跑刀库怎么装刀换刀时z超程是怎么

易搜刀具网公众号在以往的内容裏都有介绍过关于CNC加工中心可以实现卓越加工能力而这当中起关键性作用的是CNC数控系统和刀库怎么装刀及自动换刀装置等各功能部件,特别是刀库怎么装刀及自动换刀装置它是区别于其它加工设备最主要的配置。功能越强大出现故障的几率就越高,由于误操作都会对機床本身及工件造成一些不利影响特别是机床撞刀事故,是影响机床正常运转及加工精度超差最主要的因素下面就简单的介绍一下有哪些方面原因会引起CNC加工中心撞刀事故?

CNC加工中心指定行运行时光标位置不当造成的撞刀事故

机床运行时往往是从光标所在位置开始向丅执行。如果没有调用刀具运行程序段的刀具可能不是所要的刀具,极有可能因刀具不同而造成撞刀事故当然一定要先调用坐标系如G54囷该刀的长度补偿值。因为每把刀的长度补偿值不一样如果没调用也有可能造成撞刀。

CNC加工中心超程解除的方向不对造成的撞刀事故

当機床超程时应该按住超程解除按钮,用手动或手摇方式朝相反方向移动即可以消除。但是如果解除的方向弄反了则会对机床产生伤害。因为当按下超程解除时CNC加工中心的超程保护将不起作用,超程保护的行程开关已经在行程的尽头此时有可能导致工作台继续向超程方向移动,最终拉坏丝杠造成机床损坏。

CNC加工中心未锁死造成的撞刀事故

由于机床自身是采用软件进行锁住的在模拟加工时,当按丅自动运行按钮时在模拟界面并不能直观地看到机床是否已锁住模拟时往往又没有对刀,如果机床没有锁住运行极易发生撞刀。所以茬模拟加工前应到运行界面确认一下机床是否锁住

CNC加工中心空运行开关未关闭造成的撞刀事故

我们说的空运行指的是机床所有运动轴均鉯G00的速度运行。在加工时忘记关闭空运行开关由于在程序模拟时,为了节省时间常常将空运行开关打开如果在加工时空运行开关没关嘚话,机床忽略给定的进给速度而以G00的速度运行,造成打刀、撞机床事故

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法兰克系统加工中心Z轴回原点时囿撞击声响系统提示Z轴超程报警,怎么办

一般出现此情况为设备使用较久,链条变长造成配重块到底撞到了。

将Z机械原点往下调一點点

1、为了安全起见,首先将机械坐标原点进行回零操作包含X、Y、A轴等,防止后面误操作导致机械原点丢失,得不偿失

2、由于Z轴囙原点会超程,我们可以采用手轮将Z轴往下移动一段距离然后在MDI中输入“G91 G30 Z0.”,然后按“循环启动”让Z轴回到机床的换刀点(也称第二參考点)。

3、检查“Z轴机械坐标值”与系统参数“1241”Z轴设定值是否相同并记录此值,如下图:

(此值就是距离Z轴机械原点的距离由于換刀点由机械臂换刀位置决定不能变动,所以当我们将Z轴原点往下调后换刀点与Z轴原点的距离就会发生改变)

4、然后采用手轮将Z轴机械唑标值摇到零点,如下图

5、下面我们将Z轴机械坐标原点下调3mm为例进行故障解除:

采用手轮将Z轴机械坐标值摇到-3.位置,如下图:

6、打开系統参数修改通道

(6.1)首先将机床模式选择打到“MDI”状态如下图:

“0”:表示不可以修改系统参数;

“1”:表示允许修改系统参数;

此时系统可能会产生报警(根据机床厂家设定会有所不同),不用理会系统报警如下图:

(此时系统会产生报警,提醒需关机重启)

(6.4)Z轴原点设定完成后关机重机。

必须关闭显示屏电源+机床电源然后再重新启动。

(6.5)然后返回机械坐标显示界面确认Z轴是否为“0”,如下圖:

(有可能会产生微小的误差,无需担心不影响后续操作)

(-30.891是怎么来的呢?这是由前面记录的-33.891将机械坐标Z值往下调了3mm,经过计算嘚出-30.891)

温馨提示:加工中心机械原点重新设置后换刀点也必须重新设置,因为换刀点是根据机械原点来确定的如果没有设置换刀点,機床将无法准确换刀

以上就是本次故障解除的方法,希望大家能更多的转发与分享也许有一天您的举手之劳能解决他人的困惑!如果伱想了解更多的UG编程知识,推荐你们加一个UG编程群里面有免费的UG编程资料供大家学习,有什么不懂的可以在群里大家相互交流学好UG编程其实很简单,只要跟对经验丰富的人系统的学习多跟朋友,同事同学交流。可以更加强化自己的编程水平学到的知识是自己的,別人拿不走?

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CNC数控机床检修百例

我国的现代工廠已较多采用数控机床数控机床是机电一体的高科技自动化加工设备,检修数控机床有它本身特殊性与科学性要求检修人员检修理念鈈能守旧,起点要高知识面要广,掌握新技术方能胜任复杂检修工作这使无现场检修经验的初学者,感到无从下手这就要求维修人員除具备数控检修理论外,关键要具有一些临场检修经验清淅的逻辑分析,切记不要粉墨倒置;还应配备完善各种检测仪器掌握各种測量方法;具备高超的动手能力。从检修中不断积累经验才能达到面对数控机床的各种疑难故障,作到胸有成竹手到病除。现根据笔鍺本人多年现场检修经验总结出常见检修故障100个实例;由表及里,由浅入深从简到繁,从外到内,由易到难的介绍一些检修思路掱法,步骤与经验;希望能对初学者起到一个举一反三对号入座的工具书效果;先解决一些如限位开关,光电编码器伺服系统,CRT ,AC伺服電机等方面 常见故障;为初学者入门奠定一点经验基础;仅供同行参考,如有不当只处请批评指正。

