土泵送设备。
故障现象:
泵送操作时,正泵憋缸不换向。
故障分析与排除:
不换向有以下几种原因:
1. 电气故障:接近开关故障导致不换向;可编程控制器接线或程序故障。
2. 液压故障。
判断以上原因,可按以下步骤:
1. 如果点动正常,则可基本排除液压系统的故障,为换向电信号没有转换成控制电磁阀的信
号,一般为接近开关没感应,或可编程控制器故障;
2. 如果点动不正常,则有可能的故障点是:液压故障,电磁换向阀电磁铁故障,电气故障;
3. 观察可编程的输出输入端子及指示灯,反泵操作时,输入及输出信号正常,正泵操作时,
当接近开关感应到时,可编程X13或X14有信号输入,输出也正常,电磁换向阀得失电也
正常,可排除可编程的故障;
4. 检查线路及电磁铁插头,无松动和误接现象;
十一、砼泵泵送压力突然为零
适用设备类型:
所有闭式液压系统泵送设备。
故障现象:
开始启动自动泵送不到5分钟,泵送停止,此时控制压力和泵送压力降为零,停机后,再次启动电机和自动泵送,现象同上。多次启动后,在启动电机后,控制压力为0Mpa,上不去。泵送压力3Mpa,也没有泵送。
故障分析与排除:
这里主要是无控制压力,导致主泵不能正常工作。分析主要在控制油路上。首先清洗并疏通补油及控制油路系统,启动电机,问题依然存在,拆下调速阀、冲洗阀、梭阀、拆开并检查阀芯和弹簧,清洗。装上后,还是老毛病。最后拆下恒功率阀,拆开发现节流塞没堵塞,再堵住控制阀快上的回油管,启动电机,结果发现控制压力升高到3.6Mpa。判定主油泵没有问题,确定为恒功率阀磨损内泄,导致无法建立保持恒定压力。更换恒功率阀后,泵送正常!
河南分公司一台60B闭式闸板泵就出现此现象,后更换恒功率阀,故障消除。
十二、液控砼泵分配压力越来越低
适用设备类型:
所有液压系统装有梭阀的泵送设备。
故障现象:
怠速时分配压力有2MPa,加油门分配压力随之增加,但是不能达到调定压力19MPa,憋主缸压力正常。憋主缸后按自动泵送,可正常泵送3--4下,然后速度越来越快,分配压力也越来越低,最后出现S管乱摆现象,控制压力也跳动不稳了,且换向无力。
故障分析与排除:
分配压力不足有很多原因,这里主要介绍液控泵里的梭阀堵塞或冲坏,使恒压泵压力内泄。造成换摆缸背压,致使S管乱摆。故障处理,更换梭阀后正常。
安徽合肥一台HBT80.14.174RS就出现上问题,后更换梭阀后正常。目前该梭阀基本都已技改为两单向阀。
十三、砼泵点动主油缸两缸只能动一点
适用设备类型:
所有电机驱动的拖泵。
故障现象:
启动自动泵送主油缸不动作,点动主油缸两缸只能动一点就不动了。
故障分析与排除:
根据此现象分析主要有以下主要原因造成:
1. 一体化电源电压不稳定造成主油泵电磁铁吸合电压不够,电磁阀芯打开不够。
2. 主油泵吸油滤芯堵塞,吸油不畅,此时油泵会发出异常噪音。
3. 主油泵排量调节压力油阻尼接头的阻尼孔堵塞,控制压力为零,造成主油泵斜盘角度为零,油泵排量为零。
4. 调速减压阀内卸造成压力油不能保持主泵斜盘角度稳定在一定角度,造成主泵排量为零。 判断以上原因,可按以下步骤:
启动电机后,分配压力正常,能正常点动。点动分配及主油缸,同时检查一体化电源的输出电压降24DC,一体化电源正常。由此可判断故障出在液压上,首先检查控制油路的阻尼接头的阻尼孔,因为控制油路首先是由恒压泵输出到分配阀块,然后在从分配阀块经过阻尼接头到电磁减压阀,然后经过电磁减压阀再到主泵控制斜盘工作。由于阻尼孔很小孔径为φ1,如果油质不干净很容易堵塞。同时检查液压油箱发现泵机的油已经乳化严重,拆卸阻尼接头发现有点小的杂质,再加上天气寒冷的问题乳化的油一结冰就造成堵塞。清洗控制油路, 清洗阻尼孔,更换液压油后故障排除。 十四、砼泵发动机自动熄火
适用设备类型:
所有以柴油机为动力的混凝土泵送设备
故障现象:
发动机自动熄火,熄火后无法再次启动。
故障分析与排除:
发动机熄火形成的原因有一下几种:
1. 如果发动机突然缓慢自动熄火,且熄火之前没有任何异常情况,并且熄火后不能再次启动,
一般情况下应该首先在柴油供油路找原因。
2. 如果发动机在没有任何异常的情况下突然立即自动熄火,且熄火后不能再次启动,则可能
是熄火电磁铁电路故障或油门调节系统故障。
3. 如果发动机突然出现异常现象后自动熄火,则发动机可能存在“拉缸”、轴瓦故障等问题,
需要认真检查并确认故障位置及原因。在此之前,不要盲目启动发动机,更不能投入使用。
无论什么原因,导致发动机突然自动熄火,在未找到故障原因之前,不要立即启动柴油机,以
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