剪板刀架不工作剪影,右边刀架不下

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教你液压剪板机故障分析排除方法
来源:网络
发布时间: 21:40
液压剪板机的液压传动系统工作特征是,剪板时系统压力升高,流量减小;空行程时速度快,压力低,流量增大。剪切时,压料脚先行压住板料,然后剪切。其液压传动系统原理如图1所示。
⑴空运转。启动油泵,1DT、2DT、3DT均不通电。此时压力控制阀4的C腔与油箱相通,A腔锥面开启,从油泵流出的油液通过B口流回油箱,油泵作无负荷空运转。
⑵剪切。当1DT通电时,电磁阀2的阀芯切换到右边工作位置。此时压力控制阀4关闭,主油液流向控制阀6、7,分别进入压料脚13及顺序阀(由件8和9组成)。顺序阀的预调压力为7MPa,而方向控制阀开启时间滞后。由于有顺序阀存在,当1DT通电后,上刀架下行前压料脚必先下行压住钢板,当压力升高到7MPa以上时,顺序阀开启,上刀架下行开始剪板。
⑶返程。剪切完毕,1DT断电,2DT、3DT通电,油缸17及压料脚16卸荷,它们分别在压缩氮气和弹簧的作用下返程。当到达上止点时,在行程开关23的作用下,停在预定位置。
常见故障分析及其排除方法&&&&&&&&&&&&&&
Q12Y—16×3200型液压剪板机常见故障分析及其排除方法如下。
⑴油泵启动后,1DT通电,上刀架19及压料脚16均无动作。此时应先考虑压力控制阀4可能卸荷,检查阀的锥面有无异物,阀芯是否卡死,阀芯上的阻尼孔是否畅通,溢流阀3及电磁阀2的阀芯是否卡住。其次应考虑方向控制阀15可能卸荷,检查阀芯及电磁阀12是否失灵、有无异物卡住。若以上两处均无问题,则要由有经验的工人、技术人员检查油泵是否损坏,考虑更换油泵。
⑵油泵启动并使1DT通电,压料脚16会下行压板,而上刀架无反应。此现象表明方向控制阀6、7及15是正常的,而方向控制阀10处于卸荷状态。应检查该处有关部位,阻尼塞21、方向控制阀10的阀芯锥面有无异物,电磁阀11是否失灵不复位。
⑶油泵启动并使1DT通电后,压料脚16与上刀架19间无先后顺序动作,且压料脚压力不足,以致剪板时板料移动。其原因是,顺序阀压力调节不当,应调整其开启压力至7MPa。
⑷点动时,手松开按钮后,压料脚自动返程。其原因是方向控制阀6的背压控制油路不畅通,造成油液反向流动,应检查该控制油路。
⑸点动时有冲击声。其原因为方向控制阀10关闭速度太快,应将其背压控制油路中的阻尼塞21的孔径减小。
⑹点动时,上刀架不能稳定地停靠在任意位置,而会慢慢返程。此故障虽不影响剪板动作,但会造成无法调整和检测刀片间隙。发生此故障的原因为:①方向控制阀10锥面密封不良或顺序阀有内泄。可取出控制阀10及溢流阀9,倒入煤油,检查其密封情况。②油缸与柱塞间的密封面泄漏,应更换密封件。
⑺上刀架返程速度太慢,而且达不到上止点。其原因为氮气缸中氮气压力不足或存在泄漏,应补充氮气或更换缸内密封元件,并检查缸内有无密封润滑油。
⑻上刀架下行至上止点后,换向返程瞬间有液压冲击声。其原因为,上刀架下行时,管路中液压油呈高压状态,管路及油液中储存了大量的能量,当上刀架返程时,油液卸荷,该能量突然释放引起液压冲击。为使此能量缓慢释放,宜将阻尼塞22的孔径减小。
⑼上刀架返程至上止点或任意位置停止时有冲击声。其原因为,方向控制阀10突然关闭,压力控制阀4突然开启,引起液压冲击。此时,应减小阻尼塞20、21的孔径。相反,若上刀架返程至上止点后(即上刀架已碰上行程开关)仍会继续上行,产生撞缸现象,说明阻尼塞21的孔径太小,造成方向控制阀10反应不灵敏,应将阻尼塞21的孔径加大些。因阻尼孔的大小与油泵及整个液压系统的性能有关,故必须根据实际情况进行调节。
⑽满负荷剪板时,上刀架无力、剪不断。其原因为:① 压力控制阀4失灵,应检修该阀或调整卸荷压力至规定值。②刀片间隙调节不当,间隙太小,应按说明书或刀片间隙标牌规定值调整。
⑾剪切完毕,压料脚复位时并不完全到位。其原因是卸荷阻力过大,应更换方向控制阀15中的复位弹簧,使其刚度减小。若只是个别压料脚不复位,则说明该压料脚的弹簧刚度过小,此时只需更换该处弹簧即可。
⑿油泵空运转时,压料脚小范围上下波动。其原因是方向控制阀6内的复位弹簧开启压力小于0.4MPa,应更换弹簧。
液压折弯机的工作原理
⑴空运转。1DT、2DT、3DT均不通电,油泵启动后流出的油液经三位四通电磁阀“H”型通路流回油箱,油泵作无负荷空运转。
⑵滑块快速下降。1DT、3DT通电,三位四通电磁阀阀芯切换到左边工作位置,主油流进入油缸上腔,下腔油液经插装阀流回油箱(由于3DT通电,插装阀通油箱,阀芯开启)。当滑块快速下降时,油缸上腔形成负压,其通过液控单向阀5充液。
⑶滑块慢下(工进)。1DT通电,油缸上腔进油,下腔的油液则经溢流阀8(调定开启压力10Mpa)挤出,使滑块实现慢下。
⑷返程。2DT通电,三位四通电磁阀阀芯切换到右边工作位置,压力油进入油缸下腔。液控单向阀在控制油的压力下开启,此时油缸上腔的油经液控单向阀及电磁阀4流回油箱,使滑块实现快速返程。
常见故障分析及其排除方法
⑴掉刀,即滑块停在任意位置时缓慢下滑。其原因是油缸下腔的油液有泄漏。此时应首先检查溢流阀8内装的密封件有无损坏、里面有无脏物;其次应检查球阀6是否失灵;最后检查插装阀的锥面有无微漏。
⑵滑块上升后随即快速下降。其原因是插装阀长期处于开启状态,使油缸下腔无法形成背压。此时应检查球阀6及插装阀阀芯7是否卡死。
⑶2DT通电后,滑块不返程。其原因为:① 溢流阀8失灵或该阀预调压力过低。② 电磁阀4阀芯被异物卡死不换向。此时应检修溢流阀8、调整其压力至规定值10MPa或检修电磁阀4。
⑷油泵启动后,按“点上”“点下”按钮时,滑块毫无反应,压力表指示值为零。此时应检查溢流阀3、电磁阀4及液控单向阀5,因为此三处总有一处卸荷了。剪板机故障,救命啊一台老式液压剪板机,前段时间压力不够,剪不断厚板,昨天将液压油更换了,组合阀也拆下清洗了,今天装上后用不了,一开机上刀架就自动下落,到底就起不来,马达声音很大,好像带不动一样,怎么回事这是?
组合阀装反了,直接加压工作,或者阀芯有异物卡死,需要清洗
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视频介绍:
剪板机配件工作台和上刀架的更换,剪板机配件名称分:大齿轮、连杆、压簧、离合器、上刀架、工作台、转键、偏心轮、刹车伐(刹车带)、铜套、刀片、抵抗键、连接螺丝、摩擦片、压脚、轴等各种配件
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