1 CNC数控机床不能起动故障

S1-296A型数控车床,故障现象:工作台加工过程中出现CRT无显示(俗称黑屏)  当重新按NC起动按钮,数控机床也不能恢复正常;各项加工功能均无从操作者处获得信息,几天前偶而出现同样故障但能重新启动数控车床后工作如常。

故障测查与分析步骤 

启动与停止按钮并无损坏触點良好。[2]再查看J37J27J38 等多头线电缆与叉头无松动等异常现象。[3]当检测到CRT/MDI单元时发现 +24 V 输入并实测出该输出电压匀在正常范围之内,这说奣电源单元本身良好

[5]经检测后分析:可能电源与CNC系统启动电路有故障,按此思路仔细检查NC电路,[ 祥见图 1 ] 怀疑是三颗信号线在机床中經多节插头插座串联导至的故障,为快速证明判断正确与否采用“信号短路法”,将电路图中—CP3处的ON, OFF, COM,信号在插座X P/s 54(1), XP/s 54(2), XP/s 54(3),的三个孔内用金属裸線进行短路处理后,合上机床总电源这时N C立即启动。CRT/MDI面板显示正常经试车机床的各项加工功能运转正常;也无其他异常报警。至此证奣检验故障分析的判断思路与测检手法都是准确无误随后进一步处理;实测经校线(俗称叫线),发现故障点是在X P/s  62(2),的插头处电信号线脫焊所至电源启动后数控系统不能复位,经焊接处理后故障彻底排除;故障检修完毕    

  故障现象;在加工运转时发生“啃刀”现象并造成刀具损坏[俗称打刀]现场调查; 为验证故障属性1,用手动 JVC慢跑模式将车床X,Z轴调至原点 重新启动加工程序,进行试车当工作台快速进给箌加工位置时主轴扔不转,至此确诊为交流变频主轴电机调速系统存在故障

现场检测步骤与分析处理;

1 根据图纸[2] 分析主轴电机是由FR-SF-2-15K茭流变频器控制转速的(因机床厂家不提供交流变频器内部图纸) 故采用“数学摸糊检修法”,视交流变频器内部为“黑匣子” 只需测查其外部各功能接口状态即可判断;又因该主轴电机是由冷却风扇电机和电动机及过栽保护器件组成一体不易拆开判断故障,2首先察看茭流变频噐控制系统的LED 报警显示内容;现场察看到 H b- - - E 7报警号并闪烁。3经査阅外文资料翻译:是“变频噐控制系统进入主轴电机内置的过载保护功能”。4为区分是过热[指电动机本身过热]还是过载[指电动机所带负载过重,转动过沉]保护;当时凭经验手摸电动机外壳已经很烫手为节省检修时间;断电后,采用外加大风扇进行强制冷却一段时间后待电动机热度下降后,重新试车主轴电机 转动正常;至此判断該例为点型的电动机过热故障。拆卸该主轴电机仔细测查后是独立散风扇电机轴承损坏,散热不良所引起主轴电机过热报警,导致数控车床在加工运转时发生“啃刀”

S1-296A同型号数控机床故障现象[类似上例]早班生产一开机,出现主轴电机不转主轴变频系统LED也显示H b - - E 7报警泹主轴电机外壳不热,数控系统的其它功能正常

现场调查与检测分析处理:1,用手动及JVC慢跑模式将工作台调至原位重新启动车床使其故障再现,以便来确认其故障的真实性结果证实故障如初;[2] 手摸主轴电机外壳较晾,根据主轴电机没有温升从而排除是机械负载过偅引起故障。3应当重点查测变频器与数控系统内置PLC的有关控制接口[如图2所示];先测得 +24ALM一组控制信号已到位没问题, 怀疑主轴电机内置过載控制信号没有送至变频器接口当检测到 OHS1,OHS2 的一组控制信号线这边没问题,而检测过热器件那侧OHS1,OHS2信号时,该过器件的闭点不成闭合回路,证明內置的过热器件已经损坏因没有备件,小心拆下过热器件精心地修麼触点处理后,试车生产加工正常故障排除

4U轴加工动作突嘫停止故障

现场调查与分析:1到现场查看MD4800C机床在加工中CRT出现停止T01诊断码;经查该机床的 MITSUBISHI 三菱CNC控制器  MEL/IS  520AM 系列操作说明书:该停止T01 [内容为不得進行自动起动操作,因数控系统的CNC从停止状态要执行自动运转时无法执行到自动运转的状态;] 而停止T01 码中有显示警示号码0101[内容为各轴均鈈能自动起动,并指示处理方法:全轴停止后在起动]{ 注:通过该例检修正明此段翻译的不准确}   经分析是PLC控制的部分有问题,根据CRT/MDI 面板上LED指示中[READ]灯窗不亮  ;手动模式下X,Z,Y,U,的各轴均不能动作怀疑可能是U轴加工动作超程故障。

2检测与处理:在CRT/MDI面板调出CNC系统的内置PLC程序梯形图,按动U轴上原位行程开关观察相关的程序梯形图中X1B [DEC4]  开点与闭点的变化时[CRT显示图点 --11不变 成--11-- ] 没有改变;检测行程开关和联线,发现行程开关進铁削已损坏3,更换同型号行程开关再按RESET键,解除报警后试车正常;故障排除

该例检修经验小结:检修故障时要灵活分析,不能完铨依赖数控系统的自诊断功能与资料 数控系统的自诊断功能有它本身局限性,资料 也存在翻译的错误 ;

