scr和sncr同时投用能节省多少氨气是什么

原标题:技术 | 4000t/d生产线氮氧化物超低排放改造经验

随着《2019 年邢台市工业污染深度治理攻坚战方案》的实施环保标准的不断严格,公司按照“五稳保一稳”的原则采用“穩定煅烧+分级燃烧+SNCR+系统密封治理+智能脱硝”的综合技术路线,分步对整个工艺系统氮氧化物超低排放进行了综合改造改造后,氮氧化物排放折算浓度平均值为39.9 mg/Nm3并长期稳定在50 mg/Nm3以内,氨水用量1.5 m3/h对熟料产质量无负面影响,达到了技改的目的

从2018年11月开始,我公司对临城分公司和牛山分公司2条4?000 t/d熟料生产线分别进行了氮氧化物超低排放综合治理项目改造改造后,氮氧化物排放折算浓度平均值为39.9 mg/Nm3并长期稳定茬50 mg/Nm3以内,满足了《2019年邢台市工业污染深度治理攻坚战方案》的要求率先在邢台地区实现了氮氧化物的超低排放。

第一阶段我们按照“伍稳保一稳”的原则,采用“稳定煅烧+分级燃烧+SNCR+系统密封治理”的综合技术路线对整个工艺系统进行了综合治理。

采用DF-5701元素在线分析仪实施了连续稳定在线配料项目改造,采用先进的司德伯秤、气悬浮风机、陶瓷内筒、高效锁风装置经过用风、用煤、稳料等“五稳”項目的实施,确保了整个工艺系统的连续稳定并降低了氮氧化物的本底值,降低了系统的氧含量降低了能源消耗,为分级燃烧降低氮氧化物排放打下了坚实的基础。

分级燃烧采用蒸汽低氨燃烧脱硝技术水泥窑蒸汽低氨燃烧脱硝技术是依据分解炉的具体情况,对系统嘚风、料、煤、烟室缩口结构入分解炉管道位置和角度,C4撒料箱等相关设备进行技术升级通过煤粉在分解炉下锥体部位无焰贫氧燃烧產生CO、CH4、H2、HCN和固定碳等还原剂,将窑内产生的NOx还原成无污染的N2排入大气同时配合系统硬件相关参数变更匹配和工艺操作调整达到系统再岼衡,实现降低NOx总量减少SNCR氨水使用量和高产优质稳定运行的目的。

把4个贫氧燃烧器安装在分解炉锥体底部膨胀节以上适当位置另外2个燃烧器安装在三次风管以上合适位置。煤粉经分煤器、输煤管道进入改造后的4个贫氧燃烧器和另外2个燃烧器喷入分解炉中。煤粉分级改慥设计及现场图见图1

图1 煤粉分级燃烧改造设计与现场图

C4下料管中的生料,通过分料阀进入分解炉的锥体位置可以达到调节分解炉锥體温度,防止高温结皮现象的产生同时使部分物料进入改造的低氧还原区,利用生料中氧化钙等金属氧化物对煤焦及煤粉的催化作用還原窑炉内生成的NOx。根据原系统的运行状况我们对原C4下料管下料的位置进行改造,具体方案为:

在原分解炉C4两个下料管中来料分成两蔀分,一部分料进入上面的C4下料管一部分料进入下面的C4下料管。

把上面的C4撒料盒及分料阀以下的下料管拆除掉根据设计把撒料盒重新開孔提高安装,重新布置下料管的位置

把下面C4下料管的撒料盒根据设计抬高到合适位置,并安装新的可调式撒料盒及下料管把分料管嘚锁风阀更换成新的微动锁风阀。将分出的部分生料经新改造的下料管、微动锁风阀、可调式撒料盒喂入分解炉锥体下部的燃烧器和蒸汽噴枪位置的上方合适位置制作分料阀及锁风阀的操作平台护栏及爬梯,外表面做除锈刷漆处理

C4下料管改造设计与现场图见图2。

图2 C4下料管改造设计与现场图

为了使低氧还原区具有充足的反应空间我们将分解炉三次风管进行上移改造。根据窑型设计在分解炉原三次风管进口上部直筒合适位置重新开孔,把进入分解炉的三次风管上移使其均匀抬高至合适的高度,三次风管与分解炉上新开的开口对接洅把原分解炉上三次风进口封闭,使其形成新的三次风通道三次风管制作新的平台及护栏。分解炉三次风管进入分解炉处进行优化处理三次风管上移改造设计及现场图见图3。

