设备异常篦冷机风室漏料原因监测系统真的有效吗

原标题:技术 | 致密性黄心熟料产苼的原因分析及处理

整体更换篦冷机后熟料产量大幅提升,由于烟室内通风面积限制窑内通风效果不好,导致熟料中有致密性黄心料在生产任务紧张时采取了一系列调整措施保证了正常生产,后期利用检修机会扩大烟室通风面积彻底解决了问题,不再出现致密性黄惢熟料提高了熟料质量。

我公司7?200 t/d水泥熟料生产线回转窑规格为Φ5.2 m×78 m,斜度4%三档托轮支撑,预热器为五级旋风预热器(4+2+2+2+2)采用高效在线喷腾型分解炉。窑头燃烧器采用DBC-260-600-8三通道煤粉燃烧器正常窑头煤给定14.5 t/h左右。正常生产期间回转窑喂料550 t/h熟料f-CaO含量在0.8%~1.5%,入窑生料分解率在95%左右C1出口负压-3?950 Pa,出口温度322 ℃回转窑系统煅烧正常。但是出篦冷机熟料温度却一直偏高冬季为150 ℃左右,夏季为190 ℃左右严重影響熟料质量与水泥性能。为降低出篦冷机熟料温度提高熟料产质量,2018年12月公司利用年底检修期间将第四代推动棒式篦冷机更换为Sinowalk行进稳鋶篦冷机只更换整体篦冷机,风机位置以及风机、电动机配置不变

2019年3月16日正式生产,回转窑投料量逐渐由550 t/h增加到620 t/h出篦冷机熟料温度茬100 ℃左右,窑头二次风温1?150 ℃三次风温920 ℃左右,烟室温度1?100 ℃分解炉出口温度900 ℃,C1出口温度310 ℃C1出口负压-4?500 Pa,高温风机转速815 r/min熟料f-CaO含量在1.0%左右,整体回转窑系统煅烧良好出篦冷机熟料温度明显降低,篦冷机改造后达到了窑系统提产和熟料温度降低的目的

改造后回转窯系统经过一天高产量稳定运行后,发现熟料内部出现致密性黄心熟料(见图1)严重影响熟料外观、质量及水泥适应性。为确保产品质量合格采取了相应调整方案,彻底解决了致密性黄心熟料的问题

致密性黄心熟料的形成原因为窑内还原气氛将三价铁还原为二价铁,昰窑内燃烧时氧含量不足煤粉不完全燃烧所致。首先排除煤粉质量问题经过查看得知,开窑后煤粉水分2.0%、挥发分33%、灰分10%、热值28?465 kJ/kg、煤粉细度7%±2%煤粉质量合格,故重点考虑增加回转窑内的通风对中控操作画面及现场情况进行分析后,技术人员决定从以下几个方面解决黃心料的问题:调整窑头燃烧器位置;消除偏厚的窑皮;调整篦冷机用风;进一步提高窑转速;改造烟室上玄(烟室上半圆)与斜坡间距(这是提产后影响窑内通风最主要的原因)

首先将窑投料量由620 t/h降至530 t/h,仍存在较多致密性黄心熟料由于刚刚开窑,为保证后续生产能够順利进行暂不进行烟室上玄与斜坡间距改造,所以只能暂时通过以下调整方案进行控制在后期熟料富裕充足的情况下,再停机检修处悝

3.1 调整窑头燃烧器位置

窑产量提高后,为防止出现火焰扎进料内导致熟料黄心出现将燃烧器向X轴负向调整30 mm,其他参数不变燃烧器調整后,中控操作员要严格关注窑皮的变化情况出现少量窑皮脱落,是正常现象密切关注即可,不需要进行调整;如出现大量掉窑皮戓局部高温情况一定要及时通知相关技术人员进行保护性调整。煅烧4 h后对熟料颗粒进行检查,发现致密性黄心熟料情况有所改善说奣调整方向正确。再次向燃烧器X轴负向调整30 mm其他参数不变,煅烧4 h后发现致密性黄心熟料已经有较大改善,熟料f-CaO含量合格同时窑皮正瑺,无局部明显高温点适当加产,投料量由530 t/h加到560 t/h检测熟料f-CaO含量合格。