  又一台MD4800 加工中心机床故障现象;刀库怎么装刀刀位自动模式下加工找不到正确刀的位置

现场调查与检测分析1按操作说明书调阅出现故障报警号信息:[ 内容为PLC控制的電路有问题]2用自动模式试车观察验证实际故障现象但每次动作都找不到正确刀位置[俗称乱刀],有时卡两刀中间位置;3调阅CRD/MDI 面板上CNC系统的内置PLC程序梯形图,观察刀库怎么装刀的行程开关X15[MAGAZINE RIGHT:在刀库怎么装刀左面]CRT上梯型图开点闭点 [ 11- ] 不变成[ -11-]说明此X15行程开关有问题, 4拆下行程开关发现进水和铁削,擦干处理后5,解除警报重新试车MD4800 加工中心正常运转,故障排除。

数控车床的故障现象:该数控车床數控车床刀位自动模式下加工中刀位突然不动

现场调查与检测分析处理[1] 现场察看到CRT上报警号为2023  ,经翻译外文资料所示故障范围是刀庫怎么装刀换刀方面有故障; 此信息为刀位加工控制参数有问题,[2]经试车观察实际故障现象用手动模式调整该刀位时,刀塔乱动;不定位或刀号与CRT上显程序刀号不符;[3]按维修手册改动相应参数由“ 0”改为 “1解除报警后故障排除。

此例故障较为特殊属密不可分的机電一体化故障}

故障现象与现场调查:Z轴在自动加工模式下工进,出现刀库怎么装刀在换刀一至第6 把刀位时刀库怎么装刀左右摆动找不到刀位,停止加工并报警;CRT报警显示为PLC控制侧电路有故障调查操纵者获得故障信息:“几天前偶尔出现俩三次类似故障,但故障较轻解除报警后,返回原点还能照常加工;什么时间故障再现没有规律。

故障检测分析验证与处理:根据报警信息所指引检修方向与故障范围应先从电气故障入手,

1验证故障属性,用手动模式指令将刀库怎么装刀换刀从第一把刀换至第6 把刀位时故障马上再现;

2,调阅相关CAC內置PLC程序与系统参数匀无问题;

3在强电行程开关与弱电接口方面下了不少功夫和周折,故障如初不见好转;浪费较多宝贵时间;使检修┅度陷入将局真是山穷水尽疑无路,柳暗花明又一村这时扩展了检修思路,不能只局限电气故障上;经冷静分析检修前后思路一般檢修数控机床先修电后修机械液压及其他。受此思路的局限和拆卸机械很费事的贯例影响走了检修弯路。

4要打破常规,经拆卸相关机械传动部件发现[REV TOOL CUP MOTOR]换刀电机转子轴上齿轮有轻微松动,是方形键磨损变椭圆[俗称滚键]所至;经更换同型号键,仔细调整相关齿轮后;试车用掱动模式刀库怎么装刀换刀和自动模式加工匀正常;故障检修完毕

总结:此检修经验实例,证明数控机床是机电一体的高科技技术密集型设备,检修机电故障需检修技术人员具备相应的机械传动液压控制气动控制等相关维修知识与经验;此例检修经验关键在于掌握如哬及时变通检修思路,少走弯路检修技术才能得以提高。可以说正确思路是检修的方向高深的理论是检修的基础,分析确认是检修的捷径;动手技能是检修的保障

故障现象:在自动加工模式中工作台突然停止工作。

现场调查与分析处理:该数控车床采用 FANUC O TD [ 发那科 ]系统

1经调阅该系统自诊断功能,查看到CRT 显示521报警号为 -Z 轴负方向限位超程报警。{ 超程报警分硬件超程即限位行程开关被压动作时给数控系统发超程报警信号,使数控车床停止运行以确保人机安全。软件超程指在CNC数控系统内设置相应参数用来防止工作台上刀具超出有效工作区域,必免机床夹具被刀具撞坏}

  2,根据是 - Z 轴超程故障报警在手动 JOG 模式下,用手轮[脉冲发生器] 配合进给倍率将工作台向报警的反方向移动,即 + Z轴方向移动,切记不可弄错;如错机床易出机床设备事故{[]如遇手动不能向报警的反方向移动时,可能是电源脱开 CRT/MDI 操莋面板上的 [P] 键及 [CAN] 键,同时接通电源这时特别注意在按[RESET] 复位键及[DELETE]删除键时不可接通电源,一直等到工作台退出机床超程禁区返回机床参栲点后,方可操作按[RESET] 复位键及[DELETE] 删除键}

  3处理该超程故障时 只将数控车床工作台退出机床禁区后,按[RESET]复位键解除报警;把工作台返回数控机床参考点后重新试车正常至此故障得以排除。

该例检修经验小结:此例属硬件超程故障 如果是X18限位开关损坏,属软件超程故障呮需修改对应参数即可。

故障现象:在自动加工模式中突然停止工作, 刀库怎么装刀不在原点正位上并报警

SENFOR  ERROR };经翻译为刀库怎么装刀不茬原点故障,即刀库怎么装刀计数器传感器出错

  2,调阅系统内PLC梯形图来监控X33 CDP12A- 11 的图点 [ --11-- ]手拿罗丝刀对准刀库怎么装刀计数器传感器无触点開关表面晃动,查看该图点由开点 [ --11---]变成闭点[ --11-- ]证明电气无故障;需机修人员调整 。{ 鉴于机修人员使手动将刀库怎么装刀转位拆修困难费笁费时,应在电气上想办法}

3,分析加工中心的控制电路图刀库怎么装刀转位电机由KM4接触器控制转位,可在强电控制柜内;由倆名较有經验电修人员分工合作一人手推KM4接触器的衔铁强制接通刀库怎么装刀转位电机电源,使刀库怎么装刀转位电机旋转另一人观察刀库怎麼装刀转位是否到位,待刀库怎么装刀转位到原点立刻释放KM4接触器的衔铁。{注:KM4接触器没设自锁功能可以手工操作}再解除报警后,试車一切正常如初故障得以排除。

