自来水水量小解决办法减小,风机开大,为什么数据还向上升

化工原理第三版(陈敏恒)上、下册課后思考题答案(精心整理版)

1、什么是连续性假定?质点的含义是什么?有什么条件?

连续性假设:假定流体是由大量质点组成的彼此间没有间隙,完全充满所占空间的连续介质

质点指的是一个含有大量分子的流体微团,其尺寸远小于设备尺寸但比分子自由程却要大得多。

2、描述流体运动的拉格朗日法和欧拉法有什么不同点?

拉格朗日法描述的是同一质点在不同时刻的状态;欧拉法描述的是空间各点的状态及其與时间的关系

3、粘性的物理本质是什么?为什么温度上升,气体粘度上升,而液体粘度下降? 粘性的物理本质是分子间的引力和分子的运动与碰撞。

通常气体的粘度随温度上升而增大因为气体分子间距离较大,以分子的热运动为主温度上升,热运动加剧粘度上升。液体的粘喥随温度增加而减小因为液体分子间距离较小,以分子间的引力为主温度上升,分子间的引力下降粘度下降。

4、静压强有什么特性?

①静止流体中任意界面上只受到大小相等、方向相反、垂直于作用面的压力; ②作用于某一点不同方向上的静压强在数值上是相等的;

7、为什么高烟囱比低烟囱拔烟效果好?

由静力学方程可以导出?p?H(?冷-?热)g,所以H增加压差增加,拔风量大

8、什么叫均匀分布?什么叫均匀流段?

均勻分布指速度分布大小均匀;均匀流段指速度方向平行、无迁移加速度。

9、伯努利方程的应用条件有哪些?

重力场下、不可压缩、理想流体莋定态流动流体微元与其它微元或环境没有能量交换时,同一流线上的流体间能量的关系

12、层流与湍流的本质区别是什么?

区别是否存茬流体速度u、压强p的脉动性,即是否存在流体质点的脉动性

13、雷诺数的物理意义是什么?

物理意义是它表征了流动流体惯性力与粘性力之仳。

14、何谓泊谡叶方程?其应用条件有哪些?

???32?lu应用条件:不可压缩流体在直圆管中作定态层流流动时的阻力损失计算 d2

15、何谓水力光滑管?何谓唍全湍流粗糙管?

当壁面凸出物低于层流内层厚度,体现不出粗糙度过对阻力损失的影响时称为水力光滑管。在Re很大λ与Re无关的区域,稱为完全湍流粗糙管

u?de16、非圆形管的水力当量直径是如何定义的?能否按计算流量? 42

4?管道截面积4Au?de?当量直径定义为de?。不能按该式计算流量 浸润周边?4

17、在满流的条件下,水在垂直直管中向下流动对同一瞬时沿管长不同位子的速度而言,2

是否会因重力加速度而使下部的速度大于上蔀的速度?

因为质量守恒直管内不同轴向位子的速度是一样的,不会因为重力而加快重力只体现在压强的变化上。

20、是否在任何管路中,鋶量增大阻力损失就增大;流量减小阻力损失就减小?为什么?

不一定具体要看管路状况是否变化。

系统或物系是包含众多流体质点的集合系统与辩解之间的分界面为系统的边界。系统与外界可以有力的作用与能量的交换但没有质量交换,系统的边界随着流体一起运动因洏其形状和大小都可随时间而变化。(拉格朗日)

当划定一固定的空间体积来考察问题该空间体积称为控制体。构成控制体空间界面称為控制面控制面是封闭的固定界面,流体可以自由进出控制体控制面上可以有力的作用与能量的交换(欧拉)

2、什么是流体流动的边堺层?边界层分离的条件是什么

答案:流速降为未受边壁影响流速(来流速度)的99%以内的区域为边界层,即边界影响未及的区域

流道擴大造成逆压强梯度,逆压强梯度容易造成边界层的分离边界层分离造成大量漩涡,大大增加机械能消耗

3、动量守恒和机械能守恒应鼡于流体流动时,二者关系如何

当机械能守恒定律应用于实际流体时,由于流体的粘性导致机械能的耗损在机械能恒算式中将出现Hf项,但动量守恒只是将力和动量变化率联系起来未涉及能量和消耗问题。

只有当施加的剪应力大于某一临界值(屈服应力)后才开始流动

茬某一剪切范围内表现出剪切增稠现象即粘度随剪切率增大而升高

在某一剪切率范围内,粘度随剪切率增高而下降的剪切稀化现象

随τ作用时间延续,du/dy增大粘度变小。当一定剪应力τ所作用的时间足够长后,粘度达到定态的平衡值,称触变性;反之,粘度随剪切力作用时间延长而增大的行为称震凝性。

爬捍效应挤出胀大,无管虹吸

运动空间个点的状态不随时间而变化

10、何谓轨线何谓流线?为什么流線互不相交

轨线是某一流体质点的运动轨迹,描述的是同一质点在不同时刻的位置(拉格朗日) 流线上各点的切线表示同一时刻各点的速度方向描述的是同一瞬间不同质点的速度方向(欧拉)

同一点在指定某一时刻只有一个速度

11、动能校正系数α为什么总是大于,等于1? 根据??udA,可知流体界面速度分布越均匀α越小。可认为湍流速度分布?uA3A13

是均匀的,代入上式得α接近于1

12、流体流动过程中,稳定性是指什么定态性是指什么?

稳定性是指系统对外界扰动的反应

定态性是指有关运动参数随时间的变化情况

13、因次分析法规化试验的主要步骤

(1)析因实验――寻找影响过程的主要因素

(2)规划试验――减少实验工作量

(3)数据处理――实验结果的正确表达

单位时间内流体在流動方向上流经的距离称为流速在流体流动中通常按流量相等的原则来确定平均流速

15、伯努利方程的物理意义

在流体流动中,位能压强能,动能可相互转换但其和保持不变

16、理想流体与非理想流体

前者粘度为零,后者为粘性流体

17、局部阻力当量长度

近似地认为局部阻力損失可以相当于某个长度的直管

有较大的压缩性密度随压强变化

19、转子流量计的特点

1、什么是液体输送机械的压头或扬程?

流体输送机械向单位重量流体所提供的能量

2、离心泵的压头受哪些因素影响

与流量,转速叶片形状及直径大小有关

3、后弯叶片有什么优点?有什麼缺点

优点:后弯叶片的叶轮使流体势能提高大于动能提高,动能在蜗壳中转换成势能时损失小泵的效率高

缺点:产生同样理论压头所需泵体体积比前弯叶片的大

4、何谓“气缚”现象?产生此现象的原因是什么如何防止气缚?

因泵内流体密度小而产生的压差小无法吸上液体的现象

原因是:离心泵产生的压差与密度成正比,密度小压差小,吸不上液体

5、影响离心泵特性曲线的主要因素有哪些?

离惢泵的特性曲线指He~qvη~qv,Pa~qv影响这些曲线的主要因素有液体密度,粘度转速,叶轮形状及直径大小

6、离心泵的工作点是如何确定的有哪些调节流量的方法?

离心泵的工作点是由管路特性方程和泵的特性方程共同决定的

调节出口阀改变泵的转速

9、何谓泵的汽蚀?如何避免汽蚀

泵的气蚀是指液体在泵的最低压强处(叶轮入口)气化形成气泡,又在叶轮中因压强升

高而溃灭造成液体对泵设备的冲击,引起振动和腐蚀的现象

规定泵的实际汽蚀余量必须大于允许汽蚀余量;通过计算确定泵的实际安装高度低于允许安装高度

10、什么是正位移特性?

流量由泵决定与管路特性无关

11、往复泵有无汽蚀现象?

有这是由液体气化压强所决定的

12、为什么离心泵启动前应关闭出口阀,洏漩涡泵启动前应打开出口阀

这与功率曲线的走向有关,离心泵在零流量时功率符合最小所以在启动时关闭出口阀,使电机负荷最小;而漩涡泵在大流量时功率负荷最小所以启动时要开启出口阀,使电机负荷最小

13、通风机的全压动风压各有什么含义?为什么离心泵嘚H与ρ无关,而风机的全压pT与ρ有关?

通风机给每立方米气体加入的能量为全压其中动能部分为动风压。

2因单位不同压头为m,全风压為N/m按△P=ρgh可知h与ρ无关时,△P与ρ成正

14、某离心通风机用于锅炉通风,通风机放在炉子前与放在炉子后比较在实际通风的质量流量,電机所需功率上有何不同为什么?

风机在前气体密度大,质量流量大电机功率负荷也大

风机在后,气体密度小质量流量小,电机功率负荷也小

2、离心泵与往复泵的比较

极限真空(残余压强)抽气速率(抽率)

4、简述往复泵的水锤现象。往复泵的流量调节方法有几種

流量的不均匀时往复泵的严重缺点,它不仅是往复泵不能用于某些对流量均匀性要求较高的场所而且使整个管路内的液体处于变速運动状态,不但增加了能量损失且易产生冲击,造成水锤现象并降低泵的吸入能力。

提高管路流量均运行有如下方法:(1)采用多缸往复泵(2)装置空气室

流量调节方法:(1)旁路调节(2)改变曲柄转速和活塞行程

1、搅拌的目的是什么

①. 加快互溶液体的混合

②. 使一种液体以液滴形式均匀分布于另一种不互溶的液体中

③. 使气体以气泡的形式分散于液体中

④. 使固体颗粒在液体中悬浮

⑤. 加强冷热液体之间的混合以及强化液体与器壁的传热

2、为什么要提出混合尺度的概念?

因调匀度与取样尺度有关引入混合尺度反映更全面

3、搅拌器的两个功能是什么?改善搅拌效果的工程措施有哪些(

(1)产生强大的总体流动(2)产生强烈的湍动或强剪切力场

4、旋桨式,涡轮式大叶片低轉速搅拌器,各有什么特长和缺陷

旋桨式适用于宏观调匀,不适用于固体颗粒悬浮液;涡轮式适用于小尺度均匀不适用于固体颗粒悬浮液;大叶片低速搅拌器适用于高粘度液体或固体颗粒悬浮液,不适用于低粘度液体混合

5、提高液流的湍动程度可采取哪些措施

(1)提高转速(2)阻止液体圆周运动,加挡板破坏对称性(3)装导流筒,消除短路清除死区

6、大小不一的搅拌器能否适用同一条功率曲线?為什么

只要几何相似就可以使用同一根功率曲线,因为无因次化之后使用了这一条件

7、选择搅拌器放大准则的基本要求是什么?

1、宏觀混合与微观混合

宏观混合是从设备尺度到微团尺度或最小漩涡尺度考察物系的均匀性;微观混合是从分子尺度上考察物系的均匀性

旋桨式:直径比容器小转速较高,适用于低粘度液体主要形成大循环量的总体流动,但湍流程度不高主要适用于大尺寸的调匀,尤其适鼡于要求容器上下均匀的场所 涡轮式:直径为容器直径的0、3~0、5倍,转速较高适用于低粘度或中等粘度(μ

大叶片低转速:桨叶尺寸大,转速低旋转直径约为0、5~0、8倍的搅拌釜直径,可用于较高粘度液体的搅拌

3、影响搅拌功率的因素

几何因素:搅拌器的直径d;搅拌器叶爿数、形状以及叶片长度l和宽度B;容器直径D;容器中所装液体的高度h;搅拌器距离容器底部的距离h1;挡板的数目及宽度b 物理因素:液体的密度?、粘度μ、搅拌器转速n

等功率条件下,加大直径降低转速更多的功率消耗于总体流动,有利于大尺度上的调匀;反之减小直径提高转速,则更多的功率消耗于湍动有利于微观混合。

5、简述搅拌釜中加挡板或导流筒的主要作用分别是什么

加挡板:有效地阻止容器内嘚圆周运动

导流筒:严格地控制流动方向既消除了短路现象又有助于消除死区;抑制了圆周运动的扩展,对增加湍动程度提高混合效果也有好处

6、搅拌器案工作原理可分为哪几类?各类搅拌器的特点是什么

两大类:一类以旋桨式为代表,其工作原理与轴流泵叶轮相同具有流量大,压头低的特点液体在搅拌釜内主要作轴向和切向运动;一类以涡轮式为代表,其工作原理与离心泵叶轮相似液体在搅拌釜内主要作径向和切向运动,与旋桨式相比具有流量较小压头较高的特点。

(3)保持叶片端部切向速度πnd不变n1d1=n2d2

第四章流体通过颗粒層的流动(过滤)

1、颗粒群的平均直径以何为基准?为什么

颗粒群的平均直径以比表面积相等为基准

因为颗粒层内流体为爬流流动,流動阻力主要与颗粒表面积的大小有关

2、数学模型法的主要步骤有哪些

(3)模型检验,试验定模型参数

4、过滤常数有哪两个各与哪些因素有关?什么条件下才为常数

K、qe。K与压差悬浮液浓度,滤饼比阻滤液粘度有关;

5、?opt对什么而言?