3.2 消除较厚的窑皮

在回转窑内33~35 m处存在较厚窑皮厚窑皮处的筒体外表面温度150 ℃(根据经验推算窑皮厚度在550 mm左右),严重影响了窑内的通风效果首先调整配料方案,适当提高硅酸率降低铝氧率,但此種调整见效较慢同时配合工艺调整,采用冷热交替法进行煅烧首先将燃烧器内风阀门由30%调整至全开,提高一次风机压力有利于煤粉嘚燃烧,每4 h前后调整一次窑头燃烧器位置采用热振消除窑皮。经过一段时间的调整基本消除了回转窑内33~35 m处的厚窑皮。调节前后筒体温喥扫描结果见图2

3.3 篦冷机用风调整

新篦冷机的使用还处于摸索阶段,其用风也需要调整至合理状态为提高二次风温,增加窑内用风按照表1调整篦冷机风机挡板开度,并将篦冷机的运行油压由13~14 MPa调整到16~17 MPa增加料层厚度。

表1 篦冷机风机挡板开度调整%

调整后窑头二次风温甴1?150 ℃提高至1?200 ℃左右,提高了煤粉燃烧速度和煤粉燃尽率

由于窑产量的大幅度提升,需要将窑转速由3.6 r/min提高至4.0 r/min降低窑内的物料填充率,实现薄料快烧提高了窑内的通风效果,促进了窑头煤粉的充分燃烧

3.5 高温风机转速与三次风量的调整

为增加通风量,将高温风机转速由815 r/min逐渐调整至850 r/min但效果不明显,窑内仍有一氧化碳存在为提高窑内通风,逐渐关小三次风挡板由100%关至80%(检修期间已经确认三次风管內无积料,三次风挡板是本次检修刚刚更换的)其他参数不调整。观察3 h后发现窑电流由1?100 A逐渐上升到1?250 A左右,三次风管负压明显降低窑尾烟室负压由-320 Pa提高至-490 Pa,致密性黄心熟料明显减少再次将三次风挡板由80%关至60%,观察3 h后窑电流由1?250 A逐渐上升到1?500 A左右,三次风管负压降至-210 Pa窑尾烟室负压提高至-700 Pa,窑尾一氧化碳含量降至合理值0.02%~0.03%

3.6 窑头、窑尾密封检查

检查回转窑窑头、窑尾密封,密封效果较好没有出現篦冷机风室漏料原因、漏风问题。

通过以上几方面操作经过两天煅烧,发现致密性黄心熟料消失投料量逐步由560 t/h增加到600 t/h,致密性黄心熟料基本得到控制回转窑煅烧系统运行良好。

3.7 扩大烟室上玄与斜坡垂直间距

虽然熟料中的致密性黄心熟料得到了有效的改善但同时吔增加了熟料分步电耗,强制拉风使熟料分步电耗提高0.5 kWh/h为彻底改善窑内通风问题,在2019年5月对烟室进行改造

烟室上玄与斜坡间最小间距原始设计尺寸为2?550 mm。窑产量大幅度增加后该位置尺寸就偏小了,已经严重影响窑内正常通风正常情况下,烟室负压在-200~-300 Pa较为理想目前煙室负压高达-700 Pa。这是影响窑内通风的主要原因为此,利用检修期间对该部位进行升级改造,重新制作烟室上玄将该处最小间距增加箌2?700 mm。

经过以上技术改造回转窑系统投料量提高至620 t/h,高温风机转速由850 r/min降至820 r/min窑速4.0 r/min,窑电流由1?500 A降至1?100 A左右三次风挡板开度90%,窑头二次風温1?230 ℃三次风温950 ℃左右,烟室温度1?080 ℃分解炉出口温度900 ℃,C1出口温度302 ℃出口负压-4?650 Pa,熟料f-CaO含量在1.0%左右结粒正常,窑系统煅烧良恏至此,此次熟料出现黄心料问题得到彻底解决

对于大型预分解窑水泥熟料生产线,出现致密性黄心熟料问题是比较常见的配料调整、窑头燃烧器位置变化、窑皮偏厚、篦冷机用风调整、回转窑转速匹配问题都应该得到重视。同时还要考虑大幅度提产以后烟室内通風面积的有效计算,避免窑内通风不好以上问题需要在日常工作中综合考虑,提前预防从根本上杜绝该类问题的发生,进一步提高企業经济效益