该例检修经验小结:检修故障时要灵活变通怎么方便,怎么省事就怎么检修;在实际检修故障收效顯著。

故障现象:在自动加工模式中突然停止工作,出现刀库怎么装刀不选刀故障并报警

} 是刀具的计数无触点开关;

3,测检该输入无触点開关已击穿损坏更换同型号的无触点开关后;按复位 [RESET]键 解除报警。 重新试车该DM4800C加工中心机床自动加工一切恢复正常,故障得以排除  

Oi  系统,故障现象:在自动加工模式中突然停止加工出现刀库怎么装刀不选刀并报警。

现场检查分析与处理:1现场演试开车,使故障重現报警号为 1013

] 经翻译该外文资料意思是指刀臂旋转电机过电流保护动作故障。

3经更换同规格过载继电器并调整的过电流保护值;重噺试车报警消除,刀库怎么装刀选刀动作正常该DM4800C加工中心机床故障排除。

   DM4500加工中心机床  属三菱系统 故障现象:开机后刀库怎么装刀刀套动作相反,无法选刀但系统并不报警。

现场调查分析与处理:1从操纵者处获得信息,机修人员修完后就出现该故障

2,现场重新试車使故障再重现属实。

3查测三菱系统 PLC的各相关信号都准确无误,说明电路无故障;

4根据操纵者提供的信息,重点检查机修人员检修過的刀套气功控制阀等部件发现该刀套气功控制阀的气路管联接出错,机修人员误将进气管与出气管位置接反

5,经更正处理后重新試车,该DM4500加工中心机床刀套与刀库怎么装刀动作正常 故障排除。

该例检修经验小结:检修故障时不要一味只检修电气方面要思路广阔,及时变通抓住一点故障信息的足丝马迹,一追到底任何问题都能迎刃而解;必免检修时走弯路,这样检修能收到事半功倍的效果

故障现象:早班生产一开机立即报警。

现场检测分析与处理步骤:1,在三菱系统CRT/MDI操作面板上调阅报警诊断信息为[ PR32 X .]

 2根据报警信息分析是X轴的AC 伺服电机一侧存过电流问题,使系统进入保护状态

 3,经对AC 伺服电机进行部件替换法检测AC 伺服电机良好。

 4测查AC 伺服电机电纜线,电缆插头插座时发现该插座内侧接线柱之间存有污垢与放电后氧化的积碳电阻,因此确认这就故障点;

该例检修经验小结:AC 伺服單元的故障检修很关键这类故障发生频率较高,具有普遍性此例故障是由于DM4500加工中心机床所在环境恶劣,受附近清洗机潮湿气影响屢犯同类故障,改善环境后所有各类故障发生频率大为下降。

故障现象:在自动加工模式中工作台自动返回原点后按循环启动按钮,突然出现机床报警灯闪烁开使报警

现场检测分析与处理步骤:

各轴原点开关及刀架锁紧功能开关信号是否到位。

 2用铁罗丝刀分别晃动鉯上无触点开关表面感应几下,同时观察CRT画面的个各相应例如[0 0 0 0  0 0 0 1 ]对位的`0`是否变成

 3经测查该开关信号线良好,因此确认该无触点开关已损坏;

4更换同型号无触点开关后 开机试车报警解除,一切正常故障顺利排除

显示报警400号信息 ,等待检修

故障检测验证分析与处理:1查閱维修FANUC O TD数控系统资料400号报警信息为“ ZAC伺服电机或伺服放大器有过载故障。

2根据上述所指引的大致故障方向,先后检测“ ZAC伺服电機及伺服放大器并用“部件替换法”替换了所怀疑相关部件[ Z 轴的AC伺服电机,伺服放大器连接电缆等] 故障均不见效;分析为什么均不見效

3及时調整检修思路,不能一畏只查 ZAC伺服电机及伺服放大器等负载从而忽略和它们一体伺服电源;报一线希望,拆该开伺服电源发现箱内布满灰尘,散热孔被堵塞;用压缩空气吹扫处理后

4,单试伺服电源时又发现箱内散热风扇电机不转检测风扇电机线圈已燒毁。

5换更同型号风扇电机后,重新试车该MJ460型数控机床报警解除一切正常;故障排除

该例检修经验小结:此例故障检修虽走一点弯路,证明数控系统的自诊断功能也不是万能的400号报警所指引的只是大致故障方向和故障范围,不能指出具体故障点这还要靠检修人员根據具体故障情况,来灵活分析变通处理检修工作方能收到事半功倍效果

故障现象:Z 轴自行锁定不在运行加工并报警。

现场调查检测汾析与处理步骤:1,询问操纵者得知该机床在自动模式加工换刀程序中动作突然中断,Z 轴出现自行锁定故障

]指示了此项操作慎重的事项。

3要小心操作,逐步恢复刀库怎么装刀各项功能特别注意此时  Z 轴已进入自动锁定状态,在各种 [包括AUTO自动模式 , HANDLE 手动模式, DEIT 编程模式, JOG 慢跑模式, TEACH 教导模式 , HOME 归原模式 .] 模式下都不准移动 Z 轴才能必免刀臂撞坏主轴刀具,造成设备事故 

4此时要看如果刀臂没在主轴刀具位置卡住可執行主轴定位,选择HANDLE 手动模式按下主轴定位按钮即可;如果此时刀臂在主轴刀具位置卡住,不能执行主轴定位直接进行下一步操作。

刀库怎么装刀盘操作盒钥匙开关此时操作盒上[RELEASE]LED黄灯亮 。

1”清零再全部置“O”后,该机床FANUC  Oi系统与刀库怎么装刀选刀正常故障排除。

  DM4500加工中心机床  采用三菱系统 在自动模式停止加工出现刀库怎么装刀不选刀并报警。

现场调查检测分析与处理步骤:1系统CRT/MDI操作面板仩调阅诊断的报警信息为[ ARM  NOT  ROYOL刀臂 准备条件不足]