对生产能力(Q=V/??)最大而言Q在V~?图仩体现为斜率,切线处可获最大斜率即为?opt

6、过滤面积为什么用转鼓面积A而不用A??该机的滤饼厚度是否与生产能力成正比 考察方法是跟蹤法,所以过滤面积为A而?体现在过滤时间里

2qe与过滤介质阻力有关。?n-qe成正比例如,转速越快生产能力越大,滤饼

7、加快过滤速率的途径有哪些

改变滤饼结构,改变悬浮液中的颗粒聚集状态动态过滤

1、在表面过滤方式中,何谓架桥现象

在过滤操作开始阶段,会有蔀分颗粒浸入过滤介质网孔中称为架桥现象

通过试图将非球形颗粒以某种当量的球形颗粒代表,以使所考察的领域内非球形颗粒的特型與球形颗粒等效这一球的直径成为当量直径dev=6V/?

d?d与非球形颗粒体积相等的球的表面积 ??ev

任何非球形颗粒的形状系数均小于1

另某号筛子(尺寸为dpi)的筛过量(该筛号以下的颗粒质量的总合)占试样总量的分率为Fi,不同筛号的Fi与其筛孔尺寸dpi汇成的曲线为分布函数

特性:对应于某一呎寸dpi的Fi值表示直径小于dpi的颗粒占全部试样的质量分率;在该批颗粒的最大直径dp,max处其分布函数为1

(1)在一定粒度范围内的颗粒占全部颗粒的质量分率等于该粒度范围内频率函数曲线下的面积;原则上讲,粒度为某一定值的颗粒的质量分率为零

(2)频率函数曲线下的全部媔积等于1

6、床层空隙率 描述床层中颗粒堆积的疏密程度??22床层体积?颗粒所占的体积,颗粒的形状粒床层体积

度分布都影响床层空隙的大小

單位床层体积(不是颗粒体积)具有的颗粒表面及为床层的比表面aB=a(1-?)

8、叶滤机、板框压滤机

叶滤机的主要构件是矩形或圆形滤液。操莋密封过滤面积较大(一般为20~100

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关于水处理的问题你还有什么不奣白的吗赶快往下看吧!

1.平常,在课本中讲到活性污泥法MLSS时说应该控制在2000~3000mg/L但是工程上好像有时要远小于课本上说的,这是源于什麼呢
答: MLSS具体定多少,完全取决于F/M值;所以MLSS值不应该是固定的,与入流污废水底物浓度及系统调整(指进水含有难降解、高SS值等情况嘚事前应对)有关;同时需要考虑MLSS值中的有效成分,从而能够综合评估
2.为了观测污水处理状况,镜检是必须的!那么在检测时,lml液體里观测到多少个微生物(鞭毛虫、线虫、钟虫、轮虫)才能说明运行效果好或运行效果差呢?
答:个数不是关键因为它会随MLSS值、气温、进水成分而波动;重点是种群比例是否协调,另水质处理好坏不是单个指标决定的需要综合其他指标考虑,从而增强判断的准确性
3.茬生化处理时,对于一些无机离子比如硫酸根离子、氯离子应该控制到什么程度
答:具体数据不详,由于微生物具备被驯化作用故无機盐进水浓度是否会对活性污泥造成冲击,尚要考虑活性污泥被驯化程度、MLSS浓度、接触时间等;为此通过出水效果来判断单套系统对无机鹽的承受能力比较可行
4.工业废水在利用生物接触氧化时,应该不应该控制进入的有机物浓度大概在那个范围?
答:完全取决于你对出沝的要求如果接触氧化后直接排放,应该要控制进水有机物浓度的此浓度控制多少取决于你的接触氧化池去除效率,可以在运行中积累数据得出你的接触氧化池处理效率以此判断其可能的最大抗有机负荷能力。
5.我现在进自来水水量小解决办法3.5方每小时UASB出水不稳定,在间氯离子在9000mg/L左右,进好氧池后每小时加自来水2.5方,同时加面粉75kg好氧池两个,每个池子有效容积100方生物可以见少量钟虫,好氧A池sv32%(厌氧出水带泥)好氧B池sv20%出水在650左右我感觉就是培养不起来,去除率不高怎么回事?
1、既然UASB出水已经很高了,就不要在好氧区投加面粉了
2、面粉大多含有支链淀粉,不易快速利用和降解的并且考虑价格问题,通常培菌不用的
3、由于还在培菌阶段,建议降低进沝有机物浓度为关键故不要投加面粉了。加入自来水增加自来水水量小解决办法,稀释进水可保留
4、氯离子含量较高,但是也没囿什么办法的,可通过积极排放好氧池活性污泥通过更新活性污泥的方法来提高其适应能力。

5、确认F/M值以定MLSS值在合理范围。
6.你所见過或者调试过的接触氧化处理效率最大的为多少最少的为多少?应该有个数据范围吧假设出水为一级标准,那么这个进水有机物浓度嘚范围就出来了当然这个好像没有什么普遍性。
1、稳定运行时接触氧化处理效率约60%~95%,这个根据其在工艺中的位置和原水水质有关
2、通常在处理工业废水,尤其是制革、染料废水时处理效果较低。
3、接触氧化处理在处理1000~1500ppm左右的进水COD浓度时比较合适
7.我现在调试嘚是荧光增白剂废水,原料主要有三聚氯氰DSD酸,苯氨二乙醇氨,纯碱对氨基苯磺酸等,现处理工艺是调节池---微电解---UASB---好氧a池---沉淀池----好氧b池----二沉池
进自来水水量小解决办法3.5方每小时,由于调节池没有曝气UASB出水忽高忽低,UASB出水不稳定COD在1000~1800之间,氯离子在9000mg/L左右进好氧後每小时加自来水2.5方,同时加面粉75kg好氧两个池,每个池子有效容积100方生物可以见少量钟虫,好氧A池sv42%(厌氧出水带泥MLSS变化较大)好氧B池sv18%出水在COD650左右,好氧a池MLSS是815mg/L,好氧b池MLSS为216mg/L好氧a池回流污泥675mg/L,好氧b池回流污泥mlss是310mg/L,好氧a池每天排泥10立方泥龄估算在8天左右,好氧b池每天排泥8個立方泥龄在9天左右,出水混浊我感觉就是污泥培养不起来,去除率不高怎么回事?请问我该如何操作
1、原来是荧光增白剂啊,應该属于难降解有机物类所以,不建议通过增加自来水来稀释浓度以便延长在好氧池的接触时间,同时也要提高废水在UASB系统内的停留时间,以便降解彻底
2、如有条件,进入生化系统前强化物化段的混凝去除效果
8.我目前调试的主体工艺:缺氧+好氧+缺氧+好氧,当cod高嘚时候氨氮去除效果很差。进水氨氮200、cod 1000前段时间氨氮进水200、cod 进水200的时候,氨氮出水效果很好(40~50) 设计值为60, cod 主要用废甲醇液目湔调试了1个半月,不长泥测污泥浓度2000~3000, sv10~15公司要求尽快调好,但是目前怎么做比较合适?
1、MLSS已经有2000~3000ppm请确认F/M值,再看看是否要提高其浓度了

2、你的系统就是有针对性的用以去除氨氮的,有机物浓度也充足请确认缺氧池缺氧控制情况是否到位,并且进水停留时间是否过短
9.在废水处理工艺设计时,如果设计到水解酸化和UASB那么,水解酸化是应该放在UASB后面还是前面呢能给具体介绍一下吗?
网友答:肯定放前面水解池放在前面可提高废水生化性,去除一些无机COD 把大分子难降解的有机物,变成小分子易降解了,还有一定的缓冲高負荷废水的作用放在UASB 池后面就没多大必要了。
三丰答:解释得很好!补充一下水解酸化的作用是属于预处理范畴,而UASB是可以作为最终處理设施的
就其对进水耐受程度来讲,水解酸化池应该在前面的比如对高SS废水流入时,水解酸化池波动不大而UASB池却难以承受,出水波动明显的
10.食微比是营养物质与微生物之比,但具体怎么计算呢能说详细点吗?
答:食微比的计算方法:
食微比(F/M)实际应用中是鉯BOD—污泥负荷率(Ns)来表示的

Q—污水流量(m3/d)
  V—曝气容积(m3)
  X—混合液悬浮固体(MLSS)浓度(mg/l)
  La—进水有机物(BOD)浓度(mg/l)
11.AB 工艺,日处理6.5wt工业污水最近一段时间进水水质很差,PH值长时间超过10最高达到13,而我厂没有条件去调整PH这段时间污水处理效果奇差,COD去除率非常低甚至有一天,出水COD、SS都超过了进水请问这是什么原因所导致的?应该采取何种措施来解决问题
1、PH值过高的废水对活性污泥肯定是有影响的。
2、PH值超过10的话进流时间在4小时内,影响不会太大超过4小时的,处理效果直线下降持续超过2天的,活性污泥将基本解体
3、初期短时间内的PH值异常,可通过加大回流比来进行缓冲以赢取抗冲击时间。
4、如图长期稳定务必增设物化段,以抗击PH值的异瑺波动
12.现在调试的是荧光增白剂废水,原料主要有三聚氯氰DSD酸,苯氨二乙醇氨,纯碱对氨基苯磺酸等,现处理工艺是调节池---微電解---UASB---好氧a池---沉淀池----好氧b池----二沉池

由于原料里有亚硫酸盐之类的现在UASB出水二价硫较多,产气较差硫化氢的味道较重,UASB进水在3500左右出水茬1400左右,我用硫酸亚铁做物化COD去除了60%(工艺里没有),现在好氧池污泥是青不白色镜检有好多丝硫菌,而且好氧泡沫较多有好多浮苨,SV在10%左右请问我该如何操作?现在在做二期方案我想厌氧出水进气提,气提脱硫后一部分水回到UASB,这样对厌氧的甲烷菌会不会恢複产气率会不会提高,UASB的cod去除率会不会增加
1、对于难降解物质和有毒物质,通过物化段的去除是必要的
2、就工艺而言,设计的时候終归会有些考虑不周的通过适当改造是需要的。
3、你的丝状硫化菌过多对有机物去除率影响不小。
4、同意你的改造方案
13.我的好氧A池一夜间污泥解体了,基本上没有污泥了应该是中毒的表现,我想和硫较多有关我现在该怎么办啊!还有20天验收了!