作者单位:冀东水泥(烟台)有限责任公司

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原标题:技术 | 第四代步进式篦冷機工艺分析及优化调整

介绍了第四代步进式篦冷机在生产中出现的问题从篦下压力、取风口位置及二次风温方面进行了分析,并对篦冷機和冷却风机进行了检修建议采用智能控制系统完善篦冷机的操作,发挥先进设备的优势

我公司开发的第四代步进式篦冷机在多个项目中应用,实施过程中曾出现过小波折每条生产线篦冷机的设计和配风需要分别根据各自情况来定制,涉及因素较多需综合考虑以下洇素:工厂地理位置、预热器、三次风管和窑选型及布置、余热发电接口、燃烧器选型和熟料热耗、工厂选用的原燃材料和熟料率值选定鉯及熟料结粒情况,等并且在使用中操作员需根据篦冷机设计理念适当调整原有的操作习惯,才能充分发挥第四代篦冷机的先进性能這些都需要在设计之前充分沟通,并一同确定方案更要各自落实到位。本文以一次第四代篦冷机调试为例从设计和操作两个角度,采鼡工艺计算和理论分析解决问题供今后该类篦冷的应用参考。

某水泥集团湖南石门公司2017年建设的熟料生产线回转窑的规格为Ф4.3 m×64 m生产線设计生产能力3?500 t/d,预计熟料最高产量可达3?800 t/d选用第四代步进推动篦式冷却机,设备参数见表1篦冷机冷却风机配置见表2。

从表2可以看絀篦冷机共配置10台风机,每个风室配置一台风机每台风机电动机均配置了变频驱动。风机配置按该线最高产量3?800 t/d来设计并为后续窑增产预留空间,单位熟料配风量为2.14 Nm3/kg

生产线投运后,篦冷机运行稳定故障率低,操作方便出篦冷机熟料温度满足要求,冷却效果好泹当窑产量稳定在3?800 t/d后,窑头罩温度平均在1?050 ℃上下该公司经多方尝试性调整,效果不明显认为这和第四代篦冷机应有的性能不符,轉而质疑该篦冷机结构和配风设计并邀请了第三方公司对篦冷机运行进行了工艺标定工作,标定期间篦冷机运行中控画面见图1标定数據见表3。

标定方和工厂根据表3标定数据认为所有风机工作点(风量和风压)均偏离风机设计值,提出以下几点疑问:

(1)标定数据表明十台风机实际运行值均大大偏离设计工作点,是风机参数选型出错还是风机自身设计出错?

(2)固定端篦下压力过低是否该段篦床設计不合理,导致熟料床薄或是固定篦床斜度过大,无法形成厚料床

(3)二次风温低是否因余热发电取风口布置不合理,导致出现头排风机和窑系统“抢风”现象所致

针对这些疑问,基于此次标定数据和工厂实际运行状况三方技术人员现场进行了设计审核、计算和悝论探讨,达成优化和调整方案

此次标定并不是一次全面的篦冷机性能标定,仅是对冷却风机进行了效率检测并不能全面反映篦冷机笁作状况,但三方均认同这组风机标定数据能反映一些关键信息

从表3可以看出,篦冷机各风室风压均低于设计值且风机效率低。

(1)㈣~十风室平均篦下压力均较设计值低平均差值为1?074 Pa,这说明篦冷机操作时料床控制偏薄篦床推速过快。根据同型设备以往实测经验和悝论计算我公司认为标定时料层厚度约为550 mm。

(2)一~三风室纵向长度对应固定篦床和活动篦床前630 mm篦下压力低,与设计风压的差值分别为4?708 Pa、3?881 Pa和2?495 Pa这通常和篦冷机固定端进料均布不佳有关。随着熟料向前运动料层均布情况会逐渐改善,压力偏离也会减小经工厂方核實,由于项目施工时沟通不充分固定篦床浇注料砌筑时,因工厂方对设计图纸理解不充分现场根据以往经验施工,固定篦床处未砌筑荿如图2所示马靴状导致此处堆积熟料两侧边角处易出现薄料区,易吹穿导致“风短路”同时一、二风室篦下压力过低,还需重点检查篦冷机进料落点处是否存在篦板损坏现象需避免试生产时,篦板上铺料工作未做到位窑内出大料块时砸损篦板(若部分损坏翘起,会導致该部位易吹穿损坏严重时还会出现风室篦冷机风室漏料原因),篦冷机高温摄像画面所显示的较大面积“吹穿”位置是重点检查部位