2,经查控制松刀功能行程开关[ TooI Cup  Up Senson 吹刀具向下的传感器即无触点开关]的位置存在偏差导致不发控制松刀信号。

3凭经验调整好行程开关,在主轴板面上的单按钮按一下此故障顺利排除。

该例检修经验小结:经常调查检测分析与处悝就熟能生巧。

18X伺服轴的过行程故障

DM4800C加工中心机床  故障现象:在自动加工模式中突然停止工作并报警。

系列操作说明书内容提示故障方向为{H/W 过行程之轴某个伺服轴 X ,Z ,Y ,U,有超过行程的故障;}

2根据报警的诊断信息确认该加工中心机床的工作台的X轴有过行程故障,将过荇程的故障的X伺服轴先用手动操作将该X轴移动安全区域,

3CRT/MDI面板调阅菜单,进入PLC监控梯形图画面由俩名检修人员配合,一人用手触動X轴过行程限位开关一人观察梯形图画面中的

因此确认X18限位开关已损坏。[注:该X伺服轴的过行程的属硬限位矢灵故障系统的软限位起保护作用。]

4更换同型号X18限位开关,解除报警;将工作台调归原位试车正常,故障顺利排除

 故障现象: 自动加工模式中突然停止工作並报警。

现场检测分析与处理步骤:1,调阅报警的诊断信息为伺服异常:PR  号码:32 略称:PME

2根据报警的诊断信息所指检修大致方向,经分析判斷确认该加工中心机床工作台为X轴伺服单元IPM晶体{指电路板上功放模块等元件}及负载AC 伺服电机等有过电流故障

3为快速区别是X轴伺服单元IPM晶体问题还是负载XAC 伺服电机有故障,用已知完好的YAC 伺服电机与AC X轴伺服电机电缆插头互换后这时故障改到Y轴伺服单元IPM晶体{指电路板仩功放模块等元件}及负载AC 伺服电机等有过电流故障;以此确认是AC X轴伺服电机和电缆插头的问题。

4经检测AC X轴伺服电机良好,电机的电缆插頭插针之间内侧绝缘电阻为58欧说明插头侧进水绝缘已被击穿。

5更换同规格插头后,重新对该三菱CNC控制器投入电源该异警才会解除;通过试车正常故障排除。

 故障现象:一开机自动加工就停止工作并报警

现场调查:从操作者处得知该机床经别人检修过后 ,就出现一开机停止工作并报警

现场调查检测分析与处理步骤: 1 ,调阅报警的诊断信息为SO3伺服异常:NR号码:50 略称:OLI 内容:Z轴伺服电机电流超过三菱系统设萣SV022参数值,确认Z轴伺服单元存在过负荷故障

2经部件替换法验证Z轴伺服单元及负载AC 伺服电机等匀无问题,那么问题出在出哪 重新整理检修思路 。

3分析为什么该机床经别人检修过后就有此故障?再重新检查别人检修过的电源电路发现该机床电源线号与电力网来的电源端孓相序线号不附。[特别注意:属三菱系统的DM4500C加工中心机床的电源相序 有严格要求不许接错。]

4经过更正机床电源相序 ,报警消除机床一切恢复正常故障排除。

---   系统]送电后开机不能起动 数控系统的CRT画面显示064 报警信息

现场调查检测分析与处理步骤:1从操作者处得知該机床经别人检修过后 就出现一开机不能起动并报警查阅[上海   ---   系统]维修数控系统资料064 报警信息为停止按钮故障。

2检测停止按鈕的常闭点,为常闭触点接触不良

   3,更换同型号停止按钮开机起动数控机床一切正常,故障排除

数控系统的CRT画面显示051报警信息

系统]维修数控系统资料051报警信息是数控系统参数RAM保护电池故障,经测量电池电压为此35V;处于数控系统参数更换RAM保护状态;是因该C K 6450数控机床闲置时间过长所致。

3更换同型号保护电池,注意: 应在数控机床加电状态下进行以确保数控系统设定参数不丢失,更换电池的時间要短要快

 4重新试车,该C K 6450数控机床运行 正常故障排除,

检修实例 23X轴不返回原点故障

DM4800加工中心机床 采用三菱系统 。故障现象: 在自動加工模式中工作台X轴不能返回原点并停止加工运行。

现场调查检测分析与处理步骤:1 现场用调阅报警的诊断信息为M01操作翼警,[内容為CNC数控机床运转时由操作错误或由机械侧故障所引起的翼警; 警示号码[0009 报警内容细则为:原点复归号码不正确或第一原点复归未完成时甴作第2原点复归  ],查该机床的 MITSUBISHI 三菱CNC控制器  MEL/IS  520AM 系列操作说明书

2现场用HANDLE 手动模式将X轴返回原点,不见成效;因工作台X轴不能返回原点也不能茬自动加工模式下开机试车来验证故障属性 ;附和0009 报警内容细则。

3按着诊断信息为M01翼警提示,检测X轴不能返回原点的相关器件减速开關限位开关及导线均良好,当检查机械侧的减速开关限位开关挡铁撞块发现减速开关挡铁撞块因松动,踞离 + X轴(正方向 )限位开关挡铁撞块太近导致在自动加工模式下,X轴在返回原点途中压倒减速开关后还来不及释放(即俗语:减速开关未撒开复位) 就压上限位开关;导致在手动及自动加工模式中,工作台X轴都不能返回原点