1、既然您确认为活性污泥中毒导致污泥解体,消除中毒原因是必须要做的
2、离验收还有20天,消除中毒物质的影响再次启动应该还来得及的。
14.同样是AB笁艺最近一段时间A段的MLSS值一直很低,仅为150mg/L左右已经停止排泥三四天了,为什么还是只低不高呢?
1、MLSS是否过低的判断标准是F/M值请复核即可。
2、AB法的A段 通常其MLSS值也不会只有150PPM的需要确认曝气是否过量,回流是否到位等
3、最终判断目前的A段MLSS值是否合适,也可从排放水的汙染物去除效果来评价
15.刚接种的干污泥连续曝气间断进水2周,DO维持2.0-3.0之间微生物已经适应此类工业污水,生物相出现很多轮虫、红斑飄体虫其他纤毛目的虫均已经出现,钟虫属生长较好不知道是什么原因?而且二沉池很多水蚤场面壮观,而且飘浮细小污泥比较多请问什么原因导致轮虫和红斑飘体虫大量增长呢?还有一个比较奇怪的问题是由带式压滤出来的污泥接种2周后,现在出现很多条状的汙泥肉眼可见,这类条状的污泥在二沉池会互相吸附最终成为无名指般粗和长的污泥上浮于水面。不知道这些现象是不是干泥接种的┅种过程由于小弟第一次用干泥接种,不知是否因为接种污泥投加PAM的缘故导致污泥在接种驯化过程中出现这样的现象。这样的现象是屬于正常还是不正常呢要解决以上的问题到底该如何做呢?还是这些是属于接种过程的自然现象呢由于接种时间才2周。生化池在连续曝气下DO仍然是2-2.5左右出现以上情况曝气到底是开还是关呢?
1、曝气与否取决于DO值;
2、轮虫和红斑瓢体虫出现和你接种的干污泥有关此类汙泥投入后,有效成分活性增强无效成分积累导致轮虫类出现;
3、絮体浮泥与PAM无关;
4、请适当排泥,保证干污泥的无效成分排除即可
16.(接15问)第一点说的是曝气取决DO很同意,第2个回答也同意第3个回答说的是絮体污泥与PAM无关的话,那么和什么有关系呢正常的情况下,活性污泥不应该是这样的我这里补充一下吧,其实我这里干污泥接种应该是第2次才对第一次接种的时候我按工艺要求只接了一半的汙泥,接种的过程中也象刚才我提问的一样但是没有出现大量的红斑飘虫,由于这个公司经常开机停机培养速度比较慢,所以我决定苐二次接种干污泥第一次接种和第二次相隔45天左右。而两次接种过程中一定有一次是轮虫暴增和出现大量的水蚤还有二沉迟飘泥浮泥嘚现象,第一次接种我选择排泥,我排走一部分泥但是情况一直没有好转。由于泥小最后我取消排泥。我想知道这些条状肉眼可見的污泥到底是什么回事呢?
1、条状物和PAM无关是因为,来自干污泥内的PAM在曝气作用下与水体充分混合后其浓度不可能达到絮凝活性污苨的作用的。
2、确认一下碳氮比是否失衡导致池底的活性污泥反硝化后放出气体,最终导致污泥上浮后絮凝并发生条状絮凝物。
(后續提问者回复:老师的两次回答都很完美经过我这两天的判断和老师的诊断。首先确定造成条状污泥现象主要原因还是因为轮虫的问题还有就如老师说的反硝化,实际上就是碳氮比例不平衡
但是轮虫大量繁殖的原因是因为溶解氧一直过高,(一直检测的溶解氧是2-3范围其实是溶解氧出现问题所以导致本人判断错误,由于曝气池连续几天疯狂曝气溶解氧估计有7天左右是维持5以上)就如老师之前说的一样排泥是一定的,现在我开始排泥由于设计正常处理污水的MLSS是1000所以很难控制,也不敢多排现在首先控制好曝气池DO,处理后的污水循环進入水池等待生产车间正常投产后才进污水培养微生物。)


17.过年放长假(半个月)的时候生化池怎么处置比较好?而且现在公司的廢水也少了好多
1、可以的话储存一部分水,平均分配到每一天开个几小时即可。
2、较大的处理设施尽量将MLSS降低。
3、记得每天间隔12小時开一次曝气设备每次30分钟即可。
18.池体环氧树脂防腐的话要防止氟酸腐蚀,能具体给介绍下防止氟酸的具体措施吗
1、如果氟酸浓度很低的话也可不予考虑。
2、较高浓度的话可内衬PVC板即可!
后续提问:内衬PVC板施工方便吗?施工难度大不大再就是可不可以砌耐酸磁砖呢?当然,耐酸磁砖的成本是相当高的.我只是想知道耐酸磁砖对工艺控制方面有没有影响?

答:内衬PVC板应该比较容易啊相反搪瓷砖施工比较麻煩的。
19.书上讲“活性污泥不能过高的废水如 COD20000则产生的MLSS为8000,这样由于二沉池的沉淀能力无法使用”,对吧?这是引自《废水生物处理》中的一段话,而我们运行的高浓度正好是这样的数值,却用三级好氧活性污泥法,有各自的回流,只有最后排泥,最后流向四级好氧池CASS池中,使用的很好,只不過去除率比较低,高浓度水不是用好氧也行吗?采用每级排泥是不是更好一些呢?而书上说每级排和最后排都行?是这样吗?
1、高浓度废水处理,二沉池的沉淀能力无法使用我不太赞成的。可以增大二沉池容积和加大回流量来实现问题倒是在曝气能力上,因为溶解氧饱和度有限,加之曝气越猛力对水和污泥的剪切力越大,对污泥的絮凝破坏较强
2、我建议你采用多级排泥。因为就理解排泥的目的而言,有助於你的污泥活性提高正好应对你的去除率低的问题。
20.水解酸化池常有污泥上浮是不是因为厌氧产生气体上浮?
1、是厌氧后的气体导致的污泥上浮

2、出现这样的情况也是正常的。
21.这个方法挺好的(见问题17)但是如果半个月完全没有一丁点水进入到生化池,只是降低MLSS并每隔12小时曝气30分钟能维持吗?因为我这里要改造一些设备可能也会遇到生化池停水的情况呢。还有一个问题哪些原因可能造成②沉池池面浮粘性泡泡呢?
答:粘性泡沫可能原因如下:
1、高负荷废水流入生化系统(白色粘性);
2、丝状菌膨胀(活性污泥色泡沫粘性强,易成浮渣);
3、活性污泥老化(易成浮渣粘性一般)。
22.能不能阐述一下污泥老化形成粘性泡沫的机理呢
答:粘性泡沫的产生主要以下两个方面(进水含洗涤剂除外):
1、进水有机物过高,使经过曝气后的水体呈现表面张力加大形成泡沫,因夹杂高有机物泡沫显得带粘性,这个从水跃发生时周围聚结的泡沫程度可见一斑,如自然水体发生水跃时,泡沫堆积有限通常不超过半米,而废水處理设施排口存在水跃的话泡沫堆积超过半米是常有的事情。而我们知道自然水体有机物含量很低(25PPM左右)

2、活性污泥老化后会产生解体,细小的活性污泥颗粒会黏附在产生的泡沫上助长了泡沫的不易破裂性。由于泡沫黏附了解体的活性污泥自然粘性会加强。
23.现茬接触一个葡萄糖酸钠废水的处理化学需氧量为9000mg/l,悬浮物为4000因为生产工艺保密,无法得知只是厂家说里面没有什么添加剂,看看采鼡什么工艺
答:因为属易降解废水,单从你提供的数据我认为,如果为了达到3级标准物化混凝沉淀+传统活性污泥法即可。如果是一級标准的话增加生物塔于传统活性污泥法之前也可。
24.采用一级物化处理河道污水河水中含有较多有机物,COD约150水质已发黑发臭 ,通過投加絮凝剂等沉淀后排放由于气温较高,污泥中有机物含量较多在污泥池中存放时间较长,发生了厌氧并不断冒出气泡,污泥不能沉降不能絮凝,污泥池没有特殊结构即为空池体,没有办法采取很好的措施对污泥进行投药、搅拌等处理只能通过压滤脱水。但無论采用什么类型的PAM均不能形成絮凝体,污泥从滤带中透出不能形成泥饼。这该怎么处理
答:河道污水用物化法,略觉奇怪;既然鈈能脱水可否试试用干化场进行干化处理呢。


25.关于白色泡沫:我的标准标放口有时带着大量的白色泡沫 有粘性,测COD在50以下这是什麼原因?生化池里都没这种现象的
答:前已说过,水跃明显所以泡沫容易堆积,另外COD=50较一般河流高了1倍所以,也较河流内容易堆积
26.AB 工艺,过去我厂一直都是2台离心式鼓风机不间断运行进行曝气风量通常都是在4000m3/h左右,这样A、B曝的DO值都可以保持在其正常范围内A曝茬0.5-1mg/L,B曝在2mg/L左右可是近两天,2座曝气池的DO值都大幅上升为了控制其不再上升,关闭一台鼓风机将风量保持在 500-1000m3/h左右,可是DO值却仍然没有降低的趋势几个空气调节阀的开启度都很小(没有全关,为防止污泥全部沉降下去)昨天关闭了鼓风机,停止曝气结果15分钟以后2个曝气池的DO全都降低到了0,这就排除了仪表的问题我想请问,为什么会有这种情况应该如何解决?
答:请从以下方面考虑:
1、需求降低主要表现在活性污泥浓度降低,是否为正常降低可从系统去除率是否变化过大来确认。
2、设备问题比如原来可能曝气头有堵塞,最菦调整曝气量或搅拌后出现堵塞部分通畅了,曝气效率提到了

3、进流水已经带有一定的溶解氧了。
4、水体冬季溶解氧饱和度可以提高箌夏季的35%左右也就是曝气量就可以降低35%左右的。
27.我们厂的油水分离装置分不出油来通常是因为什么原因?
1、设计不合理稳流不到位
2、进流水水流过大,冲击明显
28.我刚刚接触水处理现在正在做造纸黑液的处理
请问我应该如何调试?能具体讲解一下过程吗
1、造纸嫼液浓度高,进入生化系统前通过物化段有效去除SS可以大大降低有机物含量,减轻对后段生化系统的冲击

2、培菌力求逐渐提高进自来沝水量小解决办法。
3、进入生化系统的营养剂和排放水的营养剂含量需要多分析找出去除率,以确认补充量需要否
29.水解酸化阶段起主要作用的微生物是哪类?对溶解氧有何要求
答:个人认为,在一套生化系统前再增加一套(不论设么形式的)都是会降低后续生化系统的压力的,至少改善出水水质就如传统活性污泥法前可以增加生物滤池,来降低冲击负荷一样同理,增加水解池于好氧池前段洎然也有此等功效。水解池在水解时高分子可水解为小分子有机物,利于后段再降解大家都知道的。另外有些SS成分,同样会因为水解作用而变得更加细小也就是说流入好氧池的颗粒物质粒径可以变小,这是非常有利于在一定污泥龄情况下及时降解有机物避免在好氧池过度堆积的。氧控制的话尽量做到微氧状态完全缺氧不太可能的。
参考一下我也没做过什么平衡实验,自己的理解而已!
30.我们現在的曝气池里出现了黄褐色粘性泡沫也就是您说的第二种情况,请问要如何才能消除这些泡沫呢
粘性泡沫可能原因如下:
1、高负荷廢水流入生化系统(白色粘性)
2、丝状菌膨胀(活性污泥色泡沫,粘性强易成浮渣)
3、活性污泥老化(易成浮渣,粘性一般)
1、丝状菌膨胀产生的泡沫治本的话自然是消除丝状菌膨胀现象
2、降低活性污泥浓度也可在一定程度上给与缓解
3、喷水消泡对丝状菌膨胀初期产生嘚泡沫有效
4、有关具体丝状菌膨胀的对策,我的新书中有介绍目前已向
全国各建筑书店配发中,可作参考
31.假如让您调试一个工业废沝,调试工艺是调节池+水解酸化+好氧活性污泥+二沉池+活性炭吸附。调试的时候经常出现缺水情况,缺水的情况就如没法生产因而没有正常的污沝产生的情况下,而且是连续一个星期生产车间正常状态,然后一个或两个星期不能生产的状态,在这样不正常供水的情况下,不知道老师有什么辦法可以保证稳定处理后出水的指标呢,实际上应该是问如何保证活性污泥里的微生物正常生长?
答:如果要保出水应该没有问题,因为你嘚负荷不高后段有活性炭吸附,自然出水OK
培菌的话,初期底物浓度不够可外加碳源,慢慢培养即可自来水水量小解决办法和浓度沒有有效提升前,不必期望过高的污泥浓度的所谓水到渠成。

为了应付验收的话业主要看到污泥,你就要求他们加外加碳源吧
32.(接31)其实我就是属于业主方,因为设计方因某些原因没有过来调试所以在这样的情况下,只好由我这个污水处理站的管理者来调试
首先说清楚一点的就是,我采用干泥接种的所以污泥一早就存在了。
之前所问的是在这样的情况下如果不外加碳源的情况下怎么控制好微生物的生活环境?
如果污水是稳定供应的话调试起来就方便和简单,但是碰上这样的问题既然我是业主方,很多时候要考虑成本的問题的毕竟不是每个老板都愿意掏太多的钱来做这个事。所以我在寻求最好的方法其实在调试过程中,微生物接种成功了很多次了泹是总是在缺水的情况下难以保证它的活性,当有污水来的时候微生物又不能很快适应污水,活性不够
答:既然你是业主,问题就容噫了
1、施工安装单位为了按照合同交差,条件不成熟时很为难的
2、既业主在调,那么出水合格就行了,至于活性污泥是否形成我覺得不重要了。
3、待进水稳定后再行调试即可,这样节约成本效果更好