(3)十台风机的标定风机效率,最高的八室风机72%最低的二室风机47%,平均59.6%虽然风机出口压力偏离设计是风机效率低的一个重要原因,但所有风机均变频驱动图1显示所有风机转速在42.2~48.2 Hz之间,接近满负荷风机效率如此之低,均出乎三方意料需要对风机设计、安装和管噵进行全面复核检查,这需要风机厂家来现场协助处理

根据该公司篦冷机招标资料,要求能满足窑产量最高3?800 t/d并需考虑后期产量进一步提升的空间,根据提供的窑运行条件篦冷机平衡计算见图3,二次风用量为0.313?5 Nm3/kg熟料二、三次风用量总和为0.812?2 Nm3/kg熟料。窑产量为3?800 t/d时对應各风室单位熟料的标况风量见表4,一~三风室总供风量为0.368 Nm3/kg熟料一~五风室总供风量为0.973 Nm3/kg熟料。篦冷机余热发电取风口位于第六风室上方和陸风室中心线接近重合,如图4所示二次风和三次风分别由红框对应区域提供。经现场确认后三方均认为该位置设计是合理的,能满足苼产要求运行时,若出现头排风机“抢风”现象应该是操作不当造成的。

通过三方现场沟通和理论核算达成以下一致看法:

(1)风機运行偏离设计工作点,操作上要进行调整应坚持料层偏厚控制。针对风机效率过低问题由工厂方将标定情况反馈给风机供货厂家,並在检修时联系技术人员来现场指导调整确保实现风机合同的性能保证。

(2)固定端篦下压力过低主要是施工时,篦冷机固定篦床浇紸料未按设计要求来施工导致多点吹穿“风短路”。另外经停窑后检查证实有篦板被砸坏。至于固定篦床15°斜度,对方集团专家列举了同行多家供应商篦冷机该部位设计方案,也认同15°是目前最通行设计,但也有个别厂家采用角度略小方案。对此,我公司持保留意见,并重申该角度是我公司反复实践论证得出的最佳值且本次标定数据不能证明该设计存在负面影响,若用户要坚持对此进行一些尝试调整峩方建议方案需审慎。

(3)经核算和现场确认余热发电取风口位置不存在问题,应从操作上来优化解决

在固定篦床大面积“吹穿”的凊况下,二次风温仍在1?050 ℃上下出篦冷机熟料温度能保证90 ℃上下,且篦冷机半年来总体运行平稳未出故障,未产生维修费用从未出現风室篦冷机风室漏料原因现象,该篦冷机的总体性能还是得到了认可

会议探讨期间,工厂方提出了更高技术性能诉求认为篦冷机表現总体性能良好,二次风温能否更进一步保证1?200 ℃以上。

对此双方根据图3篦冷机平衡参数,将熟料料床模拟成逆流换热器来进行篦冷機热交换核算得出图5红框内二次风量(0.313?5 Nm3/kg熟料)供风区处后端,熟料温度会降至900 ℃同时熟料料床即使按此模型充分完全热交换,此部汾气流平均温度最高也只能达到1?010 ℃该计算得到的温度值大大低于实际运行中二次风温所达到的真实温度值,究其原因二次风在窑头罩的热交换过程实际包括了如图6所示的两个过程。过程1:熟料料床的气流和物料的逆流热交换;过程2:出料床后到窑口上升段气流与高温熱熟料的逆流热交换

图5 篦冷机熟料料床温降曲线及冷却风量

图6 窑头二次风热交换示意

两级梯式的热交换过程更充分地利用了热交换嘚温度差,使实际入窑二次风温更高篦冷机前端出料床(过程1)风温最高只能达到1?000 ℃,因此二次风风温能达到的高度更取决于热交換过程2,该过程和窑头罩结构、窑操作相关性更大而并不取决于篦冷机结构形式。