4将减速开关挡铁撞块,调整在适当位置后;重新试车该DM4800数控加工中心机床运行正常,故障排除,

该例检修经验小结:此例故障检修完毕后看似简单,如同一张窗户纸;在没弄破只前也显得很奥秘;如是初次检修此类故障,需费一番周折所畏经一歉,长一智就在于此

检修实例 24手轮故障

故障现象:开班生产调整Z 轴与X 轴加工精度时 ,摇动掱轮 (即脉冲发生器)两轴均出误差过大并出现报警。

现场调查:从操作者处得知该机床经别人检修手轮后,当时好使这次重出手轮故障,出现报警号为410420

现场调查检测分析与处理步骤:1现场试车证手轮故障实属,但用力关防护门时再现410420报警号

2按操作说奣书调阅出现故障报警号信息:(---4n0为停止时位置偏差量的值大于编程设定值)没有明确故障方向,

3怀疑手轮性能不良,拆开手轮盒检查用放大镜仔细察,发现手轮脉冲发生器电路板上的一芯片管脚假焊

4,焊接后按装好调整在适当位置后;重新试车,MJ460型数控机床運行正常,故障排除,

检修实例 25 - X 轴加工时出现过行程故障

发那科 ]系统故障现象:开班生产,X 轴加工在 X方向出现过行程报警报警号為511

现场调查检测分析与处理步骤:1现场试车,用手轮将工作台一边检测该-X

2分析该数控车床是-X 轴软限位超行程故障,(即机床厂镓设定最大加工范围参数值)在CRT/MDI面板调出CNC系统的内置表中 

3,将数控车床断电再加电使FANUC O TD [ 发那科 ]系统确认修改的参数值。

3把工作台X 轴用手輪摇回原点重新试车MJ460型数控机床,运行正常故障排除。

检修实例 26  自动手动均不能运行故障;

开机后自动,并报警现场调查與故障现象:1开机试车验证故障现象属性,给数控机床,[上海   ---   系统]加电后进行自动或手动模式开机试车,CRT/MDI显示正常CRT画面2秒后出现故障110号报警信息。

2按操作说明书调阅,报警信息指示为X轴伺服驱动模块飘移过大故障。

3从操作者处获得信息,该一台C K 6450数控机床,以闲置半年有余

检测分析与处理步骤:1检测X轴伺服驱动模块各功能指示LED灯状态正常,分析判断为X轴伺服驱动模块内部集成电路芯片飘移過大  

    2,在现场检修伺服驱动模块受条件限制。更换同型号伺服驱动模块进行自动或手动模式开机试车均正常;故障排除。

故障现象:数控车床工作台加工致第3把刀位时停止加工,并不报警

现场调查检测分析与处理步骤:

1,从操纵者调查得知该故障在近期偶尔出現俩三次,虽经检修也没真正找到故障点,莫名其妙的正常运行了

]自动循环按钮,同时查看CRT画面上的程序加工当程序加工运行到第3步程序时,机床工作台停止运动CRT画面上光标闪烁不动,程序中断不往第4步程序运行;数控车床系统不报警经分析确认为第4步程序运行條件准备不足,处于等待外部条件信号状态同时刀塔工作台加工也停止。

4根据分析电气原理图上的8421刀位编码器,查看数控系统内置PLC的參数刀塔第3把刀位的换算条件应为[无触点开关1闭合, 即CRT画面上的 X205为“1][无触点开关2闭合,即CRT画面上的 ]此故障发生时X205为“0”怀疑刀位编码器X205信号有问题

5,为快速验证编码器X205信号为问题,将电气原理图上电阻R21进行短路处理一下,强制X205为“1”这时开机试车囸常,确认是编码器X205信号回路故障。

6查找故障点,先后对X205的编码无触点开关调换,校对信号线均不见效当检测到X205的编码无触点開关印刷电路板时发现R21电阻已开路,更换同型号电阻;开机试车一切正常故障彻底排除。

故障现象:数控车床工作台加工时也是致第3紦刀位时停止加工,并不报警

现场调查检测分析与处理步骤:

现场检查与故障属性,1现场调查该数控车床操纵者得知:“早班开机加笁生产正常到午间时出现故障。

2 现场检查试车再现故障依旧

根据操纵者提供故障信息加以分析,结合该数控车床故障出现正逢在夏季午间时而且数控系统的半导体集成电路芯片在温度高时易发生温度飘移的特性,按着先易后难先检后蘩,检修原则;对数控系统的各個控制柜进行检测

4停电后,打开CNC数控系统的电源与控制柜时柜内热浪迎面扑来,有明显烤脸感觉用手摸数控系统的控制单元外壳已燙手。

5 分析与处理步骤:分析是什么原因造成柜内温度过高夏季本身是一个因素,为什么其它同型号机床工作正常;带着这个疑问首先检查机床的散热系统,发现排风散热风扇正常但没有风量;细查排风通道已面目全非,空气过滤网被灰尘堵塞

6 处理清洁空气过滤网後,试车故障依旧分析是控制柜内温度没有降低,采取外接电风扇强制风冷措施待控制柜内温度降低后,试车正常故障排除

II 数控车床为例,(SEEYA ——1000型数控系统

     故障现象:工作台的X轴每次加工不能准确到位(俗称X轴明显丢步)而Z轴加工正常。

    步骤1、 用百分表检测每佽加工丢步尺寸不确定变量较大,没有规律;而数控系统LED显示的运行加工程序正常初步分析数控系统主板与显示电路无问题,怀疑X轴步进电机的功放驱动电路

运用“部件替代法”用已知Z轴运转正常的功放驱动电路板替换该故障板后使X轴工作,同时测量观查其结果故障依旧,毫无改善排除上述怀疑X轴功放驱动电路板引起的故障;从而把故障范围缩小到X轴的机械传动部分。

用罗丝刀顶住传动部件在运轉时,长时间的监听该部位有无杂音用手摸一摸步进电机运转情况,这时结果发现在故障再现时手有轻微抖动感觉,从而验正了分析的囸确性经拆下步电机与传动丝杆的连接部件,发现该部件结合部出现键槽扩大而不规整长条方键已变成扁圆型,至此确诊为机械传动引起的“滚健”故障经修复处理后,该机床运转加工正常故障得以彻底排除。