33.请教一下在什么情况下出水COD在70 但看起来很混浊呀 ? 不知道什麼原因水解接触氧化法,还有测MLSS和测SS的方法是一样的吧
1、出水混浊原因很多,接触氧化法的话多半和进水有关如进流负荷波动过大、进水SS含量高、废水成分突变(或难降解有毒物质等流入)
2、MLSS与SS检测方法相同,只是MLSS过滤时受活性污泥易堵塞滤纸的缘故最好是用抽滤。
34.刚到一家公司调式合成革废水生化接触氧化法,测了生化池PH为5-6
找不到碱,他们说一直没加碱的且出水正常运行了半年,水质前幾天刚变坏出水变浑浊,他们说是负荷过载的原因您能解释下这样的PH值下能正常运行的原因吗?今天早上还发现二沉池飘了点小块黄銫泥
1、既然有半年稳定运行概念,PH=5~6也是可以的

2、这样的PH值对一般微生物来讲无法适应的特别是本来运行在正常PH范围内的微生物,突然將PH降到5~6的话在持续时间超过48小时的情况下,出水会明显恶化
3、改处理设施PH=5~6仍然能够运行应该与如下原因有关:
a、培菌阶段原水PH值也是茬5~6的水平
b、微生物已经被原水水质所驯化
c、微生物种群与一般活性污泥类微生物有区别
4、此种状态被训化的微生物,特异性强也就是水質变化对其冲击会扩大
5、为此,个人认为进水水质波动导致出水变差为主要原因。
35.不知道为什么很多的污水站,都没有显微镜不能做镜检!
答:如果没有显微镜的话,强化对SV30观察时的各种状态把握也可以做到对活性污泥形状的了解。
36.生化池SV30为20%上部泥质松散很渾浊,下部紧密早上还发现二沉池有小颗粒污泥块飘浮。能发析一下是什么原因产生的吗我认为是低负荷运行的结果,不知正确否泹是进自来水水量小解决办法浓度和平时都差不多。

1、上部泥质松散很浑浊下部紧密的话,请确认是否有惰性物质过量流入如物化段沉淀效果不佳。
2、另外您说的低负荷运行,虽然进水浓度不变但是活性污泥浓度过高的话,同样会出现低负荷并因为污泥老化而并發飘泥。
37.接触氧化也适合低浓度的有机废水
1、生物膜法的特点中有一点就是抗冲击负荷能力强,也就是高负荷对生物膜的损毁程度较對活性污泥法的活性污泥要小为此,工艺搭配上多半是膜法放在活性污泥法前面进行串联运行的
2、低负荷方面,如果仅仅是为了出水囿机物浓度再一步降低而已的话确实接触氧化法比活性污泥法稳定,因为活性污泥在低负荷状态下更加不易维护而生物膜法可较好的適应。
38.进水COD为120左右NH3-N为40,要求出水COD为80NH3-N为20,采用A2/O工艺因为进水COD太低,污泥一直培养不起来不过 COD达标是没有问题,经过几个生化池后絀水为70左右可NH3-N却不达标,一直是在30左右而且进水设计是6万T/d,可实际只有2万T/d
现在有两种想法,一种是加污泥驯化可因为进水COD太低,需每天大量投加营养维持似乎不太现实;另一种是在缺氧区投加化学物质(有搅拌机),或者在曝气池内投加用化学法去除NH3-N,二沉池當作絮凝沉淀池用
哪种方法更好一点,或者说有什么其他更好的方法来处理?
1、进水有机物浓度不上去我想氨氮去除效果很难提高。
2、您说的化学法处理还请说的详细点。
3、适当延长污水在A池的停留时间以便厌缺氧充分,应该有助于氨氮的去除如此需降低回流给与配合。
2、另外根据我上面说的情况,投加污泥进行培养进水中加有机物以提高进水COD,不知道这方案可行吗成本是不是会太大?另外效果不知道行不行NH3-N能有效去除吗?
3、当延长污水在A池的停留时间以便厌缺氧充分来帮助去除氨氮,那我是不是可以把厌缺池的出水回鋶到进水管这样就能延长污水在A池的停留时间了。可是因为水中没有污泥,应该基本没有硝化跟反硝化反应增加停留时间对去除氨氮会有用吗?
答:客观原因限制处理难度较大。所以可以多种方法参试一下的,这样在寻找方法的同时也是在提高自己的经验
39.现茬石油废水(包括采油废水,钻井废水石油化工的工业废水)的处理方式有哪些?成本是不是很高尤其是采油废水、钻井废水。我看箌的大多是絮凝不知还有没有更好的办法呢?
答:矿物油类确实不容易被降解我们从其深埋地下如此漫长的时间未被生物降解,足可見生物处理效果不佳,就物化处理应该是首推的混凝沉淀、气浮、过滤等,我想比较经济实用些!达标降解难度就比较大了
40.污水處理工程里的各种管道(如污水管,风管等)一般漆成什么颜色
污水管确实是深棕色(铁锈色);
空气管 好像就是镀锌管色;
1、水解酸囮池和缺氧池有何区别?
2、一般我见到的水解酸化池是不曝气的挂填料缺氧池需要曝气吗?
3、关于缺氧池的建造查不到什么资料是不昰敞口的、曝气少量?如果是那么曝气量怎么确定?
1、水解酸化是为了降解有机物(降低有机物浓度难降解转化易降解);
2、缺氧池為脱氮提供场所;
3、工艺上水解池后续设施无混合液回流到水解池,缺氧池后续设施混合液有回流;
4、缺氧池无需曝气、敞口
42.我在新鄉新亚集团环保公司看到他们利用的是:在曝气池边缘有直径10公分的管子(耐腐蚀),上面有很多小孔利用压力泵抽取曝气池污水,那麼水就从小孔以适当的压力射出可以消泡,但只能是部分只能保证泡沫不跑到池子外面。听他们说这样也不影响出水(处理的是造紙废水,碱回收法+卡鲁塞……氧化沟)
1、治标的话消泡剂和喷淋水皆可。
2、治本的话找出泡沫产生原因是关键,除丝状菌导致的浮渣泡沫外其他情况处理效果还是有保证的。

43.厌氧工艺里厌氧池的污泥培养大致需要多少时间系统稳定运行又需要多少时间?
答:受厌氧状态、水质、负荷、温度、设计等影响培菌差异较大,通常在1个月左右
44.化工废水,水中主要含丙烯酸、丙烯酸脂、甲醇、甲醛、氨;工艺:混凝沉淀+水解酸化+UASB+接触氧化;现好氧池出现大批粘状粘稠胶体透明物像鼻涕,条状的镜检也看不出什么不明微生物,出水COD嚴重超标是何原因?
1、多半是填料上的丝状菌增殖所致;
2、出水严重超标不一定和此类物质有关可能与你系统整体工况控制有关。
45.緩冲池水质比快滤池水质好
洗水厂(洗牛仔较多),日处理2000吨日加药量150公斤氯化铝,加药是经搅拌后每2小时再抽进加药箱但缓冲池沝质比快滤池的要好,肉眼看上去缓冲池色度要比快滤池的淡.处理工艺是进水-调节池-斜板沉淀池-缓冲池-水池酸化池-化学氧化池-斜板沉淀池2
快滤池(三级标准)-回到城市污水管网
答:色度分真色和假色;物理法去除假色,通过斜板词可以做到过生化系统,特别是厌氧后水内经过生化反应后,真色增加此真色过滤法这个样的物理方法去除率不高,所以你的情况就此可以解释
46.柠檬酸废水,原先设计标准是cod300,bod150,ss200,现在需要改造,按新标准cod100,bod20,ss70,工艺是废水-调节池-uasb-曝气调节池-沉淀池-接触氧化池-气浮-排放,还需要增加流程吗?如果不增加流程运行好的话能达標吗?
答:您只说了排放标准进水情况没有说清楚!
不过您的工艺就原水水质而言,应该没有问题的有问题我想也是操作方面的。

47.有個采用厌氧工艺的生活污水处理工艺由于没有做好出水口,水无法排出但是菌种已经投下去了,现在砂滤池的水变的好臭了这是什麼原因?
答:水不流则腐可能是这个原因吧!

48.我想问的是对营养物质,公司的高级顾问说对于工业污水最好是不要采用污泥接种也鈈须再投加什么营养物质,就让它自己慢慢的形成菌种所需的环境但是这样不是与我们以往所看的资料和书本上介绍的东西相违背了吗?在实际操作中我们也是这样做的,也不知道效果会是什么样的这样做好不?
答:自身培养自然培养出的菌种更符合当前废水并且忼冲击能力强,但是我想不能一概而论,比如原水缺乏某些成分(微生物生长所必需的部分)还是需要补充的,否则去除效率不高叧外,有的要赶工期的话接种污泥相对启动和完成培养时间较短。

1、工艺:(含物化段)中和槽-曝气调节池-SBR-排水
2、自来水水量小解决办法(设计及实际)设计120t/d实际70 t/d
3、运行周期或频率24h
4、进水水质概况:酸性废水,生产二元酸后产生的主要含有小分子的酸,PH=2
5、出水水质概況:曝气调节池基本没有作用SBR池开始调试的时候还可以,总是运行一段时间后就不行了。
6、各指标进出水处理效率:进水COD10000左右我们嘚目标是出水1000以下
7、活性污泥负荷F/M
8、活性污泥浓度MLSS
9、溶解氧控制水平DO
10、活性污泥沉降比SV30
12、营养剂投加依据及出水氮磷含量:人工投加氮磷量,通过计算投加
1、运行一段时间后SBR池出现大量泡沫,上清液发黄逐步污泥就会很多
2、通过检测,SBR池的pH值能够达到9甚至更大,什么原因
3、通过检测,人工投加氮磷后实际水中的氮磷量没有计算的多,而且低很多不知怎么回事?
4、像这样的废水可能就不应该用这樣的工艺应该用什么样的工艺才合适呢?
3.溶解氧控制还可以,多数情况都是2以上,但是也是不稳定
处理效果恶化的时候就低下来了。
4.显微鏡观察,在初期调试的时候钟虫,累枝 ...
1、进水浓度过高是导致出水不稳定的关键;
2、F/M值过高自然去除效果差,出现白色泡沫也是表征进水浓喥过高;
3、虽然F/M值过高但是,MLSS也到了很高的浓度了所以,建议如下:
1)降低F/M值方法是稀释,可采取处理后水回流的方法实现使F/M值降低到0.3以下,或者延长处理时间并小自来水水量小解决办法处理。
2)活性污泥活性提高方面请多多排泥,将混杂在活性污泥中的无机雜质排除以提高活性。
3)适当延长反应时间即曝气时间,以保证处理的充分性

50.我们公司的污水在三期的部分:沉淀池和生化池,②期的部分:沉淀池和生化池出现水质恶化颜色变黑,但是PH值在7.3左右曝气也正常,请问出现上述情况是什么原因
1、曝气正常,只能保证曝气池正常沉淀池如果停留时间过长,水质COD处理效果不佳时可以发生水质发黑。
2、如果市政污水进流途经管道较长,在进处理廠时因为缺氧也会发生水质变黑,如此出流处理水也会发黑。

51.我这里有个这样的项目日产氧化锌300吨,今后可能还要扩产请问用什么样的工艺最好,我们这里先用了纯碱预处理但处理效果还是不达标!有什么先进的经验?
1、纯碱虽然有产泥量少的优点但是其效果不如氢氧化钙,还请调整后做实验确认一下!
2、如果后段有个砂滤或活性炭吸附自可保万无一失。

52.关于垃圾渗滤液处理:我们厂是市政垃圾处理厂垃圾处理量很小,30吨/天
1、渗滤液超少,在11月到下年的3月份都没有渗滤液!调节池没水污水水源供不上,所以茬这期间只投加营养物到厌氧反应器每天运行搅拌4个小时,而氧化池不管放置了4个月!
2、现在4月份下雨,调节池储有污水現在想重新培养污泥,不知道还能不能培养起来
1、领导要把污泥培养起来,在现在的情况下不打算接种污泥.不知道行不行?
2处悝工艺:污水-调节池-厌氧反应器2个-污泥氧化池1个(带初沉池100%回流)-二沉池-生物稳定塘(水葫芦处理)-排水。
3、不排泥也没污泥排,想保住污泥都难进水底物太低!
现在最主要把污泥培养起来,经常有人来参观但是来却看到处理站都没运行。
1、進水如此不均衡我想以后还会发生设备闲置和再培养的问题。
2、污泥培养方面如果周边条件允许还是接种为好,毕竟垃圾渗滤液处理難度不低的自培养耗时较长(1月以上)。
3、培养及运行过程中不要考虑污泥量的过高保持一切根据F/M值来确定,根据您的F值我想M值在800PPM咗右即可。但低负荷运行出水效果(特别是SS)会差一些。

53.电镀法产氧化锌的工厂最好使用什么工艺,既节省成本又能达到很好的效果呢?┅般的电镀法产氧化锌污水水质一般是什么呢?因为有一旧厂要迁新址,污水方面由我负责,但我确不懂这个污水
1、污染物还是在重金属方面;
2、建议氢氧化钙调整PH值+混凝沉淀+PH调整+砂滤(如自来水水量小解决办法不大,辅以活性碳+石英砂过滤)

54. 目前接触了一种废水:废水中的主要成分是苯胺,环己胺还有一些苯系副产物树脂等。废水在物化处理的时候絮凝沉降后,很清澈、透明在ph持续增加到 14的过程中,吔未见沉淀物后经过生化,调节ph后絮凝物很多,这时ph值在11左右我怀疑是废水中存在碱溶的物质。在经过生化以后改性在碱性条件丅析出了。不知道是否有道理考察过混入废水中的部分生活污水,在碱性条件下未发现这股水的水中有能够沉淀的钙鎂等能够沉淀的物質

还有就是,此类水在生化后絮凝的过程中,加入PACPAM,还有氢氧化钙发现沉淀池表面,有白色好像水里下了雾的感觉。不知道是否是石灰的作用停止加入石灰还是有这种情况,不知道是怎么回事难道是沉淀池底层的未排泥,沉淀的氢氧化钙的作用
一直在思考,请指点迷津!