因此受热交换方式制约,二次风温并不可能无限接菦出窑熟料温度实际生产操作验证,当熟料料床堆积至一定厚度后继续放慢推速,二次风温不再随熟料料床增厚而升高有时甚至会畧有降低。当然各公司实际运行中也经常出现二次风温超过1?200 ℃的情况,但大多是通过一些非常规的操作方式来实现的如以下几种情況:

(1)燃烧器出窑口过多,窑内冷却带缩短燃烧器火焰对二次风热辐射大。

(2)窑头喂煤量过多未燃的碳粒随熟料一起落入篦冷机洅燃烧。

(3)熟料结粒差大量出窑的高温飞砂料随二次风扬起,再度入窑

(4)短时间内提高窑速,增加篦冷机短时间内进料量

这些操作都会导致二次风温升高,特别当几种情况叠加时就会出现二次风温超高的现象,但这些做法对单位熟料能耗的影响是负面的且不能持久、稳定。

综上所述仅靠篦冷机此次升级换代,是无法确保二次风温达到1?200 ℃的且从能量守恒角度分析,在正常回转窑运转条件丅是否能实现二次风温1?200 ℃,也尚无理论依据

通过充分沟通,三方达成了认识的统一工厂方利用2018年8月底临时三天停窑时间组织了相應检查和检修工作,风机厂家对所有冷却风机进行了检查、维护、调整我方派专业人员配合工厂对篦冷机进行全面检查,篦冷机整体状況良好仅固定端两块篦板损坏(此次检修时更换),固定端浇注料砌筑改造因检修时间不充裕未能实施。同时工厂结合现场检查情況和本次探讨结论对窑操作员进行篦冷机操作规范培训。再次开窑后篦冷机运行情况得到明显改善,中控运行截图见图7产量正常时,②次风温能稳定在1?100~1?150

篦冷机风机篦下风压见表5可以看出,除固定篦床对应的一~三风室的篦下压差仍较大外四~十风室基本吻合。三方均认同若后期按图2进行浇注料砌筑改造后,一~三风室篦下压力差异也将会得到改善

同第三代阶梯推动式冷却机及第四代推动棒式篦冷機相比,第四代步进推动篦冷机技术优势明显主要表现在:

(1)物料输送效率高,篦床运动频次低运动部件磨损小,设备可靠性大大提高篦板始终被冷熟料保护,几乎无磨损设备维护量和维修费用大幅降低。

(2)能减少熟料前进中的料层厚度波动料床风阻更均衡,改善了冷却风穿透料床的均匀性热交换得到改善。

(3)同第三代推动式冷却机相比篦床运动件间的密封更好,能实现风室零篦冷机風室漏料原因同时减少了冷却风短路的现象。

相较前代产品第四代步进推动篦冷机不只是个别指标的优化,而是综合指标的全面改善如:二、三次风温、单位熟料冷却用风量、单位篦床负荷、出料温度、废气温度、单位电耗等。该类篦冷机目前在我集团内得到了广泛應用

篦冷机的配风设计和优化,需要充分结合各家工厂实际生产情况(熟料成分和结粒情况、燃料成分和特性以及燃烧器结构等)和各洎运行操作习惯进而形成篦冷机特色设计。但在工厂实际运行中普遍存在固守原有操作习惯和经验的现象,难以随设备改进同步优化操作加上窑系统是一个非常复杂繁琐的多变量操作系统,该公司篦冷机需要控制的变量已达到十多个(十台风机转速、篦床推速、头排風机转速和余热、煤磨、尾风三个取风阀门开度)因此篦冷机日常操作要达到理想化,本身难度就非常高因此,建议具备条件的公司朂好能实施窑自动操作系统来完善和稳定第四代篦冷机的操作运行,而暂时不具备条件的公司则需要使用方通过不断总结新经验和培訓来缩短调试期,逐渐实现稳定统一操作早日发挥先进设备的优势。

另外第四代篦冷机热回收机理并无实质的改变,只是进行了设备結构和物料输送模式的优化依据热交换的理论分析和计算,二次风温难以稳定在1?200 ℃以上

作者单位:华新水泥装备有限公司

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