该维修实例说明数控机床是机电一体化金属加工设备與机电引起故障是密不可分的,长期的检修经验证明数控机床的丢步故障,电气故障引发较多所以一般采用先易后难的步骤,先排除電气故障再检修机械方面的故障;又因机械维修拆卸困难,费时费功停工台时长不易操作排除,所以先排除电气故障可必免检修时赱弯路。

故障现象:启动机床自动循环后 系统显示正常,可是X轴、

    步骤1、祥细询问操作者该数控机床故障前后运转情况,得知故障是剛启动机床时工作台的X轴、Z轴转动一下就不动了。

现场检查:①先将数控机床功放开关扳置OFF位置单运行加工程序,其结果确认数控主板显示及软件加工程序匀无问题。

②将功放开关扳ON位置检查步进电机与放功驱动电路板情况,发现X轴、Z轴步进电机匀不转动检查该功放板输出端6A保险已烧断,更换保险后再试车后故障如初;经仔细观察该玻璃管保险内的熔丝断的整齐而透明根据以往的经验是负载存茬短路性故障,从而把故障缩小到步进电机与功放驱动电路板之间存在短路性故障。

③先用兆欧表分别检测X轴、Z轴步进电机绕组之间連接线之间的绝缘情况,实测绝缘匀附合标准

④分别拆下Z轴与X轴功放动驱电路板,运用(张景林撰写20009期、10期《电气时代》数控系统硬件故障检修一文)介绍的直观检查法,仔细查看功放电路板上各电子元件有无松动有无烧焦变色过热痕迹;实查后,两电路板匀完好無异常

⑤运用在路静态测量法与对比测量法,实测后发现Z轴功放电路板上六只C3528 型号大功率功放管中,有两只管cebe正反向电阻值很小〈正常时,用500型万用表测ce之间正向电阻为160欧反向电阻为60欧,〉为判断该管是否有问题焊下后再检测,

结果确认两管cb结同时击穿损坏哽换同型号功放管后,上机试车各项功能正常,以故障排除

分析功放管损坏原因,是早晨上班时开机过早正处于工厂电网电压过高時,三相电压在438V、单相电压在269V左右造成功放管瞬间击穿,导至烧断6A保险丝使Z轴、X轴工作台匀无动作。采取予防措施:1可在厂内多数設备已运行后,电压较平稳时起动数控系统。2单独对此数控系统加装一台交流稳压器;此故障率可大大降低碍。

故障现象:Z轴运转正瑺X轴每次加工不能准确到位。

检查步骤1、现场看查开机床运转观察每次加工差0.50MM,与数控LED显示数距相比较有累积误差越加越多,明显丟步而且有规律性。

  2、现场判断:在试车加工时用手摸步进电机与传动部件手感

 平稳无异常,说明不是机械传动引起的丢步故障

加笁时LED显示程序运行正常。证明数控系统无问题怀疑X

轴步进电机动放驱动电路板性能不良。

 4、采用部件替换法用同型号步进电机功放板,试车观查百分表测量值加工良好确认是X轴步进电机功放电路板性能不良。5、经按(笔者撰写的2000910期《电气时代》数控系统硬件故障檢修方法)对比测量后查是该电路板上 CH250型号集成芯片损坏,更换同型号芯片后该电路板上机试车,完好如初故障排除。

小结:步进電机丢步故障根据多年的维修经验证明,功放驱动板上部分功放管的cecbbc击穿断极二极管损坏占比例较大,而集成芯片损坏率较小      

故障现象:数控机床首次加工半小时后两轴同时丢步,以后再次开机出现丢步故障时间不定无规律可循。

    现场检查:试车在故障再现时断电后打开数控系统控制箱,运用直观检查法进行望、闻、问、切(摸)。

1,首先感到一阵热浪扑面而来手摸功放驱动板功放管散热爿,非常烫手(正常时功放散热片热而不烫)。2、发现数控系统箱内灰尘较大而且局部有发粘污垢,数控箱内散热风扇的通风孔已大蔀分被污垢睹住

    分析判断:为缩小故障范围,同时用两块已知良好的功放驱动电

路板代换后开机试车,故障依旧;分析确认不是电路板本身问题可能机床所在位置,是在加热蒸汽的清洗机附近加之夏季温度高,潮湿等多种因素引起功放IC模拟电路,数字电路集成芯爿温度漂移导至两轴工作一断时间后,同时出现丢步的故障

    检修处理:彻底清扫系统箱内灰尘与污垢。用无水洒精擦洗主机板,功放電路板用电吹风烘干电路板后,装机完善无误后开机试车,一切正常丢步故障彻底排除。

 总结:检修实例说明检修故障时要全面汾析,对所有可疑问题要多角度分析,不要光局限在电路硬件上对数控所处环境、温度、湿度、粉尘、通风散热、油污、压缩空气、液压、机械传动等多方位全盘考虑,检修思路要宽,办法要多去伪存真、大胆心细,反应敏锐科学的分析,方能稳准诊断和排除数控机床的各类故障每次检修都要列出故障及更换备件的清单,记录发生时间故障现象,分析与诊断检修过程;如有遗留问题应祥细记錄在案这可以积累经验;为以更好的科学合理展开检修工作打下坚实基础

检修实例 33,以韩国S—256加工中心 数控机床FUI—0i18-系统故障为例,

故障现象:开机数控机床FUI—0i18-系统正常但起动机床时,CRT显示报警号2023。。英文。。。经翻译这部分电路存在过载或过电流故障。致使熔断器熔断。。自诊断功能不能指出准确故障点。还需人根据报警自诊断功能指出检修方向经过具体的分析是短路故障,但这分支电路所控制32个负载如果检修方法运用不当,短时间不易查出故障点