答:如果两个疑问归为一个原因的话个人觉得是生化系统出水SS不低,故投加PAC、PAM后形成絮体所致因活性污泥被PAC、PAM絮凝后,絮体容易夹杂气泡而形成浮渣您沉淀池液面可能与此有关。

55.果酱工艺产生的污染物有哪些这类废水的COD BOD 大致在什么范围?
答:果酱废沝,我想植物纤维较多所以类同于造纸抄造废水,但比造纸废水可生化性要好我估计B/C在0.45~0.5左右。

56.电镀氧化锌的渣怎么处理最经济最易操作还能通过环保验收?还有如果要回收怎么做工艺是什么?有什么要求
答:我觉得还是专门委托附近的专业回收公司去做吧,那樣也能拿到出售费用环保问题也不用考虑了(确认对方资质即可),目前这样的专业回收公司还是比较多的
57.在做COD实验时,有时加硫酸汞来屏蔽氯离子,请问这对试验结果有影响吗?会不会测的结果比实际的要低呢?
答:既然按照国标在做,应该没有什么影响
58.现在我采集到的沝样进水水质是:
请问这个处理工艺采用什么样的好呢?还有渣量回收?处理自来水水量小解决办法不大,30立方/每天!(这个厂是做电镀氧化锌的)
答:這个自来水水量小解决办法的话,混凝沉淀+加过滤(石英砂+活性炭)我想没有问题了的
脱水污泥含重金属,需要委托资质单位处理不鈳作为一般水处理污泥。

59.关于自培菌:请问采用自培菌方式刚开始引进曝气池进行闷曝的污水是经物化处理后的污水还是原水(即未經物化处理)?采取接种培菌方式也是一样处理吗
答:都应该是原水(即未经物化处理),如果是处理水大多是底物浓度较低,有效荿分被降解过的不利于培菌的进行。

60.要调试一脱水房项目:30-60m3/h含水率99.2%,我不知道怎么选择计量泵流量和压力大小能这样请教吗?
(2)两个泵都要投加2.56kg/h ,则制备系统配制能力至少为512+512=1024我们用配制能力2000L/H的,体积4立方熟化时间约2小时吧。够用了吗?
答:母液0.5%好像高了如此浓喥投药后不易与污泥混合,效果较差建议 0.1% 左右,如此需要储存体积较大为应对,也可在投药管上增加稀释水管适当混合后也可,如此调节比较灵活。
泡药周期不见得2小时就够了还请向设备厂家确认为好。

61.前两周分别用厌氧后的水及原水做过小试验两种都是加沝,调节后PH,营养物后闷曝一天之后每天倒掉约70%的上清液后再引入污水。大概进行了10天但并没有看到任何原生动物,而且用原水试验的沝样有点发臭不知是不是试验有问题还是未控制好?
1、成分单一的工业废水或难降解废水培菌10天没有看到原生动物也很正常,原生动粅的出现需要依赖于菌胶团的形成

2、曝气不足容易导致水体发臭,当然同等条件下曝气,如果原水有机物浓度高也会导致耗氧需求夶,继而供氧跟不上所以,原水要比厌氧后水体更容易发臭请确认试车溶解氧。

62.F/M怎么来确定控制在什么范围?其和MLSS有何相互关系
答:MLSS:活性污泥混合液悬浮固体浓度,就是活性污泥浓度控制值根据F/M决定,通常氧化沟的F/M控制较低(0.05左右)传统活性污泥法可控制高一点(0.1~0.3上下)。

63.辽宁营口排水公司工艺是传统活性污泥法,出水设计指标为一级B,为了能满足中水回用的生产要求,我们将生化池的一部汾改造为A2O工艺,在好氧段加入生物膜填料,提高好氧段的降解效率。经过近3个月的试验运行,通过检测出水水质,COD、T-N、T-P的去除率效果很明显处理效率远大于传统活性污泥法。但是我们也发现了几个问题,一直没有得到合理的解决办法
1、当自来水水量小解决办法增大时,(原来為8万吨/ 日增到9万吨/日)出水指标有明显变化,而且持续几天不好转我分析的原因是,自来水水量小解决办法增大后回流污泥没有进荇补充,造成好氧段污泥浓度偏低污泥负荷过大,曝气时间过短如果是这样,是不是说明这个工艺抗冲击能力很差呢以后再要增大洎来水水量小解决办法,应该提前增大污泥回流量吗
2、由于我们的A2O是后改造的,所以没有自控能力我认为,A2O工艺的自控参数应该是DO、MLSS、进水流量但是,由于我们在好氧段加入了填料曝气除了给水增加DO外,还有对填料进行搅拌的作用所以曝气量一般都保持在使填料能够流动的状态,这样就不能根据反应条件来改变曝气量MLSS我理解为污泥浓度,它是悬浮在水中固体物质的浓度我们在检测的时候只能檢测水中悬浮的,却不能检测填料的所以我认为我们能检测到的MLSS只是实际数值的一部分,那么也不能通过 您能根据我的介绍大概判断一丅我们应该采用什么指标来判断工艺状态吗?我经常看到关于氧化还原电位法来判断反应状态我们的工艺是否也可以参考呢?

1、出水指标在自来水水量小解决办法上升时出现波动也很正常,原有的微生物适应了之前的进水环境改变这个环境,微生物要有个适应过程稳定的话3周左右还是需要的。
2、工艺控制参数选择我想进出水指标对比也可,虽然反应时间慢些但不受工艺不同而影响。再者显微镜观察法也可作为较好的辅助参考,这些指标都不会因为工艺不同而变化过大的

64.有个问题请教:牛仔废水,工艺是物化+水解酸化+接觸氧化现在接触氧化池SV30有85%,DO2~3进水COD600左右,出水COD150~200现在二沉池上面漂浮很多泥,很细因为在调试培养期间,已经有一个半月没有排苨每天进自来水水量小解决办法 350~400t,池容积350m3镜捡发现丝状菌较多,菌群数量很少
请问这种情况是否是污泥老化严重,并且出现污泥膨胀想采取多排泥、加大回流并多投加营养(尿素、磷肥、生粉)的措施解决。这样是否有效排泥的量大概多少?每天排多少排几次匼适
答: 浮渣产生与丝状菌膨胀有关,其机理是丝状菌膨胀后导致夹带气泡能力上升由曝气导入的气泡即可夹带污泥上浮,对策还是在絲状菌的控制上可以的话重新培养,否则进水水质成分单一需改变以达长效目的当然各工艺指标控制合理,也可带丝状菌状态稳定运荇只是抗冲击负荷能力偏弱。
工艺方面保持F/M值的合理范围曝气区不留死角。营养物质检查后合理投加须考虑另外,不论何种情况長期不排泥是不行的。
请教:氧化池污泥浓度很高且沉降速度慢是否因为污泥老化?要是长时间静置(2~3h)污泥沉降只有50%。带丝状菌穩定运行需要控制好哪些因素关键是什么?丝状菌也可达到去除COD的效果
1、氧化沟污泥浓度高不高的直接证据是MLSS值。
2、污泥老化只会导致沉降加速不存在沉降慢的问题。
3、控制好丝状菌稳定运行难度很大,所以最好清除丝状菌如果要运行稳定的话,食微比合适废沝成分均衡,无冲击负荷是关键
4、丝状菌是可以去除COD,由于其整沉作用上清液清澈,故出水SS优良COD指标也可较好降解,只是膨胀控制複杂

2、工艺控制绝非靠一个参数的,必须多参数控制
3、顺便说一句,MLVSS检测有设备要求不说实验过程要求也很高,准确性把握不是太恏的

答:活性污泥浓度控制高的优点:抗冲击负荷强。
缺点:需要高曝气维持;活性污泥容易老化出水SS上升。
既然出水合格可以适當调整活性污泥浓度降低,根据处理效率判断最少能够降到多少的活性污泥浓度。

1、污水处理讲究因水质不同采用不同的处理工艺而哃样的水不同的设计单位可能会根据自己的不同的经验进行设计,这给业主如何选择设计单位带来很大的难度您认为目前我国现有的污沝处理情况,真正合理选择处理工艺的比例有多大
2、这个帖子多数是问三丰老师有关生物处理方面的问题 ,您接触过的什么类型的有机廢水是生化方法没有任何效果的
3、据我了解,目前我国工业废水处理存在很大的问题国内企业很少有稳定达标运行的。为什么政府或囿关部门或有能力的专家不组织大家对某一行业废水处理运行良好的企业(国内外污水处理技术领先)进行参观学习避免一些企业盲目嘚选择无效低效的环保投资,国家是否应该出台一些政策鼓励有经验有能力的专家做好相关工作呢
答:好问题!我也想知道答案哦!
就苐二条,我说明一下吧要说一点效果都没有,我想不好说的活性污泥具备良好的吸附性能,即使分解缓慢初期吸附导致的污染物去除效果也很好的。但是实际工作中,往往培菌失败导致的去除效率问题较为多见出现这样的问题有一种情况就是难降解类废水,有毒粅质废水等由于存在抑制微生物生长的环境所以比较困难的。应对这样的情况往往是加大物化去除效果,配以厌氧处理最后添加好氧处理的工艺。实际工作中涂装水幕循环液,COD浓度上万好氧处理直接应对含苯废水,处理效果不是太好
68.刚接手酒店污水厂的整改工莋,有几个问题请教一下。   
1、这个污水处理流程合理吗?
曝气沉砂池+初级曝气池(污泥回流,污泥从初级沉淀池提供)+初级沉淀池+反硝化池(污泥回流,汙泥从次级沉淀池提供)+次级曝气池+次级沉淀池+出水(这个流程是根据设计图描述的)
   2、前几任的管理者把原流程改成在反硝化池上没有污苨回流,而且初级曝气池的污泥回流都不是直接在沉淀池提供,这样能行吗?
   3、用1升的量杯测试曝气池混合液的SV30为25,而且沉降速很快,只须20MIN.该如何评價呢?
   4、沉淀池表面有大量的黑色漂浮物,而且是在沉淀池底部浮起的,是否是沉淀池污泥老化膨胀造成的?
   5、沉淀池有跑泥现象,是否是污泥过多囷老化造成的?
   6、出水带有微绿色和一股难闻的腥臭味,是否含氮量过高?
   7、我现在什么样的测试手段都没有,我须要配置什么样的仪器呢?
答:看仩去像:物理沉淀+OAO工艺
1、反硝化池上没有污泥回流的话,看看氮磷去除效果如果整个系统氮磷去除率没问题那也可以,但是有回流的話系统污泥产量会减少。
2、“初级曝气池的污泥回流都不是直接在沉淀池提供”,这句话不太理解如果不是沉淀池提供,那是哪里提供嘚呢!
3、 “用1升的量杯测试曝气池混合液的SV30为25,而且沉降速很快,只须20min”,20min的时间很长了一般好的活性污泥1分钟内就可完成自由沉淀部分叻。如果是20min并且上清液混浊的话应该判断为活性污泥活性不高,混入惰性杂质多(即MLVSS/MLSS值过低)
4、“沉淀池表面有大量的黑色漂浮物,而苴是在沉淀池底部浮起的,是否是沉淀池污泥老化膨胀造成的”,这个问题应该与曝气池出水DO不足或者流入曝气池的前段反硝化池池水在曝氣池停留时间过短
5、沉淀池跑泥可以与混入惰性杂质多(即MLVSS/MLSS值过低)合并考虑。
6、出水带有微绿色和一股难闻的腥臭味应该与处理效果不佳,曝气不足等有关
7、溶解氧检测,进出水COD检测MLSS检测还是必须的,监测方法可参考国标

69.镜检发现:活性污泥中累枝虫数量很多,其怹生物几乎没有,出水浑浊,夹带污泥小颗粒;沉降实验表明:沉降速度较快,但无泥水界面,上清液有较多悬浮颗粒难以沉淀下来.目前生化池污泥浓喥在5000左右,而有机成分只有2000,是否由于污泥老化引起?
答:您所说的症状正是污泥老化的表现,可以加大排泥力度加以缓解!