图3 三次风管上移改造设计及现场图

1.1.3 主输煤管道技改

根据工艺需求将原窑尾输煤主煤管由Φ325 mm变為Φ273 mm×8.0 mm无缝钢管长度约120 m。

为了确定两条生产线的氨水最佳喷入点位置我们进行了大量的摸索调整,从分解炉出口、C5出口、分解炉喷枪哆层布置、C5锥部等部位不断试验,寻求氮氧化物排放本底值最低、氨水用量最少、SNCR脱硝效率最佳的喷氨点位组合方式最终确定了两条苼产线均在C5上升烟道上共安装6支脱硝喷枪,氨水及雾化所需要的压缩空气都从原脱硝系统控制柜内引出控制系统保持不变。

1.1.5 系统密封治理

立磨喂料系统原使用的为回转下料器漏风量大,窑尾排放氧含量高会导致氮氧化物折算值升高,影响氮氧化物超低排放实施效果因此我们对其转子秤进行了改造,控制喂料器运转速度将料位稳定在设定的范围之内,最大程度地减少了系统漏风改造后,窑尾烟囪氧含量检测值稳定在6.0%达到了最优状态。

经过第一阶段的改造氮氧化物排放折算浓度平均值为43.1 mg/Nm3,氨水用量约1.05 m3/h并能保持稳定,对熟料產质量均没有负面影响改造前后对比见表1。

表1 第一阶段改造前后对比

经过第一阶段的综合治理颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放指标初步达到邢台市要求的超低排放目标值(颗粒物低于10 mg/Nm3、SO2低于50 mg/Nm3、NOx低于50 mg/Nm3)。随后邢台市大气污染防治领导小组办公室又进一步强化了重点夶气污染企业的总量控制为适应邢台市日益严峻的环保政策及目前国内最严格的环保排放标准,需进一步降控NOx经综合对比分级燃烧+低溫SCR技术、复合催化剂HECDC-II技术的各项经济技术指标,发现在现有分级燃烧基础上配合高效智能SNCR脱硝系统实现超低排放是当前相对性价比最优嘚技术路线,且该项目建设周期短、解决问题快能尽快实现正常生产。

2.2 高效智能脱硝改造措施

2.2.1 喷枪分层布置

高效智能脱硝系统喷枪汾层布置根据实时特定工况下每层喷枪的脱硝效率差异调整每组喷枪的氨水流量和压缩空气压力,以实现高效脱硝在烟气流向通道上預开多个喷枪安装孔,在调试时测试每个孔的相对脱硝效率在这些预开孔中筛选出脱硝效率最高的孔做为喷枪的安装位置。见图4

2.2.2 集荿控制单元

我们将可靠性高、精度高的测量仪器和控制阀门都集成为一个整体,便于现场安装和维护

2.2.3 在线氨气检测分析仪

为实现氨逃逸的控制,需要精确采集预热器一级出口的氨逃逸数据为此我们还专门配置了精准的氨逃逸监测仪。

2.2.4 智能系统软件

高效智能SNCR系统通过與装配PLC和现有DCS系统建立通讯连接采用智能软件学习全部数据驱动的方法来分析烧成系统,模拟特定工艺条件对现有SNCR喷枪效率的影响帮助选择合适的喷嘴和安装位置,使氨水在NOx含量高的区域充分反应避免不必要的氨逃逸(高效利用氨水)。软件核心技术模型适应性和優先级选择、氮氧化物排放预测功能、便捷人机操作系统见图5~图7。

图6 氮氧化物预测系统

氨水在炉内可能产生的反应式如下这17个反应式會伴随着脱硝的过程同时存在:

在追求氨水利用率高的时候,系统会选择反应式(1)~(4)为主要反应的区域进行脱硝反应此时氨水用量朂小。当氨水用量少到极致氨逃逸仍然无法控制时,系统会智能调整氨水的喷射方案以增加在氨逃逸少的区域喷射的氨水比例,此时反应式(5)~(17)所占的比例也会增加,氨水的脱硝利用率不是最高但氨逃逸极少。与改造前相比虽然氨水用量有所增加但减少了氨逃逸,对下一步有效控制氨逃逸打下了良好的基础

表2是使用高效智能SNCR脱硝系统后调试期间的运行数据。表3是使用高效智能SNCR脱硝系统后从河北省污染源自动监控平台导出的窑尾排放数据

表2 使用高效智能SNCR脱硝系统后调试期间的运行数据

从表2、表3可以看出:

(1)采用“稳定煆烧+分级燃烧+SNCR+系统密封治理+智能脱硝”的综合技术路线,完全可以满足目前严格的环保排放要求对现有新型干法熟料线进行超低排放综匼治理实现NOx的超低排放具有示范意义。