当时俩个人合查检修,一人用“逐点开路法”将个负載电路开路(即用逐点将32个负载,分别从该控制电路端子摘下同时再查熔断器熔断否?)费时费工,费事;另外一人用“《电世界》機床电气故障检修浅谈一文中的十步检修法”中的“切法”(查温升)即停电后用手分别摸32个负载当摸YV5电磁阀时,该温升明显高于其它電磁阀经分析怀疑该电磁阀内部匝间短路,使数控系统出现报警;经更换同型号电磁阀;故障排除

SABRE750美国加工中心的操作者在机床启动時,Z轴突然向下快速移动差一点撞坏,是不是Z轴出现了跟踪误差过大报警很快地做出了判断。SABRE750加工中心采用MILACRON SX数控系统,采用劲32位的80836Φ央处理器和多个16们的80186微处理器功能比较完备,进给轴采用FANUC公司生产的伺服驱动装置XYZ三个轴的电机是由一个集成的模块进行供电,集成度比较高经过向操作者认真了解确认故障发生时,机床正在加工一个工件主轴向Z轴正方向移动时,突然发生Z轴飞车现象操作鍺马上按下了急停按钮,并向维修人员报修由于驱动是三个轴在一块电路板上的组合伺服控制单元,当务之急是确定故障是束仅仅出现嘫Z轴上将主轴固定好拆下Z轴电机,然后启动机床检测另外两个轴的运行情况,初步的结果是其它两个轴状态正常故障的范围得箌了确认,开始分析Z轴飞车的原因最终故障点锁定在电机本身,电机与电机同轴相联的编码器驱动模块和电缆线上,按照先易后难嘚原则首先检查Z轴电机的脉冲编码器和编码器与电机的联轴节,没有发现问题拿来电路图,对电机和驱动模块之间的电缆线逐根检查细致的工作,注定难有漏网之鱼经过认真的侦查,发现编码器到模块的电缆线断了一根起用了机床预留的备用线,排除了故障恢复了机床的工作。

故障现象:故障现象与现场调查:

CNC数控系统进给轴采用INDRAMATD的伺服系统进行四种齿轮加工的关键设备。多次出现了刀现象专家在高度过程中做了很大努力,虽然有所好转但并没有彻底医治,以过长时间的认真观察深入地分析了故障产生的原因,并采取叻如下措施:一、考虑到该设备所在车间电网波较大加装了一个稳压电源,减轻了电网谐波的干扰二、考虑到打刀的直接原因是加工過程中出发,首先检测系统参数及工件加工程序检测反馈线的连接,避免因接触不良而产生电机丢转三、对现场总线PROFIBUSDP的相关发现PROFIBUSDP嘚组件一些新的组件不良产生故障的可能性。四、进一步完善机床的接地工作严格做好可靠的接地。五、检查机床电缆的屏蔽情况这些措施的采取,就等于为机床做了一次大手时间是检验成果的一个标准。以过五个月的跟踪调试打刀现象再未发生。

611系列伺服驱动系統各进给轴均采用位置闭环控制,反馈元件采用的是HEIDENHAIN的光栅尺现场找开电气控制柜,发现控制柜内依然有呛人的烟味同时看到机床電源进线端的滤波器已经烧毁,拆下了损坏的滤波器是为了隔机床和电网的互相干扰,装有进线滤波器的机床对电网的影响较小同时降低了不良的电源品质对机床的影响,对数控系统的稳定运行大有好处分析:是什么原因造成成滤波器烧毁呢?对损坏的滤波器进行了認真地检查仔细分析原因。得出应该是以下几个原因;一、电网品质较差谐波的含量有时超过机床的允许范围。二、用电低峰时电源電压接近或超出机床允许电压范围的上限以上因素使机床的电源进线滤器发热很大。三、机床的散热条件不好也是一个原因一是夏天夲身气温就较高,同时又处在一群设备的包围之中电柜中的热量不易散发。四、机床电柜上的散势为空调启动频繁使用压缩机寿命缩短,制冷剂也泄漏较快使空调散热能力降低。根据分析将进线滤波器进行了更换后,空调的压缩机填充制冷剂,保证散热性能恢複了机床的稳定运行。

YK4820型内齿珩轮珩机

一个小小的电容也会使YK4820型内齿珩轮珩机发生故障,现象是:按下操作面板上任何一个键机床径姠进给轴(X轴)都产生位移,而且经常出现01号报警(关键字错)YK4820型内齿珩齿机采用的MNC809控制系统,该系统是航空航天部706所为南京二机床生產的专用控制系统由STD总线控制,CPU8088时钟频率为5MHZ,采用9英寸高分辨率临视器机床的工作台轴(Z轴),径向进给轴(X轴)和行轮头架旋轉轴(A轴)都采用从日本引进的五相混合式步进电机42PZS203及脉冲调宽驱动电源SDS70512根据机床故障现象,首先检查MNC809控制系统的系统参数发現有乱码。于是重新输入参数,01号报警消失但径向进给轴(X轴)依旧爬行。考虑步进电机驱动的技术特点根据丰富经验认为脉冲调寬驱动电源SDS70512的输入信号可能不正确。于是他打开电气控制柜的门,用手电筒照亮仔细观察径向进给轴(X轴)步进电机的驱动电源嘚接线,并且用手逐个晃动接线注意是否有接线松动的现象。当检查到最后几根线时他发现CWCCW信号接线柱上并联的外接滤波电容用手┅动就脱落了下来(松动的原因是接线柱的螺丝乱扣了)。知道CWCCW信号是控制电机正反转达的领带号外接的滤波电容C19C18是起滤除外界干擾信号对驱动电源的影响作用的,根据检查的情况确定正是由于此电容脱落造成干扰信号窜入驱动模块,从而使X轴步进电机误动作机床产生爬行。将脱落的电容按牢重新测试机床。X轴步进电机的爬行现象消失故障全部排除。

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