70.公司生产烷基苯磺酸和洗衣粉污水中主要成分是LAS,采用混凝沉淀加接触氧化的处理方法.
接触氧化池一直很正常PH在7.5左右,可前几天突降至5点几(我们嘚进水PH都在8左右不会低于7.5),出水LAS浓度升高于是这两天进了高PH的污水将池中的PH调至原来的范围,可是目前生化效果还没有恢复
难道細菌都死了吗?请问有可能是什么原因造成的
答:生物膜对进水PH值的影响比活性污泥要大,你的进水异常PH值4小时后就可以造成生物膜剝落开始。
持续时间超过1天的话影响就比较大了。但是生物膜恢复也比较快的修正进水PH值后,我想3、4天就可恢复了

71.关于钢管行业酸洗废水处理,想请教的是钢管行业酸洗废水处理的问题我们钢管生产中冷拨前的酸洗磷化、皂化处理后的工业废水主要是两块:一是酸洗废水(即亚铁含量大到250mg/L时废水必须排放),二是冲洗废水废水中的主要污染物是硫酸及硫酸亚铁。采用的(石灰中和PH调节,混凝斜塔沉淀、污泥压滤、"清水"排放)。但有两个问题难以解决:一是“清水”含有大量的亚铁离子排放到河水中就变红不能达标;二昰污泥量太多。
我想问问在原有工艺上投加哪种净水剂(具体成分)
答:污泥量太多的话,看看使用氢氧化钠是否合适;
出水颜色问题还是混凝不足,是否有投加PAM并辅以砂滤应该能够缓解。
72. 关于溶解氧(马上面临领导的视察)工艺:旋转过滤机-调节池-UASB-曝气生物滤池(两段),洎来水水量小解决办法:每天2800立左右、进水COD平均在 左右全天运行,处理啤酒废水出水要求COD在80以下,UASB对COD的去除率只在70%左右(由于早期的运行管理问题导致)两段曝气生物滤池的去除率也多不是很稳定,大概在60%-70%左右,两段曝气生物滤池的DO控制是一级在2-4,二级在4-6大致的情况是这样,下面峩说一下我遇到的实际问题吧
问题是出水长期不合格(二周),曝气生物滤池溶解氧低,进水COD 2900多(但是在原设计范围内这样的进水已经持续大約两周),到好氧段的曝气生物滤池时,COD在600-700左右,一级曝气的DO常常是零,二级曝气能保证在4左右(我们用重硌酸甲法化验DO)。曝气生物滤池水面上的沫子仳往常多,而且在UASB池上也发现少量的沫子(有颜色的那种,象是洗涤剂的那种,就象汽油撒在水面上的那种颜色)针对于DO低的问题,我们试过闷曝,但昰DO还是上不来。现在很头疼,马上面临领导的视察
答:实验室化学分析DO值往往偏差很大,请购买便携式DO检测仪确认一下首段生化池DO接近0,也没什么问题的关键在中后段。
73.二沉池出现跑泥现象氧化沟污泥在驯化期间,刚刚进水二沉池就出现污泥沉淀以后再浮上来,带囿气泡这个是什么原因
答:是否反硝化了,如果上浮污泥打碎后又沉下去可以比证的。
74. 三沟式氧化沟处理能力2万吨/日预处理是平流式曝气沉砂池,氧化沟运行周期为8小时1.5小时转刷低速运转,1.5小时转刷高速运转1小时沉淀,另 4小时相同中沟DO约3.5mg/l,SV7%MLSS为1319mg/l,灰分42.6%污泥指數83,进水COD为200mg/lBOD为 100mg/l,出水SS为28mg/lCOD为63mg/l,BOD为10mg/lNH3-N为5mg/l,出水DO约0.7mg/l。氧化沟转刷运转时全是一个个大泡泡灰白色的,转刷停止泡泡挤在一起成了一大片漂浮粅灰白色,有10CM的厚度出水混浊。请问应如何控制工艺
答:我们分别从COD及BOD的去除率,可以看到BOD的去除率很高,说明微生物已经尽力叻,再要依靠微生物降低BOD已经不太可能了而COD的去除率不高,说明出水的这部分COD属于难降解部分为此,已无必要刻意提高微生物的有机粅去除率了
目前看到的泡沫及出水混浊,基本认定为活性污泥老化停留时间过长所致。
从结果论讲出水达标即可,至于液面泡沫等在此种低负荷条件下也是不可避免的。最多降低点MLSS适当改善一下。
75.现在的处理站正常运行了刚开始出水不好,呈棕黄色但是厌氧絀水很清,经过氧化沟就出水不好了现在氧化沟初沉池出水还带泥,水还是呈棕黄色不知道怎么着手?曝气时液面泡沫带少许绿色,现在就是想去除出水的色度!
1、液面泡沫带点绿色通常有厌氧部分处理的以及市政污水中可出现;
2、活性污泥没有到达适当浓度,培菌阶段都可出现出水带黄褐色的问题,因为活性污泥培菌尚未成熟污泥活性高,成团絮凝不充分所致

76.关于A2/O+HCR法的工艺。我想了解的是 A2/O 囷 HCR是怎么连接的因为HCR是高效好氧处理,而A2/O也有个好氧处理他们之间是先经过厌氧-缺氧-好氧-HCR的流程,还是直接厌氧-缺氧 -HCR的流程呢
个人覺得还是将HCR放在前段再连接 A2/O ,这样的工艺组合前提是进流废水有机物浓度较高。通过 HCR 快速降解和抗冲击负荷来保证后续A2/O的正常运转同時,A2/O段因为有机物浓度低导致处理氨氮效果不佳时可以缩短 HCR 停留时间来达到要求。
1、我想请您给解释一下:
降低污泥浓度对于减少二沉池反硝化的原理二沉池缺氧状态导致反硝化,前也有人说到了要控制进二沉池水的溶解氧呢在曝气量一定的情况下,活性污泥浓度越低进入二沉池后降低的溶解氧幅度越小。
2、污水运行过程的问题物化段有时会有大量污泥进入生化系统,物化出水BOD才30左右COD160-200生化性差,兼性池的污泥从来没有外排过生化池停留时间不够,才4-5小时最多8小时,污泥沉降性较好但是浓度低,微生物长不快颗粒较细颜銫呈暗色,后段处理加了次绿酸钠脱色经过处理的水直接回用。
答:进水问题你能处理的回用已经不错了。我想上清液克立会多些过濾一下的话,应该没有问题了

77.印染废水工艺:物化+酸化水解(兼性池)+生化(好氧)+二沉+物化
自来水水量小解决办法:日处理700吨;
成分:活性染料(红色居多),抗静电剂;
镜检:轮虫远多于钟虫有少量豆形虫、肾型虫、水蚤;
生化出水完全过滤后COD:101-120;
水的色度:20-30;
能處理得这样不容易了。
答:从微生物生物相看应该是有污泥老化存在,污泥老化后轮虫增多污泥解体后非活性污泥生物开始占优势。

78.汙泥老化除了外排还有什么办法我想加尿素,应该怎么加从哪里加起?尿素的量该怎么控制投加量的具体算法?还有经过次氯酸纳處理的水回用后还流回生化系统会有什么坏的影响?该怎么去除
答:增加进水底物浓度也可减轻污泥老化,但是没有排泥来得简便经濟;
尿素投加按经典公式100:5:1的底物浓度与氮磷关系进行计算的;
次氯酸钠对微生物影响很大,可以不回流就不要回流了否则也要严格控制浓度的。

79.进水COD小于100B/C在0.1这样子,氨氮20色度200,氯离子4000含盐量8000,ph 8总氮60,总磷0.21碱度800,请问怎样处理可以达到cod小于25,氨氮小于1(單位ppm)生化法还有希望搞一下嘛?
答:我觉得生化法搞不了如果投入也是浪费能源,且也达不到cod小于25的要求的物化法混凝沉淀+过滤+活性炭吸附看看是否可行!

80.在相关书籍上看到的接触氧化池说明进水COD 超过800处理能力明显下降,是这样吗?
答:我想不能一概而论的,进水浓度高了出水浓度自然也会相对的升高,当进水浓度高到一定程度后自然就会导致出水超标了。但是高过800的coD,处理效率是否变差应该囷进水可生化性、生物接触氧化池的停留时间、运行管理、负荷稳定性等因素有关。

81.前段时间担心氧化池温度过高的问题今天出现了,现在氧化池温度41,出水COD 150,前天、昨天是100、120现在氧化池面一层黑色泡沫,并夹有一些黑色泥(应该是水解酸化池带过去的),二沉池漂有浮泥,颜色是褐色。囿什么方法把温度降下来
答:如此要增加设施啦?!不过还是再看看微生物是否能够适应能适应的话就不用担心了。

82.生物相观察:轮蟲占绝对优势能说明什么问题吗?
答:水质处理优良或呈现轻度污泥老化,可配合沉降比上清液情况确定老化程度
83.现在有什么好办法去除出水堰上的绿苔吗?
答:勤劳一点人工清除一下,1~2个月还是可以坚持的
84.传统活性污泥法:F/W在0.1左右,MLSS在3000左右SV30=10%,SVI=50出水中悬浮颗粒較多。请判断系统状态该如何调整风机风量、回流量、剩余量?
请教DO与F/W、污泥浓度在生产运行中该如何调整
答:从你的数据显示,结論为活性污泥浓度控制过高了2000ppm左右就可以了;
调整do可以控制风量或曝气时间;
活性污泥浓度的调整是通过排泥进行的;
食微比也是通过排泥作为最有效方法进行的。
85. 原来是在后面加活性炭的但是成本有点高,想搞搞实验看用mbr方法,cod达不到25可以在50左右问题也不大(当苼化法将cod降到50左右的话,经过膜过滤产水cod会降到25左右)同时想氨氮降下来,想外加一点碳源以维持一定的微生物浓度,同时色度有什麼办法没有
答:色度的话,假色过滤可去除真色活性炭可去除。就活性炭使用费用高的问题如果前段物化段控制得到,更换周期也鈳延长很多的综合成本不见得高,特别是小自来水水量小解决办法处理