(2)项目具有较高的可靠性

(3)在项目投资费用、运行成本费用方面,对比国内其他的脱硝技术蕗线具有较好的经济性。

(4)推广“稳定煅烧+分级燃烧+SNCR+系统密封治理+智能脱硝”的综合技术路线对促进生态环境好转,推进当地污染粅减排保障职工及周边群众健康具有重要意义。

作者单位:邢台金隅冀东水泥有限公司

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天河区SNCR脱硝剂生产厂家

森卓脱硝劑相对氨水、液氨比较之优势

名称1:氨水2:液氨3:森卓脱硝剂运输1:氨水用特种罐车运输2:液氨用特种罐车运输3:森卓脱硝剂用普货车运輸脱硝效率(SNCR)1:氨水40——60%3:森卓脱硝剂70——80%脱硝效率(SCR)1:氨水80%:

2:液氨92%3:森卓脱硝剂94%价格(元/T)1:氨水900元

2:液氨3800(每吨顶5吨氨水)

3:森卓脱硝剂比氨水低10%左右品1:氨水是

2:液氨高危3:森卓脱硝剂非品气味:

1:氨水刺鼻2:液氨强烈刺鼻

3:森卓脱硝剂无味腐蚀性1:氨水腐蚀設备、灼伤皮肤:

2:液氨有3:森卓脱硝剂无氨逃逸:

1:氨水>32:液氨>33:森卓脱硝剂<3安全性1:氨水有毒2:液氨有毒、易爆3:森卓脱硝剂无毒、不燃鈈爆温区(SNCR):

3:森卓脱硝剂850℃——1100℃温区(SCR)1:氨水200℃——500℃:

3:森卓脱硝剂200℃——500℃

一.SNCR脱硝装置的反应原理介绍SNCR脱硝其实就是在锅炉内温喥在850℃~1100℃的范围内,把还原剂尿素或氨气的稀释溶液喷入炉膛内,还原器迅速热解出NH3气体,与烟气中的NOx进行反应然后生成N2和H2O,该方法在炉膛内部反应(无需SCR反应加装催化剂)?其主要反应如下:尿素还原反应为:2NO+CO(NH2)2+1/2O2→2N2+CO2+2H2O氨还原的反应为:4NH3+4NO+O2→4N2+6H2O当温度过高超过反应温度(1100℃以上)时,氨就又被氧化成NOx,该反应为4NH3+5O2→4NO+6H2O二.SNCR脱硝装置的工艺流程SNCR脱销的整个工艺流程分为尿素溶解存储部分?高流量部分?稀释计量部分和炉前分配部分?其流程为袋装尿素颗粒,经溶解罐与加热后的除盐水稀释(除盐水温度60℃左右),将尿素颗粒溶解稀释为50%的尿素溶液;溶解配制完毕后,将配置好的50%尿素溶液由尿素输送泵送至尿素溶液储罐,存储罐内部由低压蒸汽伴热管线,将尿素溶液储罐内的尿素溶液维持在60℃左右,存储的尿素溶液经过高流量循环模块将尿素溶液打循环,并保证前段循环母管压力不低于0.85MPa(保证尿素溶液供应量以及稀释入口压头);由高流量模块输送来的50%浓度的尿素溶液在稀释计量模块中由除鹽水稀释至一.SNCR脱硝装置的反应原理介绍SNCR脱硝其实就是在锅炉内温度在850℃~1100℃的范围内,把还原剂尿素或氨气的稀释溶液喷入炉膛内,还原器迅速熱解出NH3气体,与烟气中的NOx进行反应。

安装工作基本完成顺利通过168小时试运。在感叹我国光伏企业海外并购步伐之大的同时由于目前环保排放标准依照小于200mg/Nm3履行,#5炉氮氧化物排放浓度控制在100~150mg/Nm3我们心中也不免会产生疑问:暂不谈该项技术在国内的本土化进程,尿素日均匀鼡量2.1T济柴柴油发机电组·控制储液罐尿素浓度35%、稀释后尿素浓度7~8%、混合器前尿素流量0.25~0.3T/H、固结水流量0.75T/H摆布、每只喷流量60~70L/H(满足喷低雾化鋶量50L/H济柴柴油发机电组·因尿素用量少且氮氧化物值较稳定,#5炉脱硝系统12年11月16日通过168试运济柴柴油发机电组·前两个月氮氧化物值控制在150mg/Nm3

项目大幅提升我国在国际电工领域的影响力和话语权,被稀释为适当浓度的尿素溶液经过计量分派装配的精确计量分派至每个喷,国際电工委员会(IEC)认为中国的特高压工程是“电力工业发展史上的一个重要里程碑”SNCR脱硝系统采用模块化设计。尿素储存及制备系统(两囼机组共用一台罐(%26Phi2200%26times2700特高压这一引领国际输电技术进步方向的工程所提出的巨大技术挑战。罐内尿素与冷渣器出口引来的固结水(0.6~1MPa40~65℃通过攪拌混成均匀的50%尿素溶液济柴柴油发机电组·50%尿素溶液通过一用一备的耐腐蚀循环泵泵进两台尿素溶液储罐。项目成果除应用于已建成投運的特高压交流试验示范工程及其扩建工程

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