86.在调试一家织造水洗废水时,发现接触氧化池的泡沫多的惊人进自来水水量小解决办法增加,泡沫就一直增高泡沫小而密实,以白色为主用水消泡很难,作过实验微生物没有异常sv30为40%,出水还鈳以,cod不高200,可生化性一般但含有硅油,近期就要监测验收了请问是什么原因造成的,解决的方法
答:这样的泡沫多见于污泥浓度快速增长期或培菌初期。我想系统进入正常阶段的话就可以了的当然水体里含有油类的话,容易形成泡沫
87.污泥龄过短会使泡沫增多;沫嘚色泽呈茶色或灰色等其它颜色则有可能污泥龄太长。这两句话怎么理解?
答:公式通用污泥龄过短也就是相对的提高了污泥负荷,导致微生物被动处于对数增长期
泡沫茶色代表污泥龄过长,一般是可以这样认为的皆为污泥老化解体所致
88.微生物活性高也会导致如此厉害嘚泡泡?从原理角度谈谈如何
答:微生物活性高指的是因为饲料充足,而导致微生物处于对数增长期此时的活性污泥因为微生物的活性高而不容易絮凝,导致阶段结果就是曝气后加剧微生物的解体解体的微生物同样具备高有机成分,它与进水高有机成分一起作为产泡原因使大量白色粘稠泡沫产生,通常产生的阶段是配菌阶段但是,在突然的进水负荷剧增时同样可以在培菌结束后的运行过程中出現。
89.一食品废水处理工程工艺流程为隔油沉渣池--调节池--初沉池(内置蜂窝斜管填料)-- 一级接触氧化池--二级接触氧化池--二沉池(内置蜂窝斜管填料)--出水;设计时处理能力10m3/h。该工程现进入调试阶段调试过程中遇到初沉池沉淀效果好,一级接触氧化池也不错但到了二级接觸氧化池和二沉池水质变黑,今采取加大曝气量和加大二沉池污泥回流比等措施但效果欠佳!
答:我想还是处理水不连续,停留时间或静圵时间过长所致
你未说明进水COD,所以也不能判断是进水负荷过高所致与否。
90.遇到一化工废水主要是反应废液和蒸馏提取废液,COD在十万多鉯上一天三十多吨,废水主要成分是苯酚类化合物请问此类水怎么样处理为好?还有就是这样的水COD多少以下可以上生化?多少以后僦不能上了
答:这么高的浓度,加上成分属难降解类还是物化法处理比较好,比如FOTEN法
91.主要处理含苯胺、氯苯、硝基苯的工业废水.现階段存在的问题是在物化阶段投加了PAM、PAC后,池子上有大量的浮泥。工艺控制PH6~9,温度25~40还有一个问题,就是PAM和PAC能否同时投加?
答:你的浮泥通常与調整的PH值不适合与进水固有成分容易起泡有关。我的建议是通过现场小实验确认出最佳投药组合,至于PAM和PAC组合投加是很常见的应该先投加PAC再投加PAM。另外如果调整后浮渣还是很多可以看看将PAC换成三氯化铁。
92. 公司最近接了一个新污水厂,CASS工艺但是进水BOD一般在70左右,现在MLSS昰3左右但是SV不高,只有19。最近TP一直在1.5左右因为自来水水量小解决办法不够,一天只作2-3次一起进水,一起曝气我要怎么样才能TP下来呢?如果是排泥.我怕SV越来越低.NH3-N一直很低。在1下面DO一直到5.在CASS中,TP是怎么处理掉的是在前端选择区吗?
答:现在MLSS是3左右!3的话好像不可能啊!总磷要低于0.5PPM的话,排泥是必需的不排泥也不见得活性污泥就会增加,有的也分解后流出去了所以你检测出水总磷不达标,小量排苨看看效果SV30在10~15都没问题的,毕竟你的有机物达标不困难
初步拟定方案为预曝气调节池+UASB池+A/O池+MBR+RO,出水回用现在对氨氮的去除效果有些担憂,请你点评一下并提出建议。
答:我想设计是没有问题的有机物浓度能够适应氨氮去除所需,运行控制得当即可!
垃圾渗滤液处理後回用我觉得没必要的,讲究环保也要看成本的否则也不环保的。要用RO处理真的有点夸张了
94.生产磷酸三(丁氧基乙基)酯产生的废沝,现在已经能够用絮凝的办法把废水处理的特别清澈只是COD指标太高了10000mg/L以上,还用什么能降低COD呢排放废水的指标有机物质不能太高了,怎么办呢
答:您说:“只是COD指标太高了10000mg/L以上”,可另一个帖子上你说是1000mg/L以上差了10倍,不知以那个为准阿!
如果是1万的话,看看B/C比确认一下可生化性,生化性高于0.3的话生物接触氧化池+传统活性污泥法工艺可以使用。
如果生化性不佳追加水解酸化段。自来水水量尛解决办法不高的话如每天就几吨的话,委托专业单位外运处理也可
95.我是做环保的,但只是做絮凝药剂的所以也想补充一下能量,洇为也要为客户服务所以急需新鲜的知识。
答:我3年不在一线了前月我去公司水处理现场,看了一下系统再看了一下报表,原来一個月2吨左右的三氯化铁现在用到了5吨。
我就对现场的主任说药量太多了,所以污泥也多是不是可以调整一下,结果对我讲了很多不能调整的理由我说你没有做实验,也没有降低药量调整过如何就知道不行呢?
要作为课题攻关一下然后他们就开始调整了,结果6月降低了一半的三氯化铁用量
以上事例体会一下,你就知道如何提高自己啦!
96. 改进型氧化沟工艺(实验室研究)流程:自配水(投加白糖)—化粪池—实验室工艺设备污泥培养初期,进水COD 1000左右BOD 400—500,PH 7.5—8.5MLSS 1000,SV为10DO 2.43,加大曝气量DO难以上升推流较大,这些天水体出现红色,泹没有水虱鱼虫等,钟虫群和轮虫群消失只有小个轮虫,有漂游生物伴有漂泥,COD、BOD去除率均有50%左右总体微生物生长不好,沉降性能不佳问题紧急,请问有什么好的解决办法
1、测一下进出水氮磷指标,不足的话补足
2、不知道培菌是否结束,如果没有也属正常现潒
3、曝气控制在1.5就可以了,不必要一定向上的;DO 2.43万一你测得的DO有误,实际很高的话出水发现红色,去除率低,SV30低就找到原因了
4、设計方面的考虑,进水浓度可以了但是,系统停留时间是否满足确认一下,这对去除率也有影响
97. 接触氧化池里出现了红色的虫子,大的長约一公分或更大一点,细长,似乎有几对“脚”,数量不小随便取一烧杯水,就能舀上来七八个,还有少数的黑色的虫子个头也不小,和紅的差不多一公分左右,另外有大量小跳蚤一样的小东西,红虫子像蚯蚓,黑虫子像蜈蚣,小跳蚤样的虫子没什么颜色,请问是什么现象?是好是壞呢这水是煮骨头的食品水,第一次做调试,不认得这些到底是啥虫
答:肉眼可见多半为后生动物;如果溶解氧没有问题的话,那就不必擔心了多半为水体流动不剧烈的地方自身的蚊虫幼虫或生物膜内剥离出来的红斑瓢体虫。
98. 最近单位TP 一直超标前些日子SV一直往下降,从原来的20降到10左右do 控制在3mg/l,而且出水浑浊。能见度极差镜检污泥中表壳虫非常非常多。初步断定下来为污泥解体调整工艺后,从原来的濃缩池中回流剩余污泥到 CASS 经过一个星期左右SV升至25出水情况明显好转,能见度为1米左右但是TP 一直超标。而且出水比进水高很多不知道昰什么原因?目前回流污泥泵频率为20是否回流污泥偏小,造成在前段选择磷的释放不够充分
答:磷的去除依靠排泥最终完成,你出水渾浊说明有活性污泥流出,活性污泥吸收磷后(好氧阶段)由于性状不佳解体,你的出水SS升高检测的值就包含了吸磷累积在活性污苨中的部分,所以检测值比进水高也就可以解释了保证出水SS降低,对你出水降低磷含量有利
99.建筑污泥和城市污泥,浓度比较大,要用絮凝剂,请问选用什么絮凝剂比较好
答:先考虑不加药,让它自由沉淀然后的出水投加铝盐类无机絮凝剂看看效果如何!

100.一般红斑瓢体虫肉眼是看不到的吧?
答:红斑瓢体虫体型:(约(50~80)μm×(1 000~3 000)μm),1mm=1000μm,所以体长在1~3毫米的话应该还是可以看到的。我之前观察时比这小的轮虫也肉眼見过,只是不具参考价值而已

101.兼氧池里长了化粪池内那种虫是怎么回事?
答:很正常啊。两池并无太大区别多为非活性污泥类原生动物。

102.現阶段主导产品包括3-氯-4-氟苯胺、3-氯-4-氟硝基苯、2-氟-3-氯硝基苯(生化性是不是很差难降解?)每天处理自来水水量小解决办法30-38T/dpH用试纸测的,不怎么准确;处理工艺为:A/O法原水(pH为5-6)-电解池(28个立方)-中和暴气池(好久没加石灰,pH为6.5左右)-压滤机-水质调整池(pH为6-6.5)-厌氧池(pH為6.5左右自流进好氧池,长3.5米宽3米,有效水深 3米颜色黄色透明。量筒取后时间长了颜色变深非黄色)-好氧池(pH为7.5,自流到二沉池2個池子,1号池子留到2号池子2号池子SV比1号池子小,每个长8.5宽4米,有效水深3米颜色有点深,灰褐色滤纸过滤了,颜色和厌氧池差不多,滤紙上残留灰黑色)-(2号好氧池自流到)二沉池(污泥回流到好氧池或厌氧池或中和暴气池)-出水池。目前水质调整池的COD (比以前低)出沝400-700左右;生化1号池SV:4%(我想增加,目前进水浓度比以前低之前投了一个星期的磷酸三钠没什么效果啊?出水我用滤纸过滤了,颜色和厌氧池差不多,滤纸上残留黑色的 应该是暴气过度,泥被打碎了?),以前是上午7点15和下午17点分别进水3小时分别暴气8小时。
现在想调整早仩一次性进水5小时,进完水后暴气八小时同时投加工业葡萄糖或淀粉,尿素磷酸三钠,之前投了一个星期的磷酸三钠没什么效果啊栲虑生化性是不是太差了?厌氧池停留时间24小时这样怎么样?
什么时候加合适进水开始就加?进完水后再加还是?刚开始进水时直接加到厌氧池还是等进完水后分别加到厌氧池和暴气池?
答:如您所说你的废水生化性不高,具体可以检测一下B/C比这个检测还是很囿必要的,自己不能测的话委托外部检测机构检测一下。我想很低另外检测的话,需要测2个样品一个是原水,一个是进入好氧池的廢水
目前你所提到的好氧池情况,主要还是难降解有机物进入生化池导致的请让废水在厌氧池的停留时间加以延长看看。
投加磷酸三鈉并没有提高底物浓度所以,没必要投加的是否要投加氮磷,最简单的办法是检测出水的氮磷含量是否接近1级排放标准即可
投加淀粉等应该可以提高污泥活性,不过投资较大,不宜长期投加如果要投加,就投在进入好氧池的水体中

103.低负荷活性污泥曝气池中,自來水水量小解决办法没有特殊增加水质没有大的改变。水温从30度增加到37度。但是保持以前的排泥速度,SV从30%每天5%的飞长;污泥中钟蟲大量减少轮虫大量增加。怎么回事水质COD有飘高10~30mg/L,怎么回事?
答:水温的增加活性污泥活性也随之增加。世代繁殖能力强化目前现状為污泥老化初期,需增加排泥应对

104.氧化沟工艺,现在在培养已经2个多星期了,二沉池水面有大量的絮状浮泥这几天还有了红虫,出水也帶有黄色cod还可以,回流的污泥有一股刺鼻的味道,想问一下这些是什么缘故氧化沟do好氧区在1.5-2,sv低的可怜这两天二沉池出现了大量的浮苨,我们的进自来水水量小解决办法不能保证我想是不是营养不够造成的,污泥死亡腐化上浮啊池水还带有臭味,进水的cod只有60-80很低,而氧化沟cod达到 答:如此低的进水浓度对生化系统的运行比较困难。增加回流比看看没有水的时候尽量停止系统运行。曝气控制力求穩定维持在1.5左右即可。

105.书上说斜管沉淀池的配水区高度应不小于1.2~1.5m是什么原因呢?我的方案中设计自来水水量小解决办法只有 2m3/h,对設备体积有限制如果配水区高度设计为0.5m,是否有什么不妥还有我设计的多级旋流式絮凝池和斜管沉淀池联合使用,根据公式算下来斜管沉淀池的占地面积比絮凝池的占地面积还要小,是不是不应该出现这种情况呢
答:配水区高度过高,会出现短流故有所限制;太低的话,流速过快会出现紊流斜管沉淀池效率较高,设计后比絮凝池小也并非不正常
106. 啤酒水的问题:工程还没验收,这几天厂车间里的酵母回收 突然停止导致大量的酵母随废水进入氧化池,池水变成棕红色虽然只持续排了两三天,但是接触氧化池停止曝气的时候已經有很多沼气泛上来了,水呈厌氧色由于设备限制,只能间歇曝气没法提高供氧量,这样下去氧化池能否能自行恢复要多久呢?有什么其他方法吗另外,可能以后就只能这样排水把酵母排出来,怎么对付呢
答:供氧必须保证的,如果能保证供氧3~6天左右即可恢複。

107.生化池10小时不曝气回流正常开着,活性污泥全部水解,应该从哪几方面查找原因印染废水可能带来这样大的冲击吗?
答:如果进水PH徝正常10小时不曝气,并且不搅拌的话应该不会有太大问题,只是一开始突然开启曝气设备进水和活性污泥混合后,部分活性污泥受進水浓度异常增高导致的解体恢复运转,2天内可以复原就活性污泥水解一说(实际无次说法的)可以理解为污泥受负荷冲击后的解体。
108.A-A-O工艺中,生物填料中产生大量颤蚓填料为黑色的聚乙烯生物填料,这种生物产生的原因,怎样消除它
答:正常的后生动物,整个生物相內也是需要的不必刻意去对应它。其存在有利于生物膜的更新生物膜不是越厚越好的,需要更新的
109.二沉池出现蓝藻(有点富营养化),昰不是在氧化沟停留时间太短了还出现了少许浮泥现象,我们的氧化沟含氧3.5-5之间。
答:只和出水水质优良富含氮磷及光照充足,气候合適有关既然是流动的水体,就不要太在意了应该不会影响你的出水指标才对。
110. 前几天请了个教授给我看了看厌氧和好氧的污泥用的昰16*10倍数看的,其中厌氧他看到了原生动物。因为当时我没有在场我想请教大家个问题:这个倍数能看到原生动物不?三丰老师书中说得用400-800倍的看还有就是厌氧里面有原生动物不?有的话容易看到么
回复者(1):用100(160)倍看生物相很正常,相反用400倍镜头反而不容易看,一不小心镜頭就触到盖玻片上了,我通常都是先用低倍镜头锁住目标,再用高倍细看.至于说厌氧能看到原生动物似乎不大可信,除非你是城市污水处理厂的厭氧区。
回复者(2):说得对!一般都用100倍观察也容易计数,原、后生物动物的种类、活力等在这样的倍数下可清楚地看清如需进一步观察可用400~600倍 ,观察细菌就另当别论了而且还需要染色,不属于常规镜检范围
1、我的书名是活性污泥法工艺控制,所以生物相观察鏡检部分没有涉及厌氧部分。
2、对于厌氧污泥是否含有原生动物其实,厌氧工艺中没有生物相观察部分检测的但不能说就没有原生动粅了,具体还要看工艺具体情况了在部分兼养区,有可能还是可以发现的多为细小的缺氧环境原生动物。
3、厌氧污泥中没有后生动物嘚但是,生物膜厌氧区可以看到线虫类等后生动物
4、放大倍数我劝大家不要用400被以下的去看,400~600比较合适各类群原生动物及后生动物嘟能比较合适的看到,就用到1000倍的话主要是观察部分非活性污泥类的原生动物具体种属,如楯纤虫的识别、丝状菌是否变异、滴虫种属等这些观察在实际操作中还是具备意义的。
5、至于放大倍数过大可能会使盖玻片碰到镜头,我想应该把样品的水分吸掉点那样会好些的。
6、生物相观察也是很重要的指标对判断中毒、惰性物资流入、丝状菌膨胀等有快速直观的判断作用。运用好坏绝非一夕可学需偠多多自己体会,总结
以上两位(回复者(1):/回复者(2):)在观察用显微镜倍数上有不同意见,听听大家的看法如何!(2回复者嘟是经验丰富的专业人事,我个人感觉用160倍是无法分辨或看到非活性污泥类生物的如对侧跳虫和滴虫的观察)

111.接触氧化法,挂填料的與活性污泥法在sv30上可以一样吗?有人指点说接触氧化池应该sv30 达到百分之三十但是我们的两三个工程除了一个食品的水,可以达到百分之┿五印染水和啤酒水,都清得很根本没有泥沉积。我觉得接触氧化法,生物应该挂在填料上了不应该看sv了吧?
答:生物接触氧化法通常不设回流的,所以池内活性污泥浓度是无法提升的,只有挂在膜上生物膜才不会受到影响如果设了回流,活性污泥和填料上嘚生物膜将并存

112.我现在调试的是机械工业废水,先物化加石灰和硫酸亚铁然后进初沉,再到接触氧化池总停留时间30小时,二沉出水COD进水2000,出水20左右总P进水60几出水0.9。现在的问题是我调试了一个月左右,氨氮COD,都达标就是总P偏高,经过加药到初沉总P含量还只有0.05可是到了二沉池总P含量增高到0.9。实验结果绝对没问题我想会不会是在生化池或者二沉发生了厌氧释P,可是我排二沉池和生化池污泥后发现污泥不是很多。
答:通常出水P会小于进水P浓度如果反过来了,也只是暂时性的阶段性的(考虑微生物有富集P的作用)能量平衡的話不会出现如您所说得问题的。
你的工艺不具备有效的除磷能力也是出现这个问题的关键
113.处理垃圾沥滤液,工艺流程为:混凝+蒸发+氨吹脱+调节池+酸化水解+一级接触氧化+二级接触氧化+二沉池;
酸化水解池进水水质cod 1000~2000,已经运行一年多
1、酸化水解池污泥颜色为黃色,不知道是否正常最近几天酸化水解池的污泥大量死亡,在表面大块聚集;
2、接触氧化池在调试时曾经挂膜运行效果还可以,但昰从去年十一月份到现在一直没有挂膜现在就相当于活性污泥法,为何出现这种情况
3、二沉池污泥从调试到现在没有排出过,也没有進行回流经常有大片污泥上浮。
答::没有挂膜而成了活性污泥池的话看看是否设了回流系统,如果是的话渐渐关小回流直到完全关闭
114.在曝气的条件下,生物膜上能不能同时发生硝化和反硝化,碳源不足对反硝化有多大影响?
答:可以发生消化和反硝化的反硝化要保证足夠的碳源
115.调试一个项目:化工污水,水质比较杂,含有硫化物盐度高。工艺为:调节池--UAFB--微电解--吸附中和池--微氧池---SBR--混凝---炭虑
目前遇到一个問题就是:微氧池污泥灰白,看起来感觉带点绿色微氧池进水COD 1200,出水800;氨氮进150出 120;ph进10,出 6.5进水有点红色,但是不浑浊;DO1.5-2微氧池停留时间48小时。吸附中和池投加了活性炭和石灰(但是没有流入微养池)工程准备9月验收比较急?
答:通常情况下污泥颜色和水质有关。你這样的进水水质出现这样的污泥颜色也不能说不正常的。看看去除效率能保证的话也无大碍。
116.采用A2/O工艺前几天好氧SV30一天内突然由30仩升到70,但COD却有所降低(目前兼氧池COD1500,好氧COD250左右DO在2左右),观察发现微生物数量有所减少部分活性有所降低,污泥颗粒明显变小沉降性能较差,刚开始沉淀池跑泥现象较明显目前采取的措施是加强排泥,增加营养物质打回流。请问产生这种变化可能的原因是什麼采取的措施是否恰当?
答:沉降比升高了那么活性污泥浓度确认一下是否升高了,同时升高可能是进水负荷过高导致的污泥对数式赽速增长所致
如果活性污泥浓度没有增加多少的话,显微镜看看是否有丝状菌有的话就可以导致你说的现象。
对策来讲排泥是对的,但不要排太多特别是跑泥严重时。再看看进水变化情况尽量保持进水各指标稳定。
117.终沉池出水呈黄绿色是怎么引起的
答:处理城市生活污水,由于途中污水管内厌缺氧所致进水颜色黑暗处理后出现黄绿色也正常。所以包括部分工业废水一样多半是进水原因造荿的。
118.生物接触氧化池中出现大量红色小虫子生物接触氧化池之前处于调试阶段时,一直情况很好进水200左右,出水在30左右但是过叻一段时间,满负荷运行后三个池子中的后两个池子填料就出现棕红色,现在膜越来越少而且出现好多红色的虫子,肉眼可见非常嘚多。出水好多的悬浮物水质也变差,之前一直很清澈溶氧以前一直控制在3左右,现在在2~3到底是怎么回事呢?
处理的是汽车废水還有一部分生活污水,工业废水是150t/d,生活污水50t/d三个池子的总容积是210m3,总感觉二池和三池的负荷太低但是一直没有采取足够的措施,现在絀现的问题很急人之前调试阶段培养好的生物膜现在几乎都没有了。
答:应该说生物膜的交替更新需要这些原生动物的过量的话可能與负荷过低有关。可适当降低曝气量看看
生物膜没有了的话,看看进水冲击是否存在过(主要是异常PH值废水)
生物膜是否合适并不是通过厚薄决定的,看看去除率是关键

119.原水为印刷油墨废水和食品废水,进水COD 2000左右SS比较高,300左右工艺:混凝沉淀+水解酸化+接触氧化,水解出水500左右二沉池出水COD 60左右,氧化池污泥污泥浓度较高挂膜程度不好,DO在4-5左右SV30约10%。
问题1.好氧池泡沫非常多,个人认为原因可能是喰品厂洗刷盘子用的洗涤剂比较多,好氧池负荷稍低泡沫如何解决?现用消泡剂效果很差,不到半小时又满是泡沫
问题2.污泥产量比较夶,接触氧化应该产泥量很小才对可是现在每天二沉池的污泥基本外排,好氧池污泥浓度基本保持不变这是什么原因造成的呢?
1、泡沫颜色你没有说如果说是棕黄色的那么和污泥浓度过高有关,当然如果是白色的可能和进水洗涤剂有关。前者你加强排泥看看效果如哬
2、污泥增长跟进水有机物浓度高有关,本身就需要通过排泥处理的没有什么不正常的。接触氧化池如果二沉池没有回流的话应该鈈会出现污泥浓度的。

120.在计算食微比时(F/M=QLa/XV),式中的V应该是池子的有效容积呢还是池体本身的容积啊?
答:如果取曝气池的容积计算食微比我的观点是有效容积。

121.污水处理厂曝气池表面有严重的泡沫不知道怎么办?怎么去除呢还有就是该添加什么药剂来控制?添加多尐
答:投加药剂来控制泡沫不是好的方法,要确定泡沫的原因一般情况下,修正操作工艺控制参数是可以消除和减少泡沫的你可以將泡沫颜色、粘度、是否粘有活性污泥以及当时的系统控制参数说出来,我们来一起分析判断一下

122.刚建成的污水处理SBR系统,马上要调試运行了对这方面经验不足,请指导下调试程序和注意事项
答:如何启动的相关报道很多的,你可以搜索一下看看补充注意事项:
1、有时间就自己培养,没时间就接种接种前看看生物相,如果丝状菌严重就不要接种了否则很难根治;
2、曝气量控制,一开始闷曝2天以后根据溶解氧控制在2.5左右作为曝气量标准(过度曝气不利于培菌);
3、营养剂要补充跟上,所以要对水质分析一下投加后通过出水Φ的营养剂是否合理来判断和控制投加量;
4、进自来水水量小解决办法和浓度要由少到多,由低到高渐进控制

123.医药化工废水: COD:,氯離子-3000左右工艺:铁碳--加药沉淀--综合调节池--厌氧--A--O--加药沉淀--氧化--A--O--沉淀过滤--出水。
处理效果:厌氧前预处理COD可降到厌氧需要进水控制在4000以下財能达标排放(目前稀释可以做到,说明可生化性能良好)目前厌氧可以将COD降到2000左右,一级A/O可以降到300
请问如何将厌氧前段COD控制在4000以下?是否可以在中间再增加一级厌氧来达到要求(前阶段已经在源头减少了高COD污染物的排放)。
答:既然稀释可以做到达标说明是冲击負荷或接近了设计负荷才导致处理效果低下。这样的话是否可以考虑将出水部分回流来作为原水的稀释水呢?!

124.关于CASS工艺如果污泥囙流为20%。MLSS取3800mg/l可能吗?那污泥浓度和污泥龄要多少才行(设计进水BOD:180,COD:400)
答:我觉得活性污泥浓度控制过高了至于回流比20%也没什么鈈正常的。活性污泥浓度控制是否合适可以通过食微比来检证的,如果低于0.05的话通常说明活性污泥浓度控制太高了。

125.工艺:奥贝尔氧化沟进水情况:
最近半年来SVI升高,污泥浓度升高到1500后SV大于90出水一直未有明显变化,希望能给点建议采取措施控制一下。镜检中微苼物活动性很好数量也很多。
答:确实控制得很好了反倒要说说因为你控制MLSS得当,所以各项指标的去除率比较好。如果可以提高MLSS我姠想处理效果会下降的

126.UBF池水是否要控制PH